水解酸化—UASB—SBR 组合法处理印染废水行政.docVIP

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水解酸化—UASB—SBR 组合法处理印染废水行政论文范文大全 水解酸化—UASB—SBR 组合法处理印染废水 摘要:根据印染废水的特性,提出了水解酸化-uasb-sbr组合工艺的处理力法。该法的实际应用表明,废水cod可由2500~4500 mg/l降至80~150 m6/l、bod5可由600~1000mg/l降至30~40 mg/l,色度可由100~600倍降至50~60倍。该法具有以废冶废、投资少、运行费用低、操作简单的特点。 关键词:印染废水 水解 酸化 上流式厌氧污泥床 序批式生物反应器   印染行业在我国国民经济中占有重要地位,但是印染废水的治理一直是一项摆在环保界面前的难题。据不完全统计,全国印染行业每年排放废水约0.6×109m3 (1),而其中大部分皆未能实现稳定达标排放。主要问题是:印染废水量大,成分复杂,生物难降解物多,脱色困难,运行费用高等 (2~4)。   印染废水主要来自退浆、煮炼、漂白、丝光、染色、印花、整理工段。生产工段的特点决定了印染废水具有“高浓度、高色度、高ph、难降解、多变化”五大特征。一般情况下,cod平均为800~2000 mg/l,也有不少厂家的废水cod指标平均达2500~4500 mg/l;色度一般为200~800倍,有的甚至高达1000~2000倍;ph一般为10~13,个别为13~14;bod5/cod为25~0.4,多数不到0.3;平均每印染100 m要排放废水2.5~3m3(布窗以914mm计)(5),水量极不均匀。   因此,在选择处理工艺时必须充分考虑印染废水的这些特征,对症下药。   1 工艺流程   印染废水的五大特征,也是印染废水治理的五大难题。在选择治理方法〔工艺路线〕时,必须妥善解决好这五大难题。对于高浓度印染废水,则必须选择可靠的组合工艺,使其浓度降下来,达到排放标准。显然,单纯采用物化法很难满足要求,一是因为运行费用高,二是因为污泥产量大,处理困难,存在二次污染隐患。对于高色度印染废水,则必须找到好的脱色方法,并要求脱色入法简单,运行费低,用投药混凝、o3氧化、活性炭吸附、电解等方法虽然有好的脱色效果,但厂家因长期运行费用太高而无法承受(高达1~2元/m3),因而必须寻找新的方法。   对高ph印染废水,则必须用简单、经济、实用的方法,在废水进入处理系统之前将ph调整到6~9范围内。对难生物降解的印染废水,则必须采取有效措施,增加可生化性。对多变化的印染废水,则必须采用加大调节池容量(这是以往特别容易忽视的问题)的办法,保证水量、水质、色度达到相对均匀的要求,为后续工艺创造良好的进水条件,为此,我们提出了如图1所示的印染废水处理工艺流程。   2 工艺特点及运行经验   上述工艺方法我们已在绵阳和成都2家印染厂废水处理工程中实施。总结2项工程运行的经验,该方法具有以下待点:   (1)以废治废。用高浓度、高碱度(ph)的煮炼和丝光废水取代清水加碱的脱硫除尘用水,可起一举多得的作用。一方面这2股废水呈碱性,烟气呈酸性,可起酸碱中和并达脱硫目的;另一方面可以节约水资源和碱投加量。麻石除尘器本身需耗大量自来水,若脱硫则必须投加碱液。在成都、绵阳2家印染厂的运行结果表明,每天可为工厂节约清水1000m3左右,且进脱硫除尘器的废水ph为12~14,经脱硫除爱后ph降为8~10。这不仅解决了印染废水ph高的问题,而且使烟气林格曼黑度、总悬浮颗粒物(tsp)、s02皆达一级排放标准,脱硫率达70%~85%,同时使处理装置进水cod从6000—8000mg/l降为4000—6000mg/l。   (2)调节、酸化池功效明显。为解决好印染废水“多变化”的难题,调节池容量必须足够大。根据我们的工程实践,调节池调节量须达日处理水量的60%~80%,有条件达100%最好。本工艺采用调节池、酸化池共建,可节约占地和投资。特别是酸化池采用厌氧折流方式,经培养酸化菌,有效地克服了印染废水可生化性差的问题。经酸化处理后废水的可生化性明显提高,bod5/cod从0.15~0.3提升到0.3~0.45。   (3)uasb脱色率及cod去除效率高。经酸化处理后的废水,由于可生化性提高,使uasb的进水水质及水量稳定,出水cod去除率达65%~80%从4000~5000mg/l降为600~l000mg/l,且产ch4气明显;特别是由于厌氧脱色菌的培养,脱色效率高达60%~80%,色度从600~800倍降至80~150倍,为保证出水达标排放起到关键作用。   (4)曝气方法先进。本方法并没采用常用的鼓风曝气方式,而是采用自吸射流曝气装置,其充氧效率达1.8~2.5kg/(kw·h),且消除了鼓风机的噪声污染,大大减少了曝气头的维修

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