中频感应加热装的故障处理.doc

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中频感应加热装的故障处理

中频感应加热装置的故障处理? 1 引言 某钢管厂管加工前区芯棒淬火中频感应加热装置是80年代末期从德国bbc公司引进的,芯棒原设计直径: d=φ65~φ150mm,炉膛温度:750~1300。由于生产需要轧制x70、x80管线钢,芯棒的直径有时需要提高到172mm,必然提高了中频装置的负荷。该控制系统采用模拟控制,控制器件为分立元件,设备已运行二十年,控制参数劣化严重。在加热φ160mm的芯棒时,出现功率上不去,系统过电流跳电,屡次烧逆变侧晶闸管,严重影响生产的正常运行。 2 系统介绍 主回路包括整流变压器、整流器、直流电抗器、逆变器、电容器与感应加热线圈组成的并联负载谐振回路,见图1。整流变压器750kva,10kv/550v;采用晶闸管三相全控整流;电抗器具有平滑作用,滤去高次谐波;逆变器由单相全控桥组成,输出功率600kw,输出电压800v,电流880a,最大频率 2000hz。 图1 主回路电路图 控制系统采用电压、电流双闭环控制,控制框图如图2所示。通过对中频电压的检测,来控制中频输出电压的大小,电压调节器的输出作为电流给定。通过检测三相交流进线电流来作为电流反馈,电流调节器的输出控制整流器的脉冲移相。控制系统检测中频电压、电容器支路电流,通过计算与比较,来控制逆变晶闸管的触发,保证反压时间tβ大于晶闸管关断时间tq。 图2 中频控制系统简图 3 故障处理 通过对系统进行调查,可知在加热φ160芯棒时,中频电压开始大约为250v时,输入电流冲击大,随着加热的进行,输入电流基本徘徊在600a左右。随着给定功率的增加(即给定电压的增加),输入电流增大,但输入电流不会随着加热的进行而逐步减少,芯棒加热缓慢。为什么在加热初期电流冲击大?为什么随着加热装置的运行,输入电流没有逐步减少?为什么随着给定功率的增加,加热效果不明显,而系统频繁报警过电流? (1) 针对逆变回路频繁烧晶闸管,初步怀疑主回路晶闸管不良或主回路存在接地或短路现象,导致交流输入电流大,输出功率上不去。通过对中频主回路以及线圈的绝缘进行检查,没有发现异常;对晶闸管进行检查,发现晶闸管的参数有劣化趋势。我们对逆变侧晶闸管全部进行了更换,以彻底排除主回路的异常;但再次运行中频时,现象依旧。 (2) 对负载进行检查,在中频感应加热装置中,如果负载不匹配,如电容与感应线圈不匹配,也会出现输入电流大,输出功率小的现象。我们对感应线圈的感抗进行测试,没有发现异常,对并联电容进行简单检查,也没有发现异常;然后逐步切电容或投电容,启动中频装置,即进行负载阻抗的匹配试验,故障现象依旧,说明负载阻抗匹配不存在问题。 (3) 在排除主回路异常后,我们对控制系统进行检查与测试。发现中频装置工作时,当中频电压开始大约为250v时,输入电流冲击大,随后稳定在600a左右,反馈电压为4.5v。系统标准设置为1000a/10v,我们调节电流反馈系数,使输入电流为600a时,电流反馈为6v。再次运行中频时,冲击电流明显下降,但功率依然上不去,加热效果差。 (4) 测试中频电压与电流波形如图3所示,中频频率大约1.7khz,周期t为589μs,电流超前电压达70μs,即功率因数角大约为:70/589×360=43°。本中频装置用晶闸管的恢复时间大约在20μs,为了保证晶闸管的可靠关断,系统设置的电流超前电压大约在40μs左右。 图3 处理前中频电压、电流波形 为此,我们调整了超前角的大小,减小超前时间到40μs,如图4所示。再次启动系统时,中频电压开始大约为250v时,输入电流开始为600a左右,随着加热的进行,输入电流逐步减小到350a左右。当给定功率的增加时(即给定电压的增加),中频输出功率成比例上升;输入电流开始也增加,但随着加热的进行逐步减少;芯棒加热效果好,系统恢复正常工作。 图4 处理后的中频电压、电流波形 4 故障分析 当中频装置启动时,突加给定电压,由于电压反馈没有,电压调节器输出迅速增加。由于控制参数漂移,使得电流反馈系数减小,同样的中频电流给定使中频装置输出的瞬间电流比较大,产生冲击电流,只有当电压环超调后,输出电流才开始减小,最终由负载决定。由于中频装置中存在很大的电抗,系统调节响应慢。随着给定电压的增加,冲击电流更大;对晶闸管的冲击也大,加快晶闸管的劣化,造成晶闸管疲劳击穿。 随着元器件老化,模拟控制系统参数漂移,使得逆变器控制回路中的晶闸管触发的超前角变大(42.8°),功率因数低(0.733),即使输出同样的中频电压与中频电流,但中频装置输出的有功功率不高,加热效果差。正常情况下,在中频加热过程中,根据欧姆定律,负载参数随温度升高而变化,如中频等效阻抗增大;但当温度变化缓慢时,中频等效阻抗变化不大。当中频给定电压恒定时,尽管随着加热装置的运行

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