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3锅炉电除尘器空负荷升压前

3#锅炉电除尘器空负荷升压前 质量监督检查监理工作汇报 一、设备简介: 上都电厂二期工程采用天洁集团有限公司生产的电气除尘器,型号为2Ysc600-5,并列布置2台除尘器为双室五电场,除尘器为钢结构支架,支架柱头设置有底梁短立柱,灰斗焊接在底梁槽钢边缘,底梁上部为壳体部分,包括立柱、墙板、管撑,顶部为内顶盖及外顶盖,阴阳极悬挂在内顶盖上。电除尘振打装置阴极为顶部、阳极为侧部。电气部分由高压直流电源装置(包括其控制系统)和低压控制系统组成,高压电源型号为GGAJ02型。包括高压整流变压器、自动控制柜,低压系统包括阴阳极振打程序控制、料位控制、排灰及输送控制等相关报警、检测控制系统。外保温为100mm厚岩棉加彩板,灰斗加热采用电加垫。 二、主要设计参数: 使用温度 ≤250℃ 同极间距 400mm 入口烟气含量浓度 150g/NM3 三、主要安装进度: 土建交安 2006年8月 灰斗组合 2006年7月 钢结构安装 2006年8月- 2006年10月 壳体完成 2007年3月 电气安装 2007年4月-2007年6月 极板吊装 2006年11月-2006年3月 1#电除尘完工 2007年5月25日 2#电除尘完工 2007年6月13日 四、主要安装过程: 1、土建交安后,首先组合钢支架,并考虑吊装顺序,局部预留。 2、钢结构焊接找正验收后,吊装灰斗底梁,灰斗底梁为加快安装进行地面组合,重点检查几何尺寸和焊接质量。 3、底梁连接完成后,进行了验收,进行壳体立柱吊装、管撑焊接。 4、立柱找正焊接完成,吊装纵梁进行焊接,吊装内顶盖横梁组合内顶盖。 5、内顶盖验收后,吊装阴极框架,组合阳极悬吊梁。 6、阳极悬挂梁完成之后穿装阳极板,阳极板粗调后,悬挂阳极线。 7、阴阳极穿装完成后,封闭内顶盖,完善外顶盖。 8、进行阴阳极最终调整,完善附件。 9、电气设备安装。 五、安装过程中的主要监理工作: 1、主持钢支架基础交安工作。 2、主持技术交底图纸会审。 3、钢支架垂直度、几何尺寸验收。 4、灰斗组合焊接渗油检查。 5、底梁组合几何尺寸检查。 6、壳体立柱垂直度检查,管撑焊接检查。 7、墙板焊接质量检查。 8、内顶盖横梁、壳体纵梁几何尺寸、焊接质量检查。 9、内顶盖密封焊检查。 10、进出口喇叭口焊接质量检查。 11、阴极柜架焊接质量检查,组合几何尺寸检查。 12、阳极悬吊焊接质量检查。 13、阳板间距检查。 14、螺栓点焊检查。 15、振打系统检查。 16、保温检查。 17、电气设备开箱检查。 18、盘柜、变压器安装检查。 19、电缆敷设检查。 20、授电前全系统检查。 六、监理工作主要经验: 1、强调焊接质量,钢结构、灰斗组合,底梁焊接、壳体焊接时已接近冬天最冷季节,焊接措施不易保证,每天根据天气预报温度安排施工现场实测,禁止夜晚早晨施工,将主要焊接作业集中在中午温度较高的时间段进行,最冷时节,对焊接工作进行暂停施工的决定,较好的保证了焊接质量。 2、加强检查力度,防止漏焊。施工进度加快后,原有的安装程序进行了调整,造成结构件漏焊点增多,焊接质量下降,在不影响结构安全的情况下,加强了漏焊点的查找,进度上去后,组织进行补焊,保证焊接质量,特别对灰斗结构加强板及内顶盖进行重点检查,为防止阳极悬吊系统漏焊及未焊透等焊接缺陷进行了重点检查,防止结构出问题。 3、根据二期电除尘设计较一期单薄的特点,加强了壳体结构的安装检查和焊接质量检查工作,保证不漏焊,焊高符合要求。 4、提高灰斗底梁的焊接质量,底梁槽钢对焊时检查坡口的情况,并着重检查焊接质量,防止灰斗坠落。 5、加强对电缆敷设的检查工作,变压器要求其作吊芯检查,根据厂家要求未进行吊芯检查,若发生问题,按厂家承诺进行。 6、电除尘升压前做好内部的清理工作,对电除尘顺利升压十分重要。 7、定期组织检查,可促进安装质量提高,加快缺陷处理。 七、安装过程中的主要问题: 因为赶进度,打乱了部分安装程序,给检查验收带来困难。 1、钢结构十字拉花结构中间连接板有几处漏焊,经督促后进行补焊。 2、灰斗三种结构设计板在电除尘安装完成之前才完善,个别部位焊接空间狭小,焊接质量欠佳,经多次整改验收方达到要求。 3、个别壳体管撑与结构板位置有误差,调整后焊缝较宽。 4、内顶盖为散件,吊装组合后加固筋漏焊,及时进行了整改。 5、阴极框架未完全调整就安装阳极系统,造成后续调整工作难度大。 6、保温前未进行风压试验,只进行了渗油检查,个别部位渗油检查难度大,影响检查效果。 7、入喇叭口单片吊装,高空作业影响焊接安装质量,经补焊整改达到要求。 八、结论: 经监理、上都电厂工程部、安质部、东电四公司共同对3#锅炉电除尘检查,机务及电气安装已结束,部分试验已完成,升压前的检查工作已完成,缺陷已进行了整改,具备了空负荷升压条件。 内蒙

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