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池11井区“31”精细成本管理(油房庄二区)
池11井区“3+1”精细成本管理
油房庄第二采油作业区
油房庄第二采油作业区池11井区成立于2013年10月,管辖站点两座(池11增压点、油三增压点)、井场35个,油井114口,水井31口、水源井3口,目前在册员工29人,社会化用工35人。2015年,作业区按照厂“六个一”管理理念,将池11井区定为以“节省好每一分钱”为主题的精细成本管理示范区,推行“3+1”精细成本管理法,即强化成本对标管理、单井核算管理、单井“四费合一”三项管理工作,大力开展挖潜增效一项活动,推动了井区成本管控水平的不断提升。
一、主要做法
(一)成本对标管理
1、寻标——收集数据,建立台账
池11井区对电费、材料费、运费、加药费和井下作业费等可控费用根据实际生产环节,分油系统、水系统、输油系统等分别设立指标建立基础台帐。按费用要素建立油井电费、水系统电费、输油电费、生活电费、材料费、加药费、拉油运费、配属运费、井下作业费、燃料费等10个对标项目,收集了油井产液量、油井产油量、注水量、输油量、油水井开井数等5个数据指标,形成了单位产液量耗电、单位注水耗电、单位输油量耗电、单位液量材料消耗、单位注水量材料消耗、单位输油量材料消耗、单位产液量药品费用、单位拉油运费、单位配属运费、单井检泵(其他维护性)费用等10项分析指标,建立了《电费台账》、《材料费台账》、《加药费台账》、《燃料费台账》、《运费台账》、《井下作业费台账》等5大类台账资料。(补充收集多少数据,建立多少台账,什么台账)
2、对标——各项指标对比分析
在实现对标管理从数据搜集向分析应用的转变中,池11井区采取与历史最好指标对比的模式,采用曲线图表加简要文字说明的分析方式,找出井区及班站的异常指标,进行分析,剖析存在的问题,提出改进措施。发现的问题有,下列指标相较已发生月份平均水平有大幅上升,属于异常现象,具体包括:单位产液量耗电指标上升、单位注水耗电指标上升、单位输油量耗电指标上升、单位液量材料消耗指标上升、单位注水量材料消耗指标上升、单位产液量药品费用指标上升、单位拉油运费指标上升、单井检泵(其他维护性)费用指标上升等问题。提出的改进措施有,①单位产液量耗电指标异常,通过做好油井投球加药加温工作、做好修井的监督工作,尤其是做好油管杆的组合工作、再就是做好综合治理工作和油井间开工作,杜绝不出液井开着的现象,保证油井的正常生产,产液量平稳;②单位注水耗电指标异常,做好注水泵日常维护工作,提高泵效,制订更合理的注水制度,达到减少耗电量,费用降低,指标平稳。③单位输油量耗电指标异常,通过合理安排输油时间,正确使用输油设备,提高泵效④单位液量材料消耗指标异常,井区做好成本的奖优罚劣,在奖金中兑现,提高员工节约成本的意识,做好新员工的培训工作,了解油井的四懂三会,提高员工的自身素质和技术技能。⑤单位注水量材料消耗指标异常,做好日常工作,注好水,注够水,做好日常保养工作,延长设备的使用周期,减少成本费用的发生⑥单位产液量药品费用指标异常,加强巡护班加药工作的时效性,努力做到不浪费,起到加药的目的。严格按照技术室的技术要求进行加药工作。推广运用新技术新工艺,推进节能降耗管理⑦单位拉油运费指标异常,优化拉油运距,减少拉油点,关停低产低效拉油点⑧单井检泵(其他维护性)费用指标异常,加强日常管理,落实好井口投球、加药、加温、井筒热洗工作,杜绝因井口回压高导致井下故障费用发生,做好上修井的监督工作,延长检泵周期,降低修井费用。(写清楚多少项问题,提出多少了改进措施)
3、追标、达标——反馈生产、技术部门,制定措施,整改落实
井区将所属站点的指标情况汇总至作业区财务组,财务组提炼汇总各井区的指标情况,反溃给生产及技术部门进行深入分析。如井下作业费,通过图表及曲线发现1月、4月的指标明显高于平均水平,将这一结果反馈给技术室。
技术室经过分析总结发现存在两个问题。一是抽油杆故障。主要表现为杆体断(占上修率68%)和光杆断(占上修率25%)。投产初期油杆和光杆断使用D级杆,易发生疲劳产生断裂;目前杆体断主要为D级和HL级杆断。二是深井泵故障。泵阀漏失主要因泵挂深(平均泵挂2179m)、压力高易导致泵筒和球阀漏失严重。卡泵主要为新区高含水井结垢造成垢卡,以及个别井出砂造成砂卡。
针对对标发现的问题,技术室及时制定措施,例如抽油杆故障, 目前作业区逐步更换φ28mmHY级光杆,光杆故障明显下降。针对部分光杆由于不对中导致偏磨严重而断裂,目前已对该15口井进行了偏心距调整。对D级杆断脱采取更换使用HY级抽油杆。2015年全年对35口井进行部分更换为HY级抽油杆,合计使用11043m。(此处改一下,用2015年全年的数据)下步将继续加大油杆更换治理工作。针对深井泵故障,目前已对23口井下入双固定球座,对刺漏严重井下入6套陶瓷固定球
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