选煤厂煤泥水工艺系统的研究第三讲.pptVIP

选煤厂煤泥水工艺系统的研究第三讲.ppt

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方式三:反吹 相对压滤入料时间偏长,在卸料过程中,煤泥转载溜槽易出现堵塞现象。 研究决定采用第三种方案,同时,在原有压风机的基础上,再增加一台天津埃斯福林WH-5型空压机,增加供风量. 从三个月现场数据来看煤泥水处理系统存在问题较少,压滤循环时间短,清水层厚以保持较好,底流浓度控制较为稳定,耙子运行一周转速也设计要求之内,煤泥平均灰分在38%左右。 8.3 确定合适的加药量 8. 药剂及其添加制度优化研究 药剂种类确定后,确定合适的加药量又成为关键,在同水质,同水力条件下进行多种药剂对比实验,配比:即氯化钙与无机高分子铝铁复合混凝剂均以10%稀释,投加量3:2后再配以阴离子PAM1200万分子量1‰稀释,以3:2:5配比投加,脱水性好。 将实验方案应用到工业生产,连续的调试生产过程中都能出现很好的煤泥絮团。同时,对带式压滤机采用“正加药”工艺,即先用凝聚剂后加絮凝剂絮凝,比“反加药”工艺,所用凝聚剂量小、絮团粒度大、析出清水多,适合桃园选煤厂细粒级、高灰分煤泥的混凝。 8.4 加药过程满足动力学要求 8. 药剂及其添加制度优化研究 实际生产中, 要达到理想的煤泥水絮凝沉淀效果,除了考虑絮凝剂、凝聚剂种类和用量之外,还必须满足动力学要求: ①煤泥水在管道或流槽内要有适当的流动速度,使颗粒与颗粒之间产生有效的碰撞接触。 ②药剂在管道中要有适当的停留时间。停留时间短,絮凝剂在煤泥水中的混匀程度和颗粒之间的接触与碰撞几率减小,絮凝速度下降;停留时间过长,可能使已经形成的絮团在长时间剪切力的作用下再次破裂。 经济效益 1)吨干煤泥的生产成本下降 每年节约的生产成本在 150万左右 2)改变压滤入料方式,吨煤电耗降低 每年能节约电费 52.76万元 社会效益 1)两种类型压滤机的使用,对煤质变化的适应能力增强 2)改变入料方式,系统降低了职工劳动强度 3)煤泥水系统运行效果总体得到改善 9. 经济效益分析 10.1 结论 10. 结论和主要创新点 (1) 通过对全厂生产系统大检查,对生产系统各环节的状况有了清醒认识,指导了本项目的研究。 (2) 入选原煤总灰分为38.64%,为高灰煤。原煤中矸石含量大,优质煤富集在-1.40级中;生产低灰精煤灰分为8.50%时,该50~0.5mm级煤属极难选煤。 (3)重选工艺过程中,重介精煤产率为58.76%,精煤灰分为11.43%,精煤理论分选密度1.711g/cm3,±0.1 去矸 含量为9.00%,属易选煤,此时重介的选煤效率为93.91%。 (4) 三产品重介旋流器 50~0.5mm 级第一段的分选密度δ为1.752,E值为0.073;第二段的分选密度δ为1.850,E值为0.055,从E值看旋流器二段的分选效果较为理想,一段可能偏差E偏高。 (5)通过对本厂煤泥水的固体含量、粒度组成、煤泥中固体物质及泥化等特性的研究发现,煤泥水高灰细泥的物质含量大,在浓缩过程中完全依靠自身的重力很难沉降,容易在浓缩机溢流中积聚,导致循环水浓度超标,整个系统的正常运行。 10.1 结论 10. 结论和主要创新点 (6) 煤泥水系统入料为精煤磁尾弧形筛下水及中、矸磁选机尾矿,各物料的灰分都比较高,精煤弧形筛下水和精煤磁选尾矿中-0.045 mm级物料产率较高,分别是66.66%和51.12%,中煤磁选尾矿和矸石磁选尾矿中,+0.5 mm级物料产率较高,分别是17.65%和53.68%。 (7) 深锥溢流中99.55%是-0.045 mm物料,进入后续的压滤作业可能带来不利影响。 (8) 沉降离心液中-0.045mm占89.83%,极细颗粒占绝大多数。说明沉降离心机回收+0.045mm物料的效果很好,但占89.83%是-0.045mm级的沉降离心机滤液与深锥溢流(99.55%都是-0.045 mm物料)混合进入压滤环节,可能影响压滤作业的效果。 (9) 浓缩机底流和压滤机滤饼,物料性质接近,-0.045mm级占75%左右,而小于75μm的颗粒状煤泥难于沉降、脱水和精选。 (10) 沉降离心机滤液与深锥溢流在浓缩机中沉降后,-0.045mm级物料百分含量从入料的89.83%和99.55%,降到占75%左右,说明有一部分-0.045mm级从浓缩机溢流回到分选系统,有可能细泥积聚。 (11) 由泥化试验表可以看出次生煤泥较多,原煤中矸石泥化现象严重, 试验结果表明,大颗粒以矸石泥化为主,产生的细泥量多,灰分高。6~1mm级产生-1mm次生煤泥量较大。 10.1 结论 10. 结论和主要创新点 (12)煤泥中的矿物含量:干煤泥中煤的含量为30%,而伊利石、高岭石、伊蒙混层、蒙脱石和绿泥石等粘土类矿物的含量达到57.1%,这些粘土类岩石使煤泥水形成稳定的分散悬浮体系,使其处理变得复杂,难于脱水和沉降

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