达钢1号高炉炉役期的操作与管理.docVIP

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  • 2016-10-17 发布于贵州
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达钢1号高炉炉役后期的操作与管理摘 要 关键词 高炉 炉役后期 操作 管理 1 前言 达钢1号高炉有效容积335m3,1个铁口,两个渣口,14个风口,采用大双钟炉顶布料,炉体全冷却,全干法布袋除尘,球式热风炉及水冲渣工艺,料车上料。1号高炉于1997年8月28日建成投产,由于鼓风机不匹配,原燃料基础差,高炉风量仅为720m3/min,强化冶炼水平低,经济指标相当落后。2005年7月31日停炉中修,期间换了大小钟,炉喉钢砖,铁口方向两块冷却壁和炉缸砖衬;增加一座热风炉,两个布袋箱体。对已坏的冷却壁解联,灌浆,并安装点式冷却棒58根(分布在3—6号风口上方4—5段),风机由D1100m3 -313/98离心风机,改为D1600 m3-320/98离心风机。2007年1月28日中修后投产,风量达到1300m3/min,强化冶炼水平大幅提高,各经济指标提升明显。但随着冶炼强度的提高,2007年4月开始,高炉炉腹炉腰及炉身下部冷却壁开始加速损坏,造成冷却壁向高炉炉内漏水,高炉炉型不规则,煤气分布不合理,炉皮时常发红开裂,只能靠挂渣,喷补,灌浆造衬维持正常生产,1号高炉也真正进入了炉役后期维护阶段。针对以上情况,严格按照稳产、高产,低耗、环保、长寿的操作方针,通过采取精料入炉,冷却系统的合理维护,优化操作制度,调整风口布局,严格控制休、慢风等操作技术措施,1号高炉实现了炉役后期的稳产,高

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