- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
采用隔油-过滤除油-酸化沉降-催化氧化-石灰中和-3级活性炭吸附联合工艺处理提铜药剂生产废水。
福建上杭某选矿药剂厂生产提铜药剂(ZJ988),通过分别生产酮肟和醛肟后复配而成。酮肟的生产原料为壬基酚、丙酰氯、无水三氯化铝和盐酸羟胺 等,主要生产工序为:酯化、重排、水解、蒸馏提纯和肟化。醛肟的生产原料为壬基酚、对甲基苯胺、甲醛和盐酸羟胺等,主要生产工序为:缩合、氧化、水解、蒸馏提纯和肟化。
在生产过程中产生大量气味浓。浊度、色度高,含有机毒物,油类物质含量高,高盐分、高COD,可生化性差(m (BOD)/m(COD)为0.05)的酸性有机废水。由于废水中污染物浓度高。水质复杂而无法直接回用于生产,直接排放将严重污染环境。
因此,对生产废水的处理就显得十分重要。这种提铜药剂一般由国外为数极少的厂家生产。有关这类废水处理的报道也较少,当前。我国对这类废水的工业化处理尚未有 成熟的技术。在试生产期间,该厂曾试图采用石灰中和、自然沉降的简单工艺处理生产废水、然后回用于生产过程.但发现出水无法达到生产用水 要求、更无法达标外排,而一度被当地环保部门责令停产整改。
为了满足废水处理后能够全部回用生产的要求。经生产工艺考察、废水水质调研后,初步确定采用隔油-过滤除油-酸化沉降-催化氧化-石灰中和-3级活性炭吸附联合工艺处理。
然后回用于生产过程的水解工序。本研究主要以废水色泽、气味及COD去除率为指标。确定酸化沉降的最佳pH值范围;考察过滤除油和催化氧化单元的必要性;考察废水“净化一回用”循环次数对其水质以及回用水解工序的影响;确定活性炭吸附容量及适宜再生法;考察采用该厂锅炉炉渣替代活性炭的可行性;最终,推荐该厂生产废水处理系统的改造升级工艺。
1材料与方法
1.1药剂、材料及设备
药剂:AR级H2SO4、FeSO4?7H2O、H2O2,工业级盐酸、Ca(OH2o材料:石英砂滤料(粒径1630目),椰壳活性炭(10~28目),锅炉炉渣(10~28目)。
设备:JJ一3型恒温电动搅拌器,1cm×H50cm(2cm×H25cm)吸附柱,XTLIq~260/~200多用真空过滤机,改装SX2—6—10型氢气还原炉和I(Q—C型全自控蒸汽发生器等。
1.2试验水质
试验水质如表1所示。
取提铜选矿药剂厂集水池废水,自然静置24h后刮除表层浮油,再经石英砂过滤除油,然后依次进行硫酸酸化沉降、芬顿试剂催化氧化、石灰中和产的水解工序试验。具体试验流程如图1所示。
1.4试验方法
(1)酸化沉降。取隔油、过滤除油后水样各1000mL,分别用10%H2SO4溶液调节pH值1、l~2、2~3、3~4,静置沉降12h,以考察酸化pH值对废水沉降澄清效果的影响。
(2)催化氧化。取隔油、过滤除油后水样2000mL。用10%H2sO调节pH值至3.0左右,在机械搅拌条件下,先加入FeSO?7H2O1.0g(预先用废水溶解),后加入30%H202溶液5mL(分2次,间隔10min,每次加2.5mL),搅拌反应40min。
(3)石灰中和。采用石灰乳将上述处理废水pH值调节至8.0左右,机械搅拌20min、静置沉降12h。
(4)活性炭吸附。采用活性炭柱进行连续3级吸附(每柱活性炭装量30g,停留时间30min),对每一级吸附出水取样分析。
(5)过滤除油单元影响。分别采用隔油一酸化沉降一石灰中和一3级活性炭吸附、隔油一过滤除油一酸化沉降一石灰中和一3级活性炭吸附联合工艺处理废水,以考察过滤除油单元对联合工艺处理效果的影响。过滤除油采用石英砂滤柱进行过滤除油(滤料装填量为90g,停留时间30min)。石英砂滤料人柱前。采用l0%稀盐酸进行酸洗预处理,加入稀盐酸浸泡5min(期间不断搅拌)后用自来水冲洗3~4次。
(6)催化氧化单元影响。分别采用隔油一过滤除油一酸化沉降一石灰中和一3级活性炭吸附、隔油一过滤除油一酸化沉降一催化氧化一石灰中和一3级活性炭吸附联合工艺对废水进行处理,以考察催化氧化单元对联合工艺处理效果的影响。
(7)废水净化一回用循环的可行性。采用隔油一酸化沉降一石灰中和一3级活性炭吸附联合工艺将废水或回用后废水进行净化处理、回用于生产的水解工序试验,以考察废水在生产系统中循环使用的可行性。
1.4.2活性炭吸附容量及再生试验
(1)吸附容量测定。废水采用隔油一酸化沉降一石灰中和进行预处理,然后用于活性炭吸附容量测定。将上清液分成l0份,每份约170mL,依次通过吸附柱(活性炭装量l0g,停留时间3Omin),对每次吸附出水取样分析,直至COD值无明显变化为止,以每克活性炭能有效处理废水的体积表征活性炭的吸附容量。
(2)活性炭再生。在改装的氢气还原炉内。分别采取以下5种方式对饱和活性炭进行加热再生。
方式A:空气吹扫(250oC,2h,流量0.2m
文档评论(0)