集团公司2009年6月份安全生产月报.docVIP

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集团公司2009年6月份安全生产月报

(75) 集团公司2009年6月份安全生产月报 一、安全情况 1、本月未发生误操作事故。 2、本月未发生火灾事故。 3、本月未发生人身事故。 4、本月未发生设备事故。 5、6月份发生设备一类障碍6起,同比减少1起;累计42起,同比减少13起。机组“非停”6次,同比减少1次;累计发生“非停”42次,同比下降13次。当月因“非停”累计影响少发电量1.75亿千瓦时,日均影响电量584万千瓦时。 二、安全生产简要分析 (一)机组非计划停运情况 投产一年以上机组“非停”1次 1、6月10日5:10,昆明公司#2机组(300MW)锅炉省煤器泄漏,经停机处理,于15日12:06并网。影响可调度电量3808万千瓦时。 原因:锅炉A侧省煤器有一根管子存在沙眼,长时间泄漏造成蒸汽对省煤器管冲刷,引起下部管子减薄爆管,大量蒸汽冲刷省煤器管和吹灰枪,引导致6根省煤器管泄漏和吹灰枪断裂,炉膛产生正压,给水量突增,锅炉补水困难,除氧器、汽包水位仍无法维持,被迫打闸停机。 措施:加强“四管”防磨、防爆和技术监督工作,制定防范措施。利用大、小修和停机机会做好炉内检查及管材测厚工作,对容易发生飞灰磨损的部位,采取加装防磨罩或进行防磨喷涂等措施。改善供煤煤质,减轻锅炉飞灰磨损。 投产半年内机组“非停”5次 2、6月2日15:45,蒲城公司#5机组(660MW)由于汽机主汽门关闭机组跳闸,经处理,于3日4:11并网。影响可调度电量820万千瓦时。 原因:汽机EH油系统残留杂质多,电磁阀易卡涩或内漏,安全油压降低,主汽门MSV1、MSV2、RSV1同时关闭,高旁未打开,炉侧MFT保护动作,机组跳闸。 措施:强化油系统外接滤油机滤油工作,更换油系统滤网。提高检修工艺,杜绝油质二次污染。根据油质化验报告情况,定期投运再生装置。成立技术小组分析调速保安系统存在的隐患,并消除。加强巡检、严密监视机组就地安全油压及EH油系统情况,及时发现并处理异常情况。 3、6月3日9:56,蒲城公司#5机组(660MW)锅炉MFT动作,经处理,于18:34并网。影响可调度电量569万千瓦时。 原因:机组进行脱硫系统调试(进行脱硫10kV母线段各开关的“五防”试验,同时检查DCS远控操作是否正常)过程中,措施不到位,造成脱硫DCS失电,旁路门关闭,炉MFT保护动作,机组跳闸。同时因瞬间正压过大将#5机组脱硫原烟气通道伸缩节撕裂。 措施:加强监督管理,认真做好安全技术措施和危险点预控分析方可进行相关调试工作。严格执行审核批准程序,禁止无票作业。联系厂家技术人员,针对脱硫DCS逻辑回路存在的缺陷进行完善。 4、6月4日9:10,裕华公司#2机组(300MW)锅炉塌焦灭火,经处理,于17日5:42并网。影响可调度电量9256万千瓦时。 原因:由于PRP燃烧器在300MW机组上首次使用,上海锅炉厂设计时卫燃带敷设面积过大,造成炉膛温度过高,存在结焦速率快、结焦面积大的缺陷,大量焦块塌落,导致捞渣机内部浸水轮脱链。在处理捞渣机缺陷过程中,锅炉灭火,汽机左侧主汽门行程开关动作不正确,逆功率保护未能及时动作跳闸,运行人员采取手动解列灭磁措施。 措施:尽快对锅炉卫燃带进行改造,按上海锅炉厂的方案去除部分卫燃带,解决结焦问题。加强燃煤采购和掺配工作。加强锅炉吹灰和除焦工作。重新校对主汽门行程开关,确保正确动作。 5、6月16日9:10,裕华公司#1机组(300MW)主变差动保护误动,经处理,于18日16:28并网。影响可调度电量1659万千瓦时。 原因:主变差动保护的CT二次绕组存在接线柱端子标识牌(5S1、5S2)碰触端子盒外壳而接地的隐患,当220kV发生C相接地时,主变差动保护二次回路出现差电流,导致发变组A柜 “主变差动速断”保护动作。 措施:采取措施,消除CT端子标识牌松动误碰内壁接地缺陷。至下次检修前,加强对主变差动回路不平衡电流以及主变、高厂变各参数的监督检查。 6、6月21日16:46,裕华公司#1机组(300MW)锅炉水冷壁泄漏,经停机处理,于23日16:00并网。影响可调度电量1417万千瓦时。 原因:锅炉安装时钢性梁直接固定在包墙过热器管壁上(未焊接在包墙管鳍片上),焊接时存在较大的应力,在锅炉运行和启停过程中受到交变应力的作用,在长期受力的情况下,焊接处管子被撕裂,造成泄漏。 措施:更换泄漏管段。排查同类问题,尽快实施整改。 (二)机组“非停”情况简要分析 6月,共发生6次“非停”。投产半年内机组“非停”所占比例高、“非停”时间长。按容量分,600MW以上等级机组“非停”2次,台均0.061次,占33.3%;300MW等级机组“非停”4次,台均0.052次,占66.7%。按设备分,锅炉3次,占50%;汽机1次,占16.7%;电气1次,占16.7%;辅助设备1次

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