磁铁矿与硫铁矿掺烧的工业化生产实践.docVIP

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  • 2016-10-04 发布于湖北
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磁铁矿与硫铁矿掺烧的工业化生产实践.doc

磁铁矿与硫铁矿掺烧的工业化生产实践

磁铁矿与硫铁矿掺烧的工业化生产实践 摘要:青海某公司在硫铁矿焙烧制酸的生产过程中,因原料含硫高等因素的制约,造成硫酸产能过剩、烧渣中有价金属元素铜浸出率低等问题。通过现场调试,开展了焙烧气氛、浸出条件试验及掺烧磁铁矿工业化试验,达到了调整原料使用配比、优化产品结构和提高有价金属元素回收率的目的。 关键词:磁铁矿;硫铁矿;掺烧;工业化 青海某冶炼化工企业有一条年处理30万吨硫铁矿的生产线,该生产线于2011年10月份建成投产。年设计生产硫酸40万吨,铁焙砂19.84万吨。 其生产工艺是将含水9%-11%硫铁矿通过皮带送往150M2焙烧炉沸腾焙烧,产出的烧渣经进一步浸出洗涤后,生产出的铁焙砂产品外售。 焙烧过程中产生的烟气经余热锅炉、旋风收尘器及电收尘器收尘降温后送往制酸系统。 从电收尘器来的二氧化硫烟气进入净化工序,经过进一步的增湿、降温、除尘、除雾后,通过干燥塔将烟气中的水分降到0.1g/Nm3以下,由SO2风机送入转化工序和吸收工序,生产出符合国家标准的93%和98%酸。尾气经尾气吸收塔进一步处理后达标排放。 焙烧产生的烟气中的热量经余热锅炉回收,用于汽轮机发电,汽轮机装机容量12MW。 该公司自2011年10月份投产以来,生产运行过程中存在一些突出问题,主要是产出的铁焙砂品质较差(铁焙砂产品含铁59.5~60.5%;杂质元素:Cu0.65~0.75%、Zn0.7~0

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