降低可锻铸铁线路金具退火废品率总结.pptVIP

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  • 2016-10-27 发布于湖北
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降低可锻铸铁线路金具退火废品率总结.ppt

二、小组概况 小组成员情况 三、选题理由 四、现场调查 调查二:小组成员对2013年1~4月可锻铸铁件线路金具退火废品按类别进行了统计分析,见表2及排列图1 从表2及排列图1得知,主要问题为:退火过烧、退火不足,这两项占总废品的89.2%,降低退火过烧和退火不足,就能有效地降低可锻铸铁线路金具退火废品率。 五、确定目标 六、原因分析 可锻铸铁线路金具为何废品率高呢?小组成员从“人、机、料、法、环”五个方面进行原因分析,见下列鱼刺图2 七、要因确认 1、要因确认计划表 2013年5月初,QC全体小组成员召开要因分析会,针对9个末端因素,制定了要因确认的计划表3: 表3 要因确认计划表 制表:陆青 制表日期:2013年5月3日 八、制定对策 八、制定对策 原可锻铸铁件退火工艺,即第一阶段保温温度为910~930℃,保温时间为10小时,第二阶段保温温度为750~700℃,保温时间为18个小时。根据电炉结构特点,在原可锻铸铁件退火工艺上,调整保温温度和保温时间。制定下列因素水平表(表5) 表5 退火工艺试验因素水平 表6 对策措施表 九、对策实施 对策实施一: 按照退火工艺试验因素水平表,选用正交表L9(34)进行了试验,结果如下表7。 实施人

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