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单元机组降低供煤耗节能技术应用
单元发电机组降低供电煤耗节能技术应用
孙卫涛
(河南焦作电厂)
摘要:本文以某厂#4机组为例,通过对单元发电机组现状的试验分析与研究,对运行中不可控损失和可控损失进行分类,对不可控损失进行相关处理,对可控损失找到一种机炉系统优化的方法,并实现DCS控制,使机组始终在经济状态下运行,以达到降低供电煤耗的目的。
关键词:发电机组 供电煤耗 节能 应用
1 引言
供电煤耗是发电厂最重要的运行指标。供电煤耗是反映发电机组经济运行的最终指标,影响供电煤耗指标的因素归纳为两类:一是不可控损失,主要与设备的设计、制造安装、机组的老化程度等有关,可通过大修或技术改造降低;二即可控损失,可通过优化运行来达到节能降耗的目的。
不可控损失主要取决于设备本身的特性,主要有汽水系统阀门内漏与外漏、主辅机设备效率低、冷却水塔效率低、高压缸汽封漏汽、低压缸漏真空、锅炉漏风大等,不可控损失主要取决于运行方式或技术管理等,主要有运行方式安排不当、真空过高或过低、胶球投入不及时导致凝汽器受热面结垢、主要运行参数偏离设计值、锅炉一、二次风量配比不佳、燃烧中心偏移、风煤比不佳、燃烧状况不理想等。
通过对可控损失和不可控损失的分析和相应处理,使发电机组在不同工况下运行时始终保持最低的损失量,就可实现运行中最高的能源转换效率,实现最低的供电煤耗。
2 工作流程
2.1 供电煤耗基准测试
2.1.1 测试条件
未隔离试验工况:200MW、160MW、140MW、100MW。按机组平时实际情况运行,隔离厂用辅助蒸汽系统,保持机组单元制运行;机组正常补水、排污,但是不吹灰、不打焦。
隔离试验工况:200MW、160MW、140MW、100MW。系统隔离,保持机组单元制运行,在试验前按照系统隔离清单的要求进行系统隔离,将本机至辅助蒸汽系统的汽源予以严密隔离;隔离本机至锅炉暖风器的汽源;除隔离清单中所列的阀门外,其它所有汽水系统至地沟的排放水管道需要全部隔离。机组不补水、不排污、不吹灰、不打焦。
2.1.2 测试结果
为更全面地评估机组运行现状,在#4机组大修前,我们首先进行了供电煤耗基准性试验工作,分别对系统未隔离工况、系统隔离工况进行了现场测试,测试结果见下表。
表1 系统未隔离工况试验数据表
项目 单位 试验数据 试验发电机功率 MW 100.920 147.275 165.708 203.868 试验厂用电功率 MW 11.194 12.214 14.710 16.148 试验厂用电率 % 11.09 8.29 8.87 7.92 试验锅炉效率 % 86.4 90.6 90.0 90.3 试验供电煤耗率 g/(kW.h) 458.3 400.4 399.6 395.2 修正后供电煤耗率 g/(kW.h) 427.2 389.0 384.9 377.7
表2 系统隔离工况试验数据表
项目 单位 试验数据 试验发电机功率 MW 103.230 147.310 167.350 197.890 试验厂用电功率 MW 11.099 13.193 14.621 16.901 试验厂用电率 % 10.75 8.96 8.74 8.54 试验锅炉效率 % 89.3 89.6 89.4 89.4 试验供电煤耗率 g/(kW.h) 431.1 396.9 388.3 386.1 修正后供电煤耗率 g/(kW.h) 418.7 383.3 378.0 371.8
从测试结果来看,机组不论在隔离工况下还是在非隔离工况下,不同负荷下供电煤耗均较高。
在进行供电煤耗基准值测试工作同时,我们也进行了各主要辅机设备的运行参数和功率进行了测试,为下一步优化运行提供数据参考。限于篇幅,本文不再一一单列。
2.2 主要不可控损失基准测试及治理
2.2.1 凉水塔测试及治理
冷却塔冷却效果用冷水塔效率系数η来衡量其完善程度。
式中:—冷却幅高
2002年6月,机组负荷170MW,大气干球温度26.4℃,湿球温度20.4℃,进塔水温42℃,出塔水温有31℃。则
=0.51
经过治理,2003年9月对冷却塔冷却效果重新进行了测试,机组负荷160MW,干球温度30.9℃,湿球温度27.3℃,进塔水温42.2℃,出塔水温为33.6℃。
=0.58
研究表明,如果冷却塔出水温度升高1℃,将使200MW机组煤耗增加1.1g/kWh左右。与治理前相比,冷却塔效率系数提高了7个百分点,效果明显。
2.2.2 阀门内漏测试及治理
对阀门内漏,因现场无专用测点,故现场只好用点温计对阀门进行检查,发现了19个内漏较为严重的阀门,并在机组大修期间专门对下列阀门进行了解体检查。
2
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