6微米铜箔 焊接试产报告.pptxVIP

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60280-13试产焊接报告技术部(6/2-6/3) 目录 1.试产数据汇总 2.试产状况 3.总结 一-1:试产数据汇总1. 为了再次验证华鑫6微米铜箔的焊接效果,6/1号—6/3号期间厂一进行了约4000 pcs的小批量试产,具体焊接情况如下:结论:1.单从负极集流盘焊接的情况来看,短路率0.1%已经达到了我们的预期效果。2.这批试产总的短路率0.36%略高于目前产线正常值。(产线现有的短路率约0.15%) 一-2:短路电芯层别1. 针对14 pcs短路电芯,对其短路类型进行层别分析,如下图所示:说明:1.造成短路率高的主要原因:粉尘击穿 / 负极焊接穿孔短路 / 正极焊接穿孔短路2.负极穿孔短路3 pcs:都是3#负极集流盘焊接机,原因为能量太强击穿导致。3.正极穿孔短路3 pcs : 能量太强导致。其中1 pcs机器故障为:焊接过程中,X轴不动,光Y轴在动,导致单点重复焊接,击穿短路。此现象已发生多次…… 一-4:原因分析1.以下为6 pcs粉尘短路图片:123毛刺结论:1:图1-5均为粉尘击穿导致短路,图6为分切后产生的毛刺导致击穿短路。2:造成短路的粉尘来源仍有待进一步的验证……645 二-1:试产状况结合上一次试产800 pcs的经验,这次试产的4000 pcs均为裁切极耳。具体的揉平+焊接效果如下:1.揉平效果对比分析:5月21日揉平6月2日揉平备注:1.实际生产中,这一批的揉平效果没有上次的800 pcs好。依然是靠正极集流盘底座来顶实负极端面,确保负极焊接效果达到最佳。2.在未揉实的情况下,靠底座顶实会导致揉平端面变大,导致集流盘与箔材不能紧密贴实。2.焊接效果分析备注:1.从焊接拉力以及粘箔材的比例来讲,均达到我们的技术要求。2.美中不足的是:穿孔比例依然较高达到85%,但是不一定会导致短路 二-2:焊接异常状况1.此次试产共出现了14 pcs虚焊,导致要进行二次焊接,比例0.36%。另外, 3 pcs短路电芯都集中在3#负极焊接机,都是能量太强导致。2.负极焊接短路电芯原因分析:备注:1.能量太强,导致击穿短路。2.3#负极焊接机是之前焊过阀片的,目前采用的是负离焦,相比正离焦来讲,负离焦的穿透力会更强。此是原因之一3.另外,3#负极焊接机目前只能用负离焦,正焦会很不稳定(如:穿孔比例高而且焊接不牢。) 3.焊接不牢异常分析1.集流盘镀镍层厚度的差异性较大(约0.5μm—2.2μm)。所谓的集流盘的亮/暗亮集流盘的镀镍层厚度要大于暗的集流盘2.说明:同样的电流参数下,焊接亮的时候合适,然而焊接暗的时候,由于镀镍层的厚度较薄,电流参数正好处于一个临界值,导致没有打穿集流盘,以至于没有粘到铜箔。 三:总结华鑫铜箔已试产完毕,共试产2次。(厂一:2016/6/2约4000pcs/ Rd:2016/5/21 约800pcs) 序号 总结 1结合2次试产的数据来看,焊接良率符合要求。可以导入量产。穿孔的问题:待设备联系厂家提供符合镜片再进行改善… 2之前有提到华鑫铜箔10kg(约80pcs)样品的焊接效果很好,建议各部门开会讨论,再进行小批量试产。 四:The EndThank You !!!1 1 2 2 3 2 4 1 6 1 7 2 8 1 10 3 11 1 序号 机台编号 数量 发生工序 短路原因 焊接后测短路 (二次测短路) 2#正极焊接机 3#正极焊接机 4#正极焊接机 机器故障 3#负极焊接机 2次焊接 能量太强导致击穿短路 粉尘击穿 正极料边有30mm的毛刺 能量太强导致穿孔短路 1#卷绕机 2#卷绕机 3#卷绕机 5#卷绕机 短路电芯明细

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