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  • 2016-11-28 发布于北京
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2015事故案例汇编

事故案例汇编学习材料 9.21”重大险肇事故通报 2011年9月21日10 时15分,轧钢厂发生一起重大险肇事故,由于电工误操作,启动冷却塔风叶旋转,造成一名外协员工擦伤,虽未造成严重后果,但违章行为性质严重,构成重大安全险肇事故。为了杜绝类似事故的再次发生,确保此次检修能安全进行,现将该起事故的处理结果通报如下: 一、事故经过   2011年9月21日,在轧钢厂棒线冷却塔大修施工现场,沁阳市某施工队伍按计划进入工作场地。10:15左右,外协施工负责人通知电工白班班长冯某送冷却塔施工用电,随即班长安排本班电工党某进行送电作业。送电操作时,电工党某误启动冷却塔风机按钮,由于检修期间未将冷却风机电机线路断开,致使冷却塔风机带动风叶旋转。紧急情况下,该施工人员反应比较冷静,硬是用自身力量阻止风叶转动,同时呼叫其他人紧急停电,才避免了一次重大人身伤害事故。事故中,造成在冷却塔施工作业的外协人员胡某左腰部皮肤擦伤。 二、原因分析   1、电工误操作电钮是造成险肇事故的直接原因。   2、轧钢厂水电一车间水维修大班班长安全意识差,大班长王某与电气班班长冯某工作衔接不到位,安排工作不准确,“五同时”执行不到位,安全确认落实不到位,未执行停送电挂牌制,是造成事故的主要原因。   3、轧钢厂对安全工作重视程度不够,对检修项目虽有检修措施,但执行落实不到位。是造成事故的主要管理原因。 4、冷却塔大修工程组织单位总调设备科,未履行检修安全责任,负管理责任。 张某坠落摔伤事故通报 一、事故经过: 2013年1月19日18时30分左右,机械车间把2#轧机换下的减速机从粗轧南侧往3#飞剪东侧厂房北大门吊运,当时盘运车辆已在北大门等候,由于2#减速机架子高度不够,需要在车厢底部垫高才能把减速机放平,机械车间前区白班钳工张某上到车上摆放变频辊,此时钳工戴某、商某、侯某等人在地面用钢筋捅减速机,将减速机方向转为南北方向,当减速机吊运往汽车车厢内进入50cm左右,北边那根钢丝绳突然断裂,减速机砸到汽车车厢尾部,将汽车压起,此时张某站在车厢前端,被压起的汽车弹了起来,滚到减速机上又落到上卸钢副冷床上,造成张某耳朵受伤,站在一旁的侯某等人立即抱起张某,并拨打120,将张某送往济钢医院。 二、事故原因: 1、张某在吊装作业过程中,站在车厢内,站位不合理,是事故发生的直接原因 2、选用钢丝绳较细,钢丝绳使用时间过长,钢丝绳疲劳是事故发生的主要原因。 3、机械车间前区白班对对《第二轧钢厂安全操作规程》中“钢丝绳(链条)使用规程”学习不够,对吊装作业危险因素没有充分认识,没有对吊具进行确认是事故发生的根本原因。 打包机出故障紧急排除,冒险跨越设备被挤致死 事故经过: 2007年11月12日19时20分,轧钢厂高线轧钢车间自动打包机在运行过程中,打包线出现挂卡,操作工王某紧急停机处理,处理完毕王某即回到操作室准备开机。此时,班长翟某在后区发现停车,便从打包机北侧进入机器,恰恰打包机已经开动,将翟某挤压在打包机的2#压紧车中间,随即被送往医院,经抢救无效死亡。 事故原因: 1、受害人翟某在未与操作工联系的情况下冒然进入,是造成事故发生的直接原因。 2、操作工在抢修开机前未进行安全确认,是造成事故发生的主要原因。 图省事不加任何防范,冒险拆牌左腿被砸伤 事故经过: 2007年2月5日15时45分,轧钢厂机械车间安排杜某、高某负责拆除棒线冷床中部南侧6米高的立柱上方金属框架标语牌。高某在上方切割,杜某在下面扶梯子。当切割完三个固定点,准备切割最后一个固定点时,标语牌突然坠落,直接砸在杜某的右腿上,造成杜某大腿骨折。 事故原因: 1、杜某等在拆除标语牌时未采取任何安全防范措施,是造成事故发生的主要原因。 2、车间安全管理不到位,没有对项目安全措施落实情况进行督察,也是事故发生的重要原因。 轧钢工戴手套测试轧辊违章作业 开机前不确认手入辊内五指伤残 事故经过: 2005年3月24日8时20分左右,热轧车间例行检修,班长赵某在10#轧机入口用测试件(1米长∮6mm圆钢)测试辊缝,刘某在就地操作点操作。由于测试件被出口导卫顶弯出不来,班长赵某让郭某用手拽测试件,拽不动。8时35分左右,班长赵某决定将测试件倒出来,随向郭某打招呼,同时让刘某开动机器倒转,郭某听到后,即忙松手,由于戴手套的右手被测试件弯头挂住,手未能及时离开,直接被带进轧辊内,造成五指不同程度伤残。 事故原因: 1、轧钢工郭某操作规程,戴手套测试辊缝是事故发生的直接原因。 2、轧钢工刘某在未进行安全确认情况下冒然开动机器,是事故发生的主要原因。 3、班长赵某在指挥过程中,没有确认人员是否离开,指挥开动机器,是事故发生的重要原因。 马某绞伤事故通报 事故经过

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