江汉采油厂水基纳米聚硅增注项目施工总结.docVIP

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江汉采油厂水基纳米聚硅增注项目施工总结

中国石化江汉油田分公司新技术引进项目 水基纳米聚硅降压增注剂的研究与应用 总结报告 项目编号: 项目名称: 承担单位: 中国石化江汉油田分公司江汉采油厂 外协单位: 郑州东申石化科技有限公司 前言 江汉采油厂油层致密低渗,孔喉微细,多属于特超低渗油田。孔隙结构复杂,分选差,非均质性强,但水相占据不流动孔喉,油相占据可流动的较大孔喉,储层的粘土矿物以酸敏为主,岩石表面润湿性中性和弱亲水性,原油地下粘度低。随着注水时间的延长,地下油气水运移日趋复杂,达不到配注要求,甚至注不进水的井越来越多。 尽管采取了多种增注工艺的尝试,但低孔低渗水敏亲水储层仍需探索更为适用的增注工艺。目前,大型水力压裂效果好,但对水驱效果产生影响较大。射孔试注及高能气体压裂(含复合射孔)试注井后期压力上升快的问题解决不了。采取小型水力压裂效果仍不理想。其原因有:(1)岩石孔隙表面水化膜的形成造成了渗流喉道变小;(2)亲水型岩石使渗流摩擦阻力增大;(3)注水过程中易形成水垢;(4)所含粘土遇水膨胀。 故需要探索一条适合江汉采油厂注水井的应用的新技术工艺,该工艺不会对地层造成伤害,对油水井的长期开发能提供了一个很好的技术支撑;可以针对性地解决江汉油田注水井欠注的难题,提高油田采收率。 技术机理及使用条件 本技术的技术原理 水基纳米聚硅能均匀分散于水中,形成稳定的水基纳米聚硅微乳液,从井口注入到地层并进入到岩石孔隙,聚硅材料在一定条件下吸附到岩石孔隙表面,使岩石的润湿性由亲水变为亲油。 由于聚硅颗粒具有很高的活性,极易吸附在孔壁上,使孔隙内壁的水膜变薄,有效孔径变大降低了水滴通过时的阻力。 油层岩石的主要成分是二氧化硅、碳酸盐、粘土矿物、铁矿物和其它一些杂基,其中二氧化硅、碳酸盐、粘土矿物普遍存在于油层岩石矿物中,由于粘土矿物具有水化作用(也就是遇水膨胀、分散),该作用会使油层渗透率有不同程度的下降。当孔隙经过聚硅纳米处理后,其表面由亲水转变为亲油,这样就避免了粘土矿物的水化作用,达到增注的目的对保持油层渗透率具有重要的意义。 2.使用条件 (1)使用于砂岩油藏新井投注或注水井降压增注 (2)井身状况良好。 (3)油层渗透率大于1×10-3μm2。 (4)油水井注采对应关系良好。 (5) 水井注水量偏低,但能注进水的井可优先考虑。 (6)注入水水质必须达标,一般污水回注井要求含油不能超标。 测试结果分析 2014年7月至2014年12月在江汉油田江汉采油厂现场施工3口注水井,井号分别为:广8-11B、王西10-4、王北12斜-3,工艺施工成功率100%。 (一)通过对广8-11B井纳米增注施工,结合后期效果跟踪,并与广8-11B井酸化增注相对比,如下表: 2012.8.22-9.13,酸化增注后23天内的平均值(之后日注1-2方,基本无效) 干线压力(MPa) 油压(MPa) 套压(MPa) 配注(m3) 平均每小时注水量(m3 /H) 40.4 39.7 6.5 20 0.46 2014.7.31-8.22,纳米增注后23天内的平均值(之后至今,日均注水10.8方) 干线压力(MPa) 油压(MPa) 套压(MPa) 配注(m3) 平均每小时注水量(m3 /H) 28.7 28.6 27.2 30 1.08 通过上表对比:广8-11B纳米增注前后,油压平均下降了11.1MPa,比原先下降了28.0%;每小时注水量平均增加了0.62m3 ,比原先增加了134.8%, 该井至12月初,每日注水10 m3左右,有效期增加300%以上。 施工小结: 该井措施停注前23天每天注水量平均为5.33方,自2014年7月31日开井至2015年元月1日,平均每天注水量为12.013方,比措施前每天增加6.78方,总共增注加水量为1050.9方,有效期已达155天;注水压力由措施前的35MPA平均下降到33.3MPA,取得了明显的增注效果。 (二)通过对王西10-4井纳米增注施工,结合后期效果跟踪,并与王西10-4井酸化增注相对比,如下表: 2012.8.24-9.22,酸化增注后30天内的平均值 干线压力(MPa) 油压(MPa) 套压(MPa) 配注(m3) 平均每小时注水量(m3 /t) 34.81 33.70 2.34 40 1.63 2014.10.6-11.4,纳米增注后30天内的平均值 干线压力(MPa) 油压(MPa) 套压(MPa) 配注(m3) 平均每小时注水量(m3 /t) 32.18 31.13 4.46 40 1.57 通过上表对比:王西10-4纳米增注前后,油压下降了2.57MPa,注水量相当,但有效期延长了100%以上。 施工小结: 该井纳米增注施工前后小结: 措施前1个月平均日注水量为18.75方,平均注水油压为37.8

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