设备故障诊断技术辩析.ppt

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测点A、B、C、D为压缩机主轴径向位移传感器,测点E、F分别为齿轮增速箱高速轴和低速轴轴瓦的径向位移传感器,测点G为压缩机主轴轴向位移传感器。7200系列仪表上可以随时读出当时振动位移的峰-峰值,且有报警功能。 该机没有备台,全年8000h连续运转,仅在大修期间可以停机检修。生产过程中一旦停机将影响全线生产。因该机功率大、转速高、介质是氢气,振动异常有可能造成极为严重的恶性事故,是该厂重点监测的设备之一。 该机组于5月中旬开始停车大检修,6月初经检修各项静态指标均达到规定的标准。6月10日下午启动后投入催化剂再生工作,为全线开车做准备。再生工作要连续运行一周左右。再生过程中工作介质为氮气(其分子量较氢气大,为28),使压缩机负荷增大。 工频类故障的诊断实例-转子不平衡 压缩机启动后,各项动态参数,如流量、压力、气温、电流振动值都再规定范围内,机器工作正常,运行不到两整天,于6月12 日上网振动报警,测点D振动值越过报警限,高达60~80μm之间波动,测点C振动值也偏大,在50~60μm之间波动,其它测点振动没有明显变化。当时,7200仪表只指示出各测点振动位移的峰-峰值,它说明设备有故障,但是什么故障就不得而知了。依照惯例,设备应立即停下来,解体检修,寻找并排除故障,但这要使再生工作停下来,进而拖延全厂开车时间。 首先,采用示波器观察了各测点的波形,特别是D点和C点的波形,其波形接近原来的形状,曲线光滑,但振幅偏大,由此得知,没有出现新的高频成分。 用磁带记录仪记录了各测点的信号,并进行了频谱分析,与故障前5月21日相应测点的频谱进行对比 ,发现: 1)1倍频的幅值明显增大,测点D增大到原来的1.90倍,测点C增大到原来的1.73倍。 2)其它频率的振幅没有明显的变化,特别是1/3倍频,1/2倍频的附近的振幅仍然很小,初步排除了摩擦和油膜自激震荡的可能性。 于是得到了以下结论: 1)转子出现了明显的不平衡,可能是因转子的结垢所致; 2)振动虽然大,但属于受迫振动,不是自激振动,并不可怕。 测点C的幅值谱图(6月12日上午分析结果) 测点C的幅值谱图(5月21日分析结果) 因此建议做以下处理: 1)可以不停机,再维持运行4~5天,直到再生工作完成; 2)密切注意振动状态,再生工作完成后有停机的机会,做解体检查。 6月18日催化剂再生工作圆满完成,压缩机停止运行。 6月20日对机组进行解体检查,发现机壳气体流道上结垢十分严重,结垢最厚处达20mm左右。转子上结垢较轻,垢的主要成分是烧蚀下来的催化剂,第一节吸入口处约3/4的流道被堵,只剩一条窄缝。 因此检修主要是清垢,其它的部位如轴承、密封等处都未动,然后安装复原,总共只用了两天时间。 6月25日压缩机再次起动,压缩机工作一切正常。 空压机故障排除后低速轴测点②振动波形与频谱图 故障排除后,测点①②的振动波形呈典型的周期信号,频谱图上只有幅值不大的转频成分,半倍频分量消失了。测点②的振动信号中除微弱的转频分量外,还有大量十分微弱的低次和高次谐波成分,呈随机性振动。这都是机组正常运行的特征。 实例 1998年3月,某厂在检修7#5L-40/8空压机之前,根据平时掌握的情况对重点部位进行了一次测量诊断。为了使诊断工作更有成效地进行,诊断人员分析了设备可能发生故障的部位,并计算出各故障的特征频率。这台空压机由同步电动机拖动,电动机功率250kW,转速428rpm,主要测量3个部位,测点布置如图。 空压机特征频率计算: (1)空压机受迫振动引起的频率 1)电动机转子不平衡特征频率: 2)空压机工作一个循环(从吸气到排气)中的变载冲击是一个规则的周期信号,其频率与电动机转频一致,即曲轴回转一周冲击一次,其基频为: 这种冲击信号会激起一系列的高次谐波,下表给出了 的部分高次谐波成分。 ? 3)曲柄连杆机构往复运动通过上下死点时,会产生强烈的变向周期冲击力,曲轴每转一周冲击2次,故其基频为转频的2倍,即: 。 这也是一种周期性冲击信号,同样会激起一系列高次频波,且与变载冲击的谐波相吻合,互相推波助澜,使振动更加强烈,下表给出了 的部分高次谐波成分。 4)滚动轴承的通过激振力激起各元件的通过频率(即故障特征频率)。 7#空压机1号轴承型号为3630双面向心球面滚子轴承,其主要尺寸参数为: 外径:320mm,内径:150mm; 节径:D=235mm; 滚动体直径:d=42mm; 滚动体

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