重钢三高炉末期炉役的维护与操作研究.docVIP

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  • 2016-11-24 发布于浙江
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 重钢三高炉末期炉役的维护与操作研究.doc

 重钢三高炉末期炉役的维护与操作研究

重钢三高炉末期炉役的维护与操作研究 【摘 要】重钢三高炉进入末期炉役后炉喉钢砖炸裂变形、上部砖衬侵蚀严重、冷却壁烧坏多块,出现炉况不顺,生产技术指标下滑;通过冷却壁检漏与修复、操作制度的研究与调整、炉身上部喷涂、提高烧结矿筛分效率等措施,使三高炉炉况顺行明显好转,主要技术经济指标大幅度改善。 【关键词】高炉 末期 维护 操作 1.概况 重钢三高炉(以下简称为三高炉)有效容积为750m3,于2003年11月9日开炉投产。三高炉炉体耐火砖为普通材质,炉体冷却壁全部采用铸铁冷却壁,冷却壁水管为4进4出,采用软水冷却,炉顶为无钟炉顶,炉喉钢砖为普通材质,设计一代炉龄寿命8-10年。三高炉投产后利用系数逐渐提高, 2007年利用系数达到2.796t/m3.d的历史最好水平,之后逐渐下降,其冶炼强度长期维持在1.4t/m3.d以上。指标下降的主要原因是到2006年初三高炉炉身上部砖衬侵蚀严重,工作内型不规则,炉喉钢砖炸裂变形,从2006年开始烧坏冷却壁,到目前为止,冷却壁已经损坏6块,高炉中下部的耐火砖早就掉光了,靠渣皮维持生产。作为普通高炉,4-5年应该有个中修,如不进行中修,高炉的状况与末期炉役类似,所以要进行特别维护;高炉操作也发生了变化,制定操作制度要兼顾高炉的破损情况,重点考虑维持顺行,在炉况顺行的基础上实现节焦增铁,让生产技术指标处在较好水平,延长高炉寿命。2009年

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