越风圈资料技术.pptVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
* 口號 :多發現、勤改善、競技風、越時空. 圈 名:越風圈 輔導員:吳貽勇 圈 長:王戰峰 圈 員:李艷麗 向紅 王志菊 賀美華 所屬單位:制造部組裝課 活動時間:2000.4.27~2000.10.27 成立時間:2000.4.27 口號:多發現、勤改善、競技風、越時空。 一.圈名介紹 二.主題選定 三.活動計劃 四.現狀把握 五.目標設定 六.要因分析 七.對策擬定 八.對策實施 九.效果確認 十.標準化 十一.檢討與改進 1 主 題 選 定 制定日期:2000.10.16 10分 4分 1分 圈長:王戰峰 確定主題為: 如何降低組裝外觀不良率 選定理由: 1. 2000.3-5月份 ASS’Y段發現組裝外觀不良率較高 2.降低來料及制程外觀不良,提高和防止此不良現象 2 3 制表日期:2000.08.01 代表計劃 代表實際 一 . 圈名介紹 二 . 主題選定 三 . 活動計劃 四 . 現狀把握 五 . 目標設定 六 . 要因 分析 七 . 對策擬定 八 . 對策實施 九 . 效果確認 十 . 標準化 十一 . 檢討與改進 活 動 計 劃 現 狀 把 握 以3-5月份出現的異常狀況及生產總數,來做為我們的數據,進行探討及分析,首先以每月的總生產數和總不良數進行全面引出,在做最后的現狀把握: 注:3-5月份總生產數60982 4 2.5% 1.6% 1.2% 1.7% 2.2% 2.7% 現狀 目標值 目 標 設 定 由現狀把握可以看出總不良率 2.5%, 我們要從 2.5% 降低到 1.4% 一 . 圈名介紹 二 . 主題選定 三 . 活動計劃 四 . 現狀把握 五 . 目標設定 六 . 要因 分析 七 . 對策擬定 八 . 對策實施 九 . 效果確認 十 . 標準化 十一 . 檢討與改進 由 3-5 月份組裝不良柏拉圖分析 得知 , 最高不良項目為 CASE 刮傷 較為嚴重 , 占總不良率 31.8%, 經評 估現場改善能力為 50%, 經全員一 致贊成 , 本期活動改善幅度為 4.5%, 目標為降低不良率至 1.4% 5 6 操作不熟練 情緒不穩定 被上級批評 休息不夠 新員工上線 不熟悉SOP 教育訓練不夠 工作量過大 作業員操作 方法不正確 未按SOP做 電動起子 扭力大小 不一 規格不符 未做保養 台面 不干凈 CASE刮傷 產品上臟污 混料 原材料不良 印刷不良 CASE烤漆不良 制程不良 鏍絲未 平貼 規格不符 CASE絲孔錯位 絲孔 不良 如 何 降 低 組裝 外 觀 不 良 率 一 . 圈名介紹 二 . 主題選定 三 . 活動計劃 四 . 現狀把握 五 . 目標設定 六 . 要因 分析 七 . 對策擬定 八 . 對策實施 九 . 效果確認 十 . 標準化 十一 . 檢討與改進 要 因 分 析 一 制定日期:2000.10.17 人 法 料 機 7 一 . 圈名介紹 二 . 主題選定 三 . 活動計劃 四 . 現狀把握 五 . 目標設定 六 . 要因 分析 七 . 對策擬定 八 . 對策實施 九 . 效果確認 十 . 標準化 十一 . 檢討與改進 制定日期:2000.10.18 全員評選方式: 5分 3分 1分 以60分以上為採行對策 對 策 擬 定 8 一 . 圈名介紹 二 . 主題選定 三 . 活動計劃 四 . 現狀把握 五 . 目標設定 六 . 要因 分析 七 . 對策擬定 八 . 對策實施 九 . 效果確認 十 . 標準化 十一 . 檢討與改進 對 策 名 稱 主 要 因 素 CASE 問題 刮傷、變形、脫漆 一.改善前原因: 1.CASE刮傷,台面未貼泡棉,造成 CASE不良率較高. 二.對策內容: 要求作業員對作業方法進行改善, 並在台面上粘貼泡棉,以防止刮傷. 標準化: 由 7月-9月份 生產情況得知,不良率 下降0.75%,經檢討后將泡棉貼在台面 上引入標準化作業. 一.對策實施: 1.時間:2000/8/10-2000/8/31 2.地點:組裝B線 3.參與人員:組裝線全體人員 4.負責人:王戰峰 改善前 改善后 對策效果確認 P D C A 對 策 實 施 一 2 對策名稱 主要原因 鏍絲問題 未平貼 一 . 圈名介紹 二 . 主題選定 三 . 活動計劃 四 . 現狀把握 五 . 目標設定 六 . 要因 分析

文档评论(0)

taotao0c + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档