新型曝气生物滤池Biostyr2行政文.docVIP

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新型曝气生物滤池Biostyr2行政文.doc

新型曝气生物滤池Biostyr2行政论文范文大全 新型曝气生物滤池--Biostyr 2 工艺特点 biostyr工艺最初是为在污水的二级、三级处理中实现硝化、反硝化开发的,设计思想来自a/o法。在具体工艺形式的实现中,该工艺抓住了baf的技术关键--填料,并由此带来了一系列的工艺特点。 (1)采用新型填料。从化工原理的角度看,填料技术的改进是对反应器内部构造的改善, 是加强传质、改善反应器内水力条件、生化反应条件的基本手段,是提高负荷的根本途径。 在baf工艺中,填料一方面起着生物载体的作用,为生物膜提供良好的生长环境,另一方面 也起着过滤的作用。事实上,baf性能的优劣很大程度上取决于填料的特性。biostyr采用的是比重小于水的球形有机填料,粒径3.5~5mm[2],具有较好的机械强度和化学稳定性,在为微生物提供生长环境、截留ss、促进气水均匀混合等方 面有一定优势。 目前,用于baf的填料有许多种,baf的另一代表形式biofor使用的biolite膨胀硅铝酸盐,属于沉没填料(sunken media)。相比之下,biostyrene易于反冲洗, 结合其具体的运行方式,就为biostyr拥有高的处理能力、延长运行周期 ,减少反冲洗水量创造了条件。目前有资料表明,悬浮填料在截留ss、降解cod等方面要优 于沉没填料[3~4]。 表1 biostyr试验装置用于二级处理中的试验记录[5] 检测指标 反应器进水 反应器出水 废水排放指标 备  注 总cod(mg/l) 324 44 90 1.反应器进水为经过斜板沉淀的市政污水 2.hrt小于2h 3.在满足脱氮的前提下,cod负荷可达10kg/(m3·d) 4. 17℃、nh3-n负荷为1kg/(m3·d)的条件下, nh3-n去除率达95%; no3-n负荷为1.5kg/(m3·d)(以缺氧区计)时,no3-n去除率75% 溶解性cod(mg/l) 172 32 30(bod5) ss(mg/l) 105 12 30 tkn(mg/l) 40 5 10 nox-n(mg/l) - 9 10 (2)试验研究表明,滤池内微生物浓度大,活性高,结合具体的运行方式,biostyr 处理负荷高,出水水质优,性能稳定。废水先流经缺氧区,不但提供反硝化所 需的碳源,还有部分bod被异养微生物降解掉,降低了进入曝气区的污染负荷,达到了好氧 区 内降低曝气量、为硝化创造条件的目的[5]。硝化过程得益于生物膜法的特点,摆 脱了因硝化细菌世代期长而造成的泥龄限制。填料对水流的阻力,保障了水流的均匀分布, 创造了滤池内半推流的水力条件以及较好的传质条件。水气平行向上流动,促进了气水的均 匀混合,避免了气泡的聚合,有利于降低能耗,提高氧转移效率。表1是f.rogalla等人将b iostyr试验装置应用于二级处理中的试验记录,从中可对biostyr 的性能有定量的了解。 (3)占地省,投资少。这一点是由于biostyr的高处理能力,加上滤 池易于规范化设计,故工程结构紧凑。此外,滤池运行过程中,原污水以及反冲洗污泥从不 暴露于外部,所以本工艺在处理系统外观、减少不良气味等环境方面有着好的表现。 (4)运行灵活,管理方便。biostyr工艺一般具有自动化程度较高的控 制系统,滤池的过滤、反冲洗均可有保障的进行。实际工程中,对于多格滤池的情形,biostyr的运行可类似于给水处理中的虹吸滤池,当某一格滤池反冲洗,乃至 检修时,滤池系统自身发生调节,而不影响整个处理系统。 (5)工艺流程简单。 biostyr工艺将bod降解、硝化、反硝化集于一个处 理单元内,简化了工艺流程。 在工艺流程上,具备预处理系统、不设置二沉池是以baf为核心的处理系统的特点,biostyr也不例外。由此也导致了一些不足之处。 (6)增加日常药剂费用。为了使滤池能以较长的周期运行,减少反冲次数,降低能耗,须 对滤池进水进行预处理以降低进水中的ss,尤其是滤池用于二级处理的情况下,往往须投加药剂才能达到这一要求。药剂的使用不仅仅增加运行费用,许多药剂还将降低进水的碱度,进而影响反硝化,当然,baf用于三级处理时,由于滤池进水来自二级处理的沉淀池,所以这一矛盾并不突出。目前,水处理工作者正在从事如何利用自控系统有效控制加药量的研究[6~7]。 (7)污泥量相对较大,污泥稳定性较差。对好氧生物处理来讲,负荷越高,单位体积处理能力越强,产生的生物体越多,再加上滤池中截留的大量ss,无疑增加了污泥的产量。当然,减少反冲洗水量会降低污泥体积,这也就提出了在保证反冲效果的前提下,如何提高反冲效率的问题。滤床中截留的ss有许多属于可

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