炼铁厂3#高炉满炉料焖开炉实践.doc

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 炼铁厂3#高炉满炉料焖开炉实践

莱钢股份炼铁厂3#高炉满炉料焖开炉实践 当前国内高炉焖炉主要有两种方式,一是降料线焖炉,一般应用于长时间停产,或者炉体冷却设备损坏严重需要更换,二是满炉料焖炉,一般应用于更换重要设备、时间在10以内的休风。股份3#高炉于2009年9月15日18:25-9月19日13:16进行满炉料焖炉休风年休,主要对主沟、撇渣器、流铁沟、下渣沟进行浇注式改造。本次焖开炉准备充分、措施得当、组织有力,取得了圆满成功。开炉后首次铁采用了长时间焖铁操作,并且首次铁顺利通过撇渣器,未放火渣,实现了长期休风复风零铁损的目标,降低了炉前劳动强度。炉况恢复相对顺利,至19日23:00风量加到2000m3/min,基本加全,次日凌晨1:30风口开全,渣铁热量相对充足,复风不到两个班次炉况完全恢复正常。现把焖开炉过程总结如下: 1.焖炉 焖炉前厂里及车间制定详细的焖炉方案,并下发各个班组学习。焖炉前一个班适当提高炉温,并降低焦炭负荷,为长期休风做好准备。休风料由净焦、轻负荷料和正常料组成,具体组成如下表: 表1 休风前装料情况 第一段:轻负荷料 干焦批t 矿批 批数 烧结 莱矿球 鲁南球 鲁南块 锰矿 萤石 配料碱度 焦比 总容积 8.82 25.5 13 68%   24% 4% 700kg/p 200kg/p 1.00 600 337 第二段料:净焦 共60吨 干焦批t 水分% 总容积                 6.446 4 109                 第三段:正常料 干焦批t 矿批 批数 烧结   鲁南球 鲁南块 锰矿 萤石 配料碱度 焦比 总容积 6.446 30 6 65%   35% 0% 0 0 1.05 350 144 6.566 30.9 8 67% 20% 13% 0 0 0 1.1 350 198 考虑到小矿批赶不上料线,把矿批由原计划的18t/p改成25.5t/p。休风前对冷却设备进行重点检查,防止因设备漏水造成复风困难。本次焖炉在休风前及时发现16#风口小套漏水,及时控制进水,并把出水管甩出,停风后及时予以更换,把漏水对炉况造成的负面影响减低到最小。休风后重点是做好封炉后上下部的密封工作,以减少高炉热量损失,为此主要采取了以下措施: 1.1 休风后立即卸下吹管,更换漏水的风口小套,风口堵满泥,并在风口各套间结合面抹黄油。每班工长定期检查密封情况,确保密封效果。 1.2 对炉体煤气泄露处及时进行焊补。休风前对煤气泄漏处进行点火并做标记,休风后立即焊补。尤其是渣口和铁口周围的炉皮开裂处,进行重点焊补。 1.3 对炉体进行灌浆造衬。炉缸风口以下灌浆料为无水浇注料,风口以上为有水料。风口以下共灌入10t左右,其中铁口周围共灌入约2t。灌浆料进一步起到了密封作用。 1.4 因更换设备(如炉身测温热电偶)或者其它原因需要炉体开孔的,要加快工作进度,干完后及时恢复原样。 由于密封工作做得好,从炉顶及炉内成像看炉内煤气火焰微弱,仅中心有少许火焰。这也可以从料线和路基温度看出。炉内休风时料线2.5米,9月 16日降到3.6米,降了1米多,从17日开始料线基本在3.8米未再动。休风前炉基各点温度为:东侧、南侧、西侧、北侧、中部分别为53℃、58℃、56℃、54℃、86℃,复风前温度为48℃、52℃、53℃、48℃、79℃,只下降了3-7℃,这说明休风近4天后,炉缸内铁水由于密封措施得力温度还是比较充足。 2.开炉 开炉料组成与焖炉料相同,矿批因风量小改成16.5t/p。开1#、2#、3#、4#、14#、15#、16#、17#、、18#9个风口复风。根据休风前一个月的报表记录算出吨焦耗风为2750m3,并记录下风量表和氧量表上的累计量,为复风后计算所上料到达的位置及生成的铁量做准备。具体送风情况如下表: 表2 送风情况 时间 风量 热压 冷压 煤气利用率 顶压 风温 顶温 开风口情况 19日13:16 复风,堵5~14号9个风口       14:32 727 82 83 33.96 25.5 685 150         15:07 1110 171 175 30.25 98 807 300         15:28 加风后风压高不透气坐料         15:38 1000 140 144 33 74 939 335         15:30~18:00 为防止炉况反复,在1000风量上靠的时间较长   18:19 1100 171 174 40.15 95 996 125         18:28 1176 187 191 39.49 102 1000 102 18:45全开5、12、13号风口,6号开一半 18:46 1300 197 201 38.73 116

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