《改善烧结矿低温还原粉化研究》.docVIP

  • 11
  • 0
  • 约1.21万字
  • 约 5页
  • 2016-12-11 发布于贵州
  • 举报
改善烧结矿低温还原粉化研究 【摘 要】本文结合国内外以及包钢有关改善烧结矿RDI指数的研究,就烧结矿碱度、烧结矿MgO含量、FeO含量、Al2O3含量以及喷洒CaCl2对烧结矿RDI指数的影响进行了全面分析。结果表明:随烧结矿的Al2O3含量升高、MgO含量降低或FeO含量降低,烧结矿的RDI指标变差;而喷洒CaCl2溶液对改善烧结矿RDI效果明显。 【关键词】烧结矿 RDI Al2O3 CaCl2 碱度 1.前言 烧结矿在高炉的低温区会发生低温还原粉化现象,它是烧结矿冶金性能的一项重要指标。RDI升高或波动直接影响高炉料柱的透气性并增加炉顶吹出量。因此,烧结矿的低温还原粉化性能受到国内外的广泛关注。 通常采用增加烧结矿成品中的FeO或MgO量,或减少烧结矿中AL2O3,TiO2量来改善烧结矿的低温还原粉化性能(RDI)。但这些措施往往达不到目的,在某些情况下反而带来反作用。西德矿石准备研究所于1985年首次提出了使用卤化物以改善烧结矿低温还原粉化性能(RDI)的新工艺,1991年武钢在实验室试验的基础上进行了烧结矿表面喷洒CaCL2的工业性试验,并开始应用于工业生产,取得显著效果。 包钢随着生产规模的不断扩大,外矿配比升高、FeO、料层、点火强度等指标的变化,烧结矿RDI迅速恶化,由前几年的10%(-3.15mm)左右,增加到40%(-3.15mm)左右,已严重影响到高

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档