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冷却塔冷却效率评价方法2行政文.doc
冷却塔冷却效率评价方法2行政论文范文大全
冷却塔冷却效率评价方法
8)横流塔冷却数的计算
先按求逆流塔冷却数的方法求出ωn,再除以修正系数f0。
f0的编写方法是鼠标单击w6处,然后在如图所示的编辑栏输入= 1-0.106*(1-(q6-t6)/(p6-s6))^3.5,输完之后单击编辑栏右侧的等于号,待屏幕弹出对话框,再单击“enter”键。ωh的编写方法是鼠标单击x6处,然后在如图所示的编辑栏输入= v6/w6,输完之后单击编辑栏右侧的等于号,待屏幕弹出对话框,再单击“enter”键。此时整个计算程序编写完毕。用此程序校验手算值(上海科学技术出版社1981年出版的《冷却塔》及中国建筑出版社1986年出版的《给水排水设计手册》第4册书中的例题(见表1)。
表1:手算和电算结果对照表
塔型
逆流塔(2)
横流塔(3)
参数
气水比λ
0.5
0.6
0.9
1.0
进塔温度(℃)
40.24
40.24
40.24
45
出塔温度(℃)
32
32
32
35
干球温度(℃)
25.7
25.7
25.7
24
干球温度(℃)
22.8
22.8
22.8
30
大气压力(kpa)
99.658
99.658
99.658
99.293
结果
手算冷却ω
1.024
0.861
0.692
0.613
电算冷却ω
0.97
0.82
0.68
0.63
差值(%)
5.56%
5%
1.76%
2.7%
从表1可以看出手算和电算值结果相差不大(1.76%~5.56%),因此采用此程序可信度较高。
下面结合某横流塔几种不同的测试工况,利用此excel程序对其判断(见图7)。
表2:某大型横流塔设计及测试情况
项目
设计条件
测试工况1
测试工况2
测试工况3
水量(m3/h)
3300
3520
3520
3150
干球温度(℃)
33
32.3
36.2
31.4
湿球温度(℃)
28
29.1
26.05
26.27
进水温度(℃)
43
37.4
39.17
39.14
出水温度(℃)
33
31.8
33.16
32.11
风量(m3/h)
243000
246000
242000
253000
大气压力(kpa)
99.96
100.9
101.42
99.96
图7:某横流塔冷却数计算结果值
将测试的三个工况的b~f项直接填入表格中,然后用鼠标单击i6处,按住鼠标,按住鼠标左键不放,将鼠标拖至x6处,将鼠标移至x6右下角,待光标变成小“+”时,按住鼠标左键不放,将鼠标移至第9行,就可完成复制工作,在7、8、9行处计算机可以自动显示数值,测试工况1冷却数计算值大于设计值,填料的容积散质系数比设计值大,能满足冷却任务,而测试工况2、3均低于设计值(工况2是在该冷却塔运行六年后进行测试的,工况3是该冷却塔在更换填料后进行测试的),尤其是运行六年后,填料的容积散质系数下降幅度较大,已不能满足冷却任务的需要。而改造后也未达到设计任务的要求,因此还存在着改造的缺陷。单纯从冷却数的大小不容易看出冷却效率降低多少,可以将不同工况下的冷却数修正到设计条件下,求出出水温度或水量。具体操作步骤见图8、图9。
图8:修正至设计条件下出水水温校核图
将设计条件下的工况复制至第10行处,然后保持水量不变,将出水温度空出,再在空栏处填入出水温度,直至填入的温度满足测试工况条件下的冷却数值。由图可以看出,修正到设计条件下,出水
图9:修正至设计条件下出水水温值
水温为32.5℃时,满足要求,因此该塔的冷却效率为(43-32.5)/(43-33)×100%=105%,同理可将工况2、3修正到设计条件下得到出水温度为33.9℃和33.2℃,因此冷却塔效率分别为91%和98%。分析其改造不成功的原因主要有:
① 填料片间距过大,水力停留时间短
② 由于横流塔百叶窗的安装角度不合理,同时由于横流塔支撑架多,在安装过程中不可避免地在原百叶窗上开孔,如果对有孔部位不进行修补,横流塔溅水相当厉害,尤其在不开风机时加剧,造成冬季百叶窗易结冰,导致百叶窗及挡水板变形,向外凸出,水直接冲击边层填料,形成水幕,并且自上而下越来越密,无形中增加了风机的运行阻力,减少了风量,同时水幕对边层填料具有冲击破坏作用,加剧了填料的部分垮塌。因此在改造过程中不可忽视,在挡水板凸出处再插入新的挡水板。
③未综合考虑整个气室的配风均匀性,填料安装没有按照上密下疏的原则,同时填料安装并未交错安装,影响了填料的热力性能。
④由于横流塔内部结构本身复杂,填料支撑架过多,
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