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(关于冻干机维修的几个实例)
关于冻干机维修的几个实例
通过长期对冻干机的维修和保养,并在工作中不断地学习与实践,积累了大量的维修经验,现将我们仔细观察、认真分析后,成功处理的案例在此做一剖析阐述。
冻干机主要由冻干箱、冷阱、制冷、真空、硅油循环、电器控制等系统组成的先进制药设备。其冻干过程大致流程是:制品入柜前先用注射用水清洗前后箱体和板层;抽空干燥后再经纯蒸气灭菌处理;开启水环真空泵抽空干燥箱体后做波纹管漏率检测;漏率检测通过后进行冻干箱降温、制品入柜、预冻;升华干燥、解析干燥;然后进行压力升高试验,判断冻干结束时间;最后放气、出料、化霜结束本批次冻干工艺过程。
我公司现有一台25平方米东富龙冻干机(活塞压缩机)和一台20平方米天利爱德华冻干机(螺杆压缩机),主要用于高附加值血液制品生产加工。在生产过程中经常遇到各种各样故障需要紧急处理,现介绍几例具有代表性的故障案例供大家参考。
1.东富龙冻干机不能通过极限真空再验证故障
1故障现象
冻干机做抽气速率和极限真空再验证时出现故障:真空泵抽气速率符合验证要求,能够在30分钟内将冻干箱和冷阱从一个大气压降到10pa以下,以后冻干箱不能降到验证所要求的0.5Pa极限真空以下,只能降到1Pa左右;延长抽空时间也无法再让真空度下降。正常情况应该是:在冻干箱加热到35℃干燥状态,后箱冷凝器制冷到低于-50℃后打开真空泵和罗茨泵对冻干箱进行抽空,同时开始计时,抽真空时除了要求达到30分钟内将冻干箱内真空压力从一个大气压下降到10Pa以下的抽气速率外,还应该在以后2小时内达到稳定的0.5Pa以下极限真空(0.5Pa以下保持20分钟),然后关闭中隔阀,保压30分钟后计算箱体泄漏率。
1.2 故障分析及处理
出现此故障一般可由三方面引起:①真空泵故障,如真空泵油被污染、真空泵油中水分过多不能起到密封和润滑作用或者机械故障引起;②箱体、管道密封不严有泄露地方;③箱体内未充分干燥或有不凝物质存在[2]。我们首先针对以上第三种情况,重做一次SIP在线灭菌处理,干燥阶段延长水环泵抽空干燥时间和适当提高冻干箱温度使其高于35℃,确保箱体内水份完全干燥后重新验证,未通过验证由此排除上面第三种情况。通过观察发现真空泵油脏且放出油样含水较多,于是更换了两台爱德华真空泵的润滑油,同时检查与真空泵相连的所有管道、接头,然而仍未通过验证。但不开小碟阀直接对泵头抽真空却能达到0.5Pa极限真空,由此也可排除第一种真空泵故障。关闭蘑菇阀,只对后箱验证能达到0.5Pa以下极限真空可以达到验证要求,由此进一步将范围缩小到前箱。针对前箱泄露,更换了箱门密封条和所有与前箱有关的密封圈同时均涂上真空硅脂,并用盲板封住与前箱连接的所有管道,但仍未通过验证。进入洁净室内打开箱门检查板层均完好且干燥,但通过仔细检查发现最上面与波纹管相连板层,靠近蘑菇阀侧有一盲堵头松动。拆下堵头加填料紧固处理后顺利通过验证。分析:东富龙冻干机此层不加热和降温,但内部结构与其他板层一样为空腔,当做CIP或SIP时水分通过松动堵头进入腔体,高真空条件下水分蒸发后通过松动堵头进入前箱破坏真空,造成不能达到极限压力。
2. 螺杆压缩机排气温度过高
2.1 故障现象
生产过程中冻干机报警,故障显示为1#压缩机排气温度高。现场检查发现(日本前川)螺杆压缩机排气温度高达90℃,正常温度为60℃左右,报警温度设定为85℃。但排气压力为12bar、1#制冷系统冷阱温度为-70℃,制冷正常。
2.2 故障分析及处理
由于制冷系统吸、排气压力和制冷温度均正常,由此首先排除低压制冷系统泄露导致排气温度升高。那么引起排气温度高的原因就有可能是冷却系统故障。而日本前川螺杆压缩机制冷系统、油路系统和压缩机电机均需用冷却水冷却。由于其排气压力和冷却水压力正常,压缩机电机用手感觉温度正常且2#制冷系统一直正常运行,由此可排除冷却供水系统故障。但手感油冷却器进出油温却发现油温偏高且进出温差较小,由此可见造成排气温度高可能是油冷却回路冷却不好,使油分离器分离出的润滑油温度过高造成排气温度高,其结构如图1:
1. 油冷却器结构及冷却水控制回路
因此在制品出柜后,拆下油冷却器进水管路上的油冷却电磁阀和水量调节阀检查:对电磁阀直接加24V直流电源能正常开启,用热水加热水量调节阀感温包其调节灵活,由此可排除水量调节阀和电磁阀故障。拆下油冷却器出水管道,直接用水管接油冷却器进水口供水,冷却器出水口无水流出,由此判定为油冷却器冷却水回路堵塞。拆下进、出水管活接头,用软管将高压水与冷却水出口连接,开启高压水进行冷却水回路反冲洗,无效果说明堵塞严重。接下来使用适量氨基磺酸加入酸洗缓蚀剂,从油冷却器进水管灌入,侵泡24小时后将氨基磺酸用水冲出并反复用耐酸泵加压冲洗。没取得效果后再关闭压缩机吸排气阀门,打开排气检
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