提高循环流化床锅炉热效率的措施讲义.pptVIP

提高循环流化床锅炉热效率的措施讲义.ppt

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提高循环流化床锅炉热效率的措施 华中科技大学煤燃烧国家重点实验室 CFB锅炉的优点 燃料适应性特别好 燃烧效率高 负荷调节性能好 灰渣综合利用 环境性能特别好:能脱除SO2,NOX和CO2 受热面磨损、爆管。 耐热防磨层磨损、破裂。 风帽磨损与漏灰。 冷渣器堵塞与结渣。 燃烧分层。 燃烧脉动。 燃烧爆炸。 某台135MW CFB锅炉热效率和各项热损失 提高循环流化床锅炉热效率的技术措施 适当提高燃烧温度 燃烧温度 不同粗碳粒子的燃烬时间随燃烧温度的变化 细碳粒子燃烬时间随燃烧温度的变化 温度 颗粒粒径 燃尽时间 提高循环流化床锅炉热效率的技术措施 降低飞灰含碳量提高锅炉燃烧效率 影响飞灰含碳量的主要因素 燃烧温度 煤的种类 分离飞灰的循环倍率 燃烧室上部燃烧偏斜 燃烧氧量的供给 分离器的分离效率 除尘灰再循环燃烧 1 提高燃烧温度 2 煤种的影响 挥发分低的难燃煤种,如福建龙岩的无烟煤飞灰含碳量较高;挥发分高的易燃煤种,如烟煤,褐煤等,飞灰含碳量较低。 一般无烟煤的飞灰含碳量比烟煤要高5-10个百分点。 3 分离灰循环倍率的影响 分离灰循环倍率为5时,飞灰含碳量为12.5%左右。 分离灰循环倍率从3提高到4,飞灰含碳量降低约2.5个百分点。 从7提高到8时,降低了1个百分点。 从14 提高到18时,只降低了0.5个百分点。 分离灰循环倍率在2-6之间变化,对飞灰含碳量的影响是最有效的。 分离灰循环倍率为7时,飞灰含碳量为11%,为进一步降低飞灰含碳量宜采用尾部降尘灰再循环燃烧。 4 燃烧偏斜的影响 左侧分离器进口烟气温度为923℃,返料温度为867℃,经分离器后温度降低了56℃。 右侧分离器进口烟气温度为889℃,返料温度为956℃,经分离器后温度升高了67℃。 这时Cf 11%。 若消除了燃烧室上部的燃烧偏斜,飞灰含碳量Cf 8%是有可能的。 5 燃烧氧量供给的影响 原因: 前墙缺氧:回料管给煤,煤燃烧消耗了氧气; 后墙富氧:燃烧少耗氧少; 中心区缺氧:二次风穿透能力弱,送不到中心区,引起了供氧不足。 调整后高坝410t/h CFB锅炉燃烧室深度方向烟气含氧量分布 6 提高分离器分离效率 分离效率与循环倍率的关系 高坝410t/hCFB锅炉飞灰含碳量与粒径的关系 偏心排气管旋风分离器 分离器改造前后对比 7 除尘灰再循环燃烧 石家庄永泰热电厂75t/h CFB锅炉 镇海220t/h CFB锅炉改造前后飞灰含碳量比较 提高循环流化床锅炉热效率的技术措施 3. 降低床底渣含碳量 粗粒子在浓相床内的停留时间(75t/h CFB锅炉) 对于75t/hCFB锅炉(比较前面的数据) 烧热值低于12.54MJ/kg的劣质煤,燃烧温度小于900℃时,所有大粒子的燃烬时间大于其停留时间,床底渣均有夹碳损失。 降低床底渣含碳量的技术措施 设计锅炉时:保证粗粒子在浓相床内的停留时间大于其燃 烬时间。烧劣质煤时,宜将床截面积大一 些,流化速度取低一点,料层厚度设计厚一 些。 锅炉运行时:维持合理燃烧温度,适当提高料层厚度。 制备合适粒度及大小分布的燃煤,防止燃烧分 层。 135MW CFB锅炉燃烧室的截面燃烧温度的分布 图中部43个温度测点离布风板300mm,温度相差大( 151.1 - 939.1 ℃) ; 占燃烧室截面积的5/6,高度估计有300mm到500mm的区域,温度低于790℃,发生燃烧分层; 估计1/3的浓相床区域发生了燃烧分层,粗粒子在浓相床内停留时间减少了约1/3; 135MW CFB分层燃烧发生的原因 排渣出口从4个改为2个 排渣口布置不均匀 风帽出口小孔风速偏低 25m/s 消除分层燃烧现象,将床底渣含碳量从4%降到2%以下是有可能的。 提高循环流化床锅炉热效率的技术措施 4. 降低排烟温度,减少排烟热损失 影响排烟热损失的主要两个因素 排烟温度 130℃ ~ 140℃ 过剩空气系数 1.35 ~ 1.40 降低排烟温度的技术措施 将光管省煤器改为螺旋管省煤器,增加受热面; 定期吹灰,清理受热面; 降低排烟温度,排烟温度降低15℃,锅炉热效率提高约1%。 提高循环流化床锅炉热效率的技术措施 1、根据燃煤性质,设计CFB锅炉技术路线,包括煤制备系统、炉膛结构、分离器型式等,制定恰当的运行策略; 2、适当提高炉膛燃烧温度; 3、通过提高燃烧温度、分离器效率、保证炉膛中心区氧量供应、避免燃烧偏斜、电除尘灰再循环等措施降低飞灰含碳量 4、布置适量排渣口、保证布风质量和燃煤级配,通过运行调整,避免燃烧分层,降低炉渣含碳量; 5、适当降低排烟温度(130-140 ℃ )。 提高循环流化床锅炉热效率的

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