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2炉过热器安全阀热态整定措施104
#2炉左侧过热器安全阀热态助跳校验措施
(锅炉专业)
一、安装以来运行情况:
1、5月27日,13.44MPa时动作,11.86MPa回座,压紧3方。
2、5月29日,13.69-13.7MPa时又一次动作,12.25MPa回座,再压紧2方。
3、8月23日,运行发现安全阀有泄漏声,排汽管轻微冒汽,温度高。一直缓慢泄漏至小修。
4、9月28日,厂家栾工到厂对此阀进行解体维修,阀芯与阀杆未拆下,研磨阀座、阀芯后复装,并根据前几次动作的用力,经过计算,考虑到研磨量,复装后,在原来压紧5方的基础上,又压紧1方。
从安装时厂家热态校验好安全阀后,截至#2炉小修(9.21-10.5),#2炉左侧过热器安全阀共压紧了6方。
小修后经领导决定,#2炉点炉时对其进行助跳校验。
二、设备情况:
安全阀型号:1727WD-2S,尺寸:2”,序列号:DA08558(#1炉),设定压力:14.37MPa,弹簧型号:0425CR。标号:#2。
液压测试设备序列号:Y-741-2。
所有安全阀皆用德莱赛1566型液压整定装置进行了压力设定,结果符合要求及相关标准。K系数=3.302。
实际设定压力=表压力+K*油压表压力。
经计算的几个校验压力参数值:
就地表压力(MPa) 油压表压力(MPa) 设定压力(MPa) 9.34(65%) 1.523 14.37 10(69.59%) 1.323 14.37 10.059(70%) 1.3056 14.37 10.49(73%) 1.175 14.37 10.775(75%) 1.088 14.37 11.208(75%) 0.957 14.37 11.496(80%) 0.87 14.37 可任选其中之一组,进行助跳校验。一般范围在70-80%之间。
三、安全阀助跳校验:
1、首先检查助跳器是否正常好用,且与安全阀配套。现场环境具体条件。
2、将就地压力表更换为一精度等级高的标准压力表,并与运行监控盘的读数校对,记录误差。
3、原理:将助跳器装在安全阀的顶端,可对阀杆产生一定量的提升力,利用助跳器的附加提升力,可使安全阀在低于整定压力下开启,并在开启时由于活塞上移,使液压缸泄压,安全阀立即回座,达到无排放或少排放校验的目的。
4、具体校验方法:
(1)、依次拆下阀帽、扳手、提升螺母及叉杆。
(2)、将座套平稳地放在调整螺杆上,并将连杆连接在阀杆上。
(3)、装上助跳器,使连杆穿进助跳器内孔,放上垫圈,拧上螺母。当螺母碰到垫圈后旋松半圈。
(4)、插上油管的快装接头,使压力表的指针指在“0”位,关闭泄压阀。
(5)、使锅炉压力维持在安全阀整定压力(14.37MPa)的80%左右(即11.496MPa),尽可能使压力稳定(注意压力应以就地压力表盘上的指示为准)。
(6)、按照上列参数表之一进行校验。厂家安装时的校验记录为:
8.1(就地表压力)+1.9(油表压力)*3.302=14.373(整定值)。
(7)、手操油泵,使助跳器油压缓慢上升。油压上升速度以0.03-0.04MPa/s为宜。
(8)、当听到安全阀开启声或看到就地压力表指针往回摆动时,说明安全阀已动作,应立即打开泄压阀泄去油压,同时记录油压数值。
(9)、将所记录的实际油压数值与计算值进行比较,如相符(误差不超过规定数值),则说明校验合格,可拆下助跳器,装复安全阀上的零部件。如记录油压低于计算油压,则应通过调整螺杆,适当压紧安全阀弹簧;反之则应调松安全阀弹簧。再重复第(7)、(8)条步骤,直至校验合格。
四、其它说明:
1、#2炉左侧过热器安全阀,在安装后热态校验时,厂家的实际整定压力为14.373MPa。但运行期间,三次均未达到设定压力14.37MPa,就发生动作而排汽,其它的过热器安全阀也是同样的现象,压紧后不漏。
2、#2炉左侧过热器安全阀在原安装热态校验的基础上,总共压紧6方,每方压力调整量约为0.235MPa,即相当于设定压力增加了1.41MPa,达到了15.78MPa。
3、厂家修后又压紧1方的原因:运行中实际动作压力为13.44MPa,与设定压力差值为0.93MPa,相当于4方(按每方0.23MPa调整量)。但两次动作后,我们共压紧5方,均关闭严密。第三次的泄漏估计也是动作后导致的,说明压紧5方(设想压力达15.52MPa)的实际动作压力也未达到14.37MPa,否则PVC阀会动作的。此安全阀密封面经过检修研磨,并考虑上述因素,厂家又压紧1方。
4、此次助跳校验可能会出现的情况:按照设定压力14.37MPa进行校验,当就地压力表达到11MPa时,油表压力缓慢升至对应的1.02MPa时,安全阀可能不会动作。这样,就需提升油压表的压力,假如达到1.25时安全阀动作
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