柴油加氢装置换剂开工方案20130630.docx

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柴油加氢装置换剂开工方案20130630

第 PAGE 16页 共 NUMPAGES 68页 柴油加氢装置换剂开工方案 加氢单元 2013年6月 编审页 编制 生产单元 日期 审核 生产单元 日期 生产技术管理部 日期 机动工程部 日期 HSE管理部 日期 会签 批准 日期 1开工组织体系 2开工方案 本次开工特点: 本次柴油加氢开工期间,受柴油加氢新氢压缩机为反应系统供应氮气影响,煤油加氢装置需改长循环42小时,其余时段正常生产。              2.1 开工步骤及时间进度表 时 间 反应系统主要工作 分馏系统主要工作 联系单位 联系内容 第 1 天 0:00~2:00 反应系统氮气置换 分馏系统维持200℃热油短循环,煤油加氢停止正常生产,改40t/h长循环,反应炉出口降至200℃。 调度、常减压公用工程、检验中心 煤油加氢改循环,停航煤直供料;分析气体组分、供给足量的氮气 2:00~4:00 启动K-101,反应系统压力升高至2.0MPa,反应器进行2.0MPa压力等级气密 4:00~18:00 按照操作规程启动K-102,维持低转速(3000r/min)。点F-101,反应器入口温度以10℃/h速度开始升温至160 分馏系统维持200℃热油短循环,煤油加氢维持40t/h长循环,反应炉出口维持200℃。 调度、储运单元 引开工柴油 调度、公用工程 保证中压蒸汽、瓦斯供应 18:00~0:00 反应器入口温度160℃,系统压力2.0 MPa — — 第 2 天 0:00~12:00 反应器入口温度提至250℃,系统压力2.0 MPa催化剂干燥,至D-104底部不 分馏系统维持200℃热油短循环,煤油加氢维持40t/h长循环,反应炉出口维持200℃。 — — 12:00~22:00 反应器入口温度以10℃/h的速度降至150 22:00~24:00 停K-101,关闭D-106入口氮气手阀,盲板隔离后,引氢气进装置,反应系统升压至6.0MPa,分析循环气中氢气含量大于80V%。 分馏炉出口向270℃提温,煤油加氢停长循环,引直供煤油,反应炉出口向240℃升温。 重整、制氢 引氢气进装置 第 3 天 0:00~1:00 引开工柴油进装置,启动进料泵P-102 分馏接收反应油,开路外甩。提F-201出口至270℃,煤油加氢开工。 — — 1:00~3:00 启动P-102,进料量控制150t/h,分馏系统见油后,外甩不合格线2h后,改为全循环。 分馏接收反应油,开路外甩。维持F-201出口270℃,煤油加氢开工。 储运 引开工柴油进装置 3:00~24:00 按催化剂硫化曲线进行催化剂硫化,反应系统压力7.0MPa,240℃ 分馏接收反应油,开路外甩3小时后改长循环。维持F-201出口270℃,煤油加氢开工正常。 检验中心 分析循环氢中硫化氢含量 第 4 天 0:00~17:00 按催化剂硫化曲线进行催化剂硫化,反应系统压力7.0MPa,270℃恒温结束,硫化结束。期间,启动P-103。启动P-104,并根据循环氢中H2S的含量调整C-101 原料分馏长循环,维持F-201出口270℃,煤油加氢正常生产。 检验中心 分析循环氢中硫化氢含量 17:00~24:00 进料逐步切换为混合新鲜进料,处理量逐渐提高至400 t/h,反应CAT自270℃以10℃/h速度提高至340℃ C-202底精制柴油外甩至不合格柴油线2h。 储运 外送轻污油 根据化验分析结果,分馏系统进行调整,至精制柴油合格,改至柴油产品线。 常减压、催化装置、检验中心 引催化柴油、焦化汽柴油    

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