简介大野耐一的十条训诫介绍.ppt

  1. 1、本文档共43页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
* 第三条 给他磨炼,以识别人的能力高下 通过少量投入实现大量增产,这就是丰田快速成长的秘诀 工作要由“是否必要”来决定,而不是“是否可能” * 1965年,工人们每次用于更换铸造模具(因产品订单变更产生的设备调整,以下简称换模)的时间都在2~4个小时左右。 由于在换模时要停止生产线,所以必然会影响产量。 另外,这么长的换模时间也阻碍了丰田“多种少量型”的生产目标。 所以,如何缩短换模时间就变成了当时最重要的课题。 最开始的时候,我们把目标定在2个小时。由新乡重夫厂长亲自挂帅,努力寻找一切可行的方法,最后将换模时间缩短为1小时。换模有两种类型,具体做法如下。 1. 内更换 必须使机器停止才能进行的更换。 2. 外更换 在机器运转的过程中就可以完成的更换。首先需要将这两种类型的更换方式严格区分开,然后尽最大努力争取实现更多的外更换。整个过程花费了半年多的时间。 工作要由“是否必要”来决定,而不是“是否可能” 从4小时缩短到1小时已经是非常大的突破了。大多数人都认为“已经做得非常好”或者是“已经取得了阶段性的胜利”, 可是大野先生却不满意地说:“争取将换模时间压缩到10分钟之内。” 这话真的让技术组的成员们非常气愤。 “大野先生要求将换模时间压缩到10分钟之内,这绝对不可能!” 可是,在这种看似遥不可及的目标面前,人们一方面会感到压力,一方面又会激起斗志。 最后,在新乡厂长的带领下,大家又开始了新一轮的努力。 首先是再次调整内更换与外更换的比例,然后再将不同的模具进行细分和调整,将换模时间改成以秒来计算。 最后,技术人员终于做到了将换模时间压缩至7分钟。 从4小时到7分钟,这样的奇迹正是通过无数个微小的改进与调整一步步实现的。 而且,在这个过程中产生的智慧与灵感,也在后来的工作中发挥了巨大作用,并促进了丰田方式的形成与发展。 后来,很多人都说:“要不是大野先生的大胆设想,根本不可能实现这么短的换模时间。” 确实,高难度的目标总是会让人产生更多的智慧与创新。 * 第三条 给他磨炼,以识别人的能力高下 通过少量投入实现大量增产,这就是丰田快速成长的秘诀 工作要由“是否必要”来决定,而不是“是否可能” 在压力下培养员工,要让员工积极地思考 和 通过控制成本去完成改善 * 困境激发智慧 一天,他来到一个很久没有视察过的工厂,走了一圈后就把工厂的负责人叫过来说:“把那台自动搬运机撤除。” 工厂负责人感到很突然,非常想问“没有搬运机怎么工作”,可是面对大野先生严肃的表情却没敢说出口。那时候,大野先生已经是丰田公司的副社长,是生产部门的最高领导,所以那位负责人只能点头应对。不过,当他把大野先生的要求传达给现场的工人后,立刻就遭到了强烈的反对。 “撤去自动搬运机,那些又大又重的东西怎么搬?既不能增加工人,又不能过度增加劳动强度。如果增加工时又会被说成没有效率,怎么做大野先生都不会满意!” 总之反对的理由非常多,可是那位负责人也没有办法,他只能回应说:“这是大野先生的命令,他肯定有所考虑,我们必须照办。至于撤除自动搬运机之后工作怎么开展,我想一定会有办法的。”不过,虽然他嘴上这么说,可是到底应该怎么办他自己也不清楚。 撤除自动搬运机后就只能通过人工搬运。由于不能增加人员,所以工作量势必会加大。可是如果增加了工人们的劳动强度,大野先生那里又肯定不能通过。那么到底应该怎么办呢?现场所有的工人都感到很棘手。不过,最后还是急中生智想到了一个好办法,那就是动手制作辅助工具。 于是大家发明了滑车,这实际上是一个非常好的创意,它比自动搬运机的速度还要快。 过了一段时间,大野先生又来工厂视察,他的第一件事就是询问负责人“撤去自动搬运机有没有给工人们增添麻烦”。“开始的时候确实有些麻烦。大家想了很多办法,不过都因为人员、成本、劳动强度等问题没有实施。最后,大家想到了辅助工具并发明了滑车,结果效果非常好,既缩短了搬运时间,又节约了成本。” 大野先生听完非常高兴:“这真是太好了。虽然我要求撤去机器,可是之后应该怎么办我也没想到很好的方法,所以一直在担心会不会给作业人员增加麻烦。不过,现场的工作总是会在强大的压力下得到完美的结果,看到现在的情况我真的非常高兴。” 看到大野先生发自内心的喜悦表情,工厂负责人也觉得非常自豪,感到大家的辛苦和努力终于没有白费。而大野先生所说的“担心给作业人员增加麻烦”等话语也给现场的每一位工作人员留下了深刻的印象。 * 第三条 给他磨炼,以识别人的能力高下 通过少量投入实现大量增产,这就是丰田快速成长的秘诀 工作要由“是否必要”来决定,而不是“是否可能” 在压力下培养员工,要让员工积极地思考 和 通过控制成本去完成改善 改变员工的生产观念,帮助他们树立战胜困难的决心 * 第四条 要意识到竞争对手比你优秀 透过表面看问题,抓

文档评论(0)

ss55863378 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档