- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
CO全低变工艺在小氮肥的应用
CO全低变工艺在小氮肥的应用黄柏益(湖南株洲化工集团科人设计有限责任公司,湖南株洲,412004) 2007-11-301? 前? 言
??? 变换新催化剂的开发与使用,使变换工艺取得了长足的进步,我国在上世纪80年代的氮肥企业成功地开发了中变串低变的工艺,取得了明显的经济效益,使变换工序蒸汽消耗由原来的1200kg蒸汽/tNH3左右降至800kg蒸汽/tNH3左右。
??? 用Co—Mo系低温耐硫宽温变换催化剂(B303Q)取代了传统的“中串低”而采用的“全低变”新工艺。此工艺是重点推广项目,该工艺先进、可靠,投资省、节能效果好,经济效益显著。目前郴化集团等公司已应用了该技术,并取得了很好的经济效益,使生产能力上了一个新台阶。
2? 全低变工艺流程及主要设备
2.1? 工艺流程简述
??? 气体流程:从压缩机二段来的半水煤气(压力为0.76MPa)经气水分离器进入热水喷淋装置的焦炭过滤器净化油污后,从饱和塔底部进入,与调温水加I来的热水逆流接触,增温增湿后的半水煤气经预腐器(可外加蒸汽),分离夹带的水滴及预热,再经热交换器与变换二段来的变换气间接换热,被加热至250左右后进入净化炉,经除氧气后,气体温度约300进入调温水加I与热水换热,经调温水加I气体温度降至180~200,进变换炉一段,一段出变换气经热交换器、预腐器后补加适量蒸汽后进入变换炉二段,二段出变换气经调温水加返回变换炉三段,变换炉出变换气温度为180~190,再经水加热器加热来自热水塔的热水,变换气被冷却后从热水塔底部进入,与饱和塔来的热水逆流接触,变换气被降温降湿(温度为65~85)后进入软水加热器(冷软水被加热后送锅炉),去冷凝塔,变换气被冷却,夹带的水蒸气被冷凝,分离掉水分之后去二次脱硫。
??? 热水流程:从热水塔底出来的热水经热水泵增压后去水加热器、调温水加、调温水加I,依次被变换炉三段、二段来及净化炉来的变换气加热升温后进入饱和塔顶部,使饱和塔内半水煤气增温增湿。从饱和塔底部热水与补充的软水混合后又进入热水塔,与水加热器来的变换气直接逆流换热,回收变换气余热,热水塔底部来的热水又去热水泵循环使用。
2.2? 全低变工艺流程
??? CO全低变工艺流程如下:
??? 气体流程:
3? 主要设备
??? 年产40kt合成氨CO全低变工艺如下表:
4? 综合评价
4.1? 运行情况
??? 全低变装置自投产运行以来,已经1年,生产情况较好,运行正常,催化剂床层各点温度稳定,热点温度在340±10范围内波动,变换率较高(95%~96%),变换气CO含量为0.8%~1.2%,生产中调节方便,易于操作控制,系统中热水循环量水小,补加蒸汽量低,经测定热水循环量为15.4m3/h,补加蒸汽量为252kg/tNH3,变换炉一段可不加蒸汽,一般在第二段补加少量蒸汽。由于该催化剂耐硫,故简化了一次脱硫,变换气中硫化氢一般为0.15~0.25g/Nm3。催化剂未出现过返硫化现象。由于气体净化较好,水质采用的是软水,故热水总固体含量较小,一般为300×10-6,因此排放量小,热损失也小。由于流程设计紧凑,催化剂床层阻力小,全低变工艺系统阻力为0.02~0.03MPa左右。全低变工艺主要操作参数见表2。
4.2? 全低变的特点及应用效果
4.2.1? 流程简单,投资少???
??? 全低变流程简单,设备少,金属材料用量少,投资省。对年产40kt合成氨企业来说整个工艺过程投资约400~500万元。
4.2.2? 蒸汽消耗低
??? 由于B303Q催化剂对汽气比及进口温度要求较中串低工艺低得多,所以在相同的转化率(变换率)下,总汽气比可大大降低(全低变总汽气比为0.36左右),蒸汽消耗很低(全低变蒸汽消耗为252kg蒸汽/tNH3)。中变工艺过程蒸汽消耗一般为800kg蒸汽/tNH3,节约蒸汽为800-252=548kg蒸汽/tNH3,对年产40kt合成氨企业来说每年节约蒸汽为:21920t,价值每年节约264万元左右(蒸汽价格按120元/t)。
4.3.3? 节电显著
??? 整个全低变系统阻力为0.02~0.03MPa左右,压缩机电耗降低。热水循环量很小,降低了热水泵的电耗。
4.3.4? 操作简单,容易控制,生产稳定
??? 系统开停车简单、起动快,卸压、保温几天后,只需2~3 h即可恢复生产。短期停车,不用开启电炉,因而可以延长有效的生产时间。
4.3.5? 系统阻力低
??? 变换炉床层温度低,最遍的热点温度为340±10,外加蒸汽量小,体积缩小约25%,而且设备小,所以系统阻力低。避免了中串低变的水冷激而造成堵塞喷头及催化剂粉化结皮的现象,使全低变运行后期系统阻力不会增加。
4.3.6? 催化剂用量小
??? 一般中变催化剂空速为550h-1,全低变催化
文档评论(0)