(ppt)200万吨加氢裂化装置开工总结.pptVIP

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  • 2016-10-19 发布于北京
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(ppt)200万吨加氢裂化装置开工总结

独山子石化 3.5精制与裂化床层温度控制问题。 开工后,无定形催化剂的特性表现明显,在所需的转化率下,裂化初始温度较高。 按照UOP的操作要求,裂化按床层出口等温控制,裂化各床层的入口温度和平均温度实际都呈温升控制,以10月18日为例,入口温度分别为:381℃、386.3℃、392.2℃,床层平均温度为390.9℃、393.1℃、395.5℃,而床层温升分别为18.6℃、14.6℃、8℃,三床温度最低然而温升却最高,由此分析应当是部分精制反应在裂化床层发生,从而造成温升较大;由于裂化催化剂为无定形催化剂,本身具有良好的抗氮性,对氮中毒不敏感,而没有表现为催化剂活性的抑制;裂化床层呈温升控制,五床的催化剂积炭的倾向很大,实际表现为活性的衰减很快。UOP坚持认为床层出口等温控制方式是最好的控制方案,有利于装置长周期运行。 独山子石化 3.6 化学氢耗略高于设计值。装置刚开工,在未掺炼CGO时,由于原料性质较好,氢耗在设计范围;但掺炼CGO后,原料性质变差,反应温度提温很快,化学氢耗上升较多。 3.7 床层压降稳定、径向温差略高。虽然床层采用了密相装填技术,但开工后一床压降和总床层压降分别为166KPa和528KPa;掺炼CGO后,压降略有上升,达到196KPa和528KPa;在设计负荷条件下,在200KPa和659KPa,基本保持稳定。

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