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混凝土浇筑施工埋设冷却水管

在混凝土中预埋冷却水管控制裂缝的试验 2006-09-09 19:19:54 转载 分类: 【摘 要】为控制滨海枢纽立交地涵工程墩墙砼的表面收缩裂缝,主要采取在墩墙内预埋冷却水管以降低砼的内外温差,结果表明: 【关键词】 滨海枢纽大部分混凝土施工为泵送混凝土,水泥用量大,易产生表面裂缝。在洞身砼工程中,为控制墩墙砼的表面收缩裂缝,采取了多种措施。前期主要是取通榆河的深层水拌和砼,降低砼的入仓温度;用草包覆盖砼输送泵管,专人浇水,降低砼输送过程中温升;在砼中掺加了6-7%的抗渗防裂剂,在满足泵送的前提下,降低砼的单位加水量,以减少砼收缩。但表面收缩裂缝依然存在,分析原因主要是墩墙内温度偏高,内外温差较大。根据9#洞身墩墙测温记录,砼中的最高温度为 53℃,内外最大温差为30℃。针对本工程的实际情况,在砼外侧很难采取必要的保温措施,将砼的内外温差控制在合适的范围以内。 据此,在12#洞身砼施工中,决定进行在墩墙内预埋冷却水管试验,通水降低砼的内部温度,达到控制砼内外温差的目的。同时用土工布封闭涵洞洞口,利用冷却管的出水,作为喷淋水,增加了环境温度和降低湿度。 1 冷却水管布置 1.在所有的墩墙中心部位,从底至上布置6道1.2″煤气管,最底一道距底板面80cm,然后每向上90cm等间距布置一道,利用支撑模板的对销螺栓,对冷却管进行固定; 2.六道冷却水管分两个方向交叉布置,三道由上游进水,下游出水;另三道下游进水,上游出水; 3.在墩墙端部垂直向设一根1.5″供水管,分供三道1.2″冷却水管; 4.洞身两端各布置一道4″供水主管,并用一台7.5Kw-4″潜水泵从通榆河抽水、分叉供给1.5″水管。 2 冷却水管安装、埋设 1.冷却管安装完毕后,进行试通水,逐道检查接头及出水情况; 2.出水口安装调节阀,用于调节流量; 3.管道安装绑扎牢固,砼浇筑过程中注意保护,经常检查,防止管道偏离设计位置或遭到损坏从而影响冷却效果。 3 冷却水运行 1.在第一层冷却水管埋于砼中后,即开始通水,本次6月14日零点开始浇筑,早晨6点通水,在砼的内外温差降到15℃左右,于19日12:00点停止供水; 2.供水的同时用二台7.5KW-4″潜水泵及一台15Kw泥浆泵分节将冷却水抽排出闸塘,防止了闸塘积水受淹,影响其它部位的正常作业; 3.专人值班密切注意供水和排水的情况; 4.专人进行相关温度测量,并做好记录。 4 水管的封闭 停止通水后,用压缩空气吹净管中的滞留水,关闭闸阀,向管内灌掺加防渗抗裂剂的水泥浆,灌注一定量后,稍稍打开闸阀,排除管中的空气,关闭后直到灌满为止。待水泥浆凝固后拆除闸阀,根部凿深5厘米,割除多余的管子,端部用钢片封闭后,水泥砂浆修补到砼面平。 5 温度观测及裂缝情况 此次砼中未加抗渗防裂剂,在砼中预埋冷却水管,有效的降低了砼的内部温度,内部最高温度为47℃,砼的内外温差为21~23℃,浇筑3-4天后,砼的内外温差达到15℃左右。在拆模后经仔细检查,北侧两道墩墙未发现裂缝,南侧2#墩墙有裂缝3道,其中一道缝长5m左右、另两道在3m左右;南侧1#墩墙有裂缝2道,其中一道缝长在5m左右、另一道在3m左右。上述结果说明,通过采取在满足泵送要求的前提下减少砼的单位加水量(出管口落度在12~14cm)和在砼中预埋冷却水管的措施,有效地控制了墩墙的裂缝。 6 本次裂缝产生的可能原因 1.基础的约束; 2.南墙温度高于其它墙,且持续时间长。发生裂缝的两道墙,在布置的六道冷却水管中,有二道出水量偏小; 3.砼硬化过程中的自然收缩; 4.浇筑坯厚控制不严,平仓振捣不够均匀。 7 结语 在以后的11#、15#、16#、17#、16#、18#、19#、20#、21#洞身施工中,同样采用了预埋冷却水管的方法,较前期未设冷却水管时,墩墙未出现超标的裂缝,收缩裂缝也有所减少。砼产生裂缝的原因是多方面的,控制的措施也是多方面的,要完全避免是较难的,预埋冷却水管只是一种控制方法。

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