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输煤专业不安全事件汇编
输煤A双转筛、碎煤机跳闸事件
事件经过
事件发生前状态:2014年 06月17日 09:40 ,启动A路系统上煤,叶轮给煤机频率24Hz,煤量约450T/H 。 B路细碎煤机、粗碎煤机、双转筛、滚轴筛检修。
10:36上位机发现A双转筛跳闸,筛筒电流96.6A,转子电流537.9A,汇报值长。
10:38 经检查,就地值班员辛某汇报A双转筛至A布料机落料筒堵煤,汇报值长赵某,运行管理宋某、赵某,通知设备部李某、检修吴某紧急处理,并立即恢复B路上煤系统。
11:37 A路双转筛至A布料机落料筒粘煤处理完毕,汇报值长赵某,启动A路上煤系统。
11:40 启动A细碎煤机,报非电机侧振动大跳闸,振动值最大495um,汇报值长赵某,通知设备部李某,汇报运行管理宋某、赵某。
11:47 设备部李某通知A细碎煤机检查完毕,要求试转,汇报值长赵某,同意启动,启动后跳闸,振动值495um。
12:00 B路上煤系统押回工作票,恢复备用。准备启动B路上煤系统,汇报值长赵某。
12:05 B细碎煤机启动后报非电机侧振动大跳闸,振动最大493um,汇报值长赵某,通知设备部李某、热控张某检查。
12:11 设备部李某通知B细碎煤机检查完毕,无异常,要求启动,经值长赵某同意,启动后跳闸,振动最大493um。
12:37 设备部李某要求A细碎煤机启动,汇报值长赵某,同意启动,启动后振动大跳闸,通知设备部李某检查。
12:50 设备部李某要求B细碎煤机启动,汇报值长赵某,同意启动。
13:00 启动B细碎煤机,启动后正常,汇报值长赵某,准备上煤。
13:05 B路上煤系统运行正常,正常给2号机组上煤。
13:22 A细碎煤机办理设备抢修工作票,进行检修。
原因分析
所加煤种湿度较大,导致系统双转筛粘煤严重,导致设备跳闸。
细碎煤机环锤有磨损,内部粘煤较多导致运行振动值偏大,导致保护跳闸。
就地巡检员未能及时发现系统粘煤情况,未及时联系检修处理。
暴露问题
运行人员巡检不认真,未能及时发现粘煤。
设备磨损严重,未能及时维护和更换。
预防措施
根据运行时间,及时清理系统粘煤。
加强运行值班人员巡检力度,确保对系统存在问题能及时发现。
加强设备点检力度,对设备定期进行检查,对存在问题及时处理。
做好当班事故预想工作。
输煤A细碎煤机液力偶合器漏油事件
事件经过
2013年05月20日17时48分,输煤B路皮带处于停运状态,同时6PA皮带机停运筛分取样;17时56分就地巡检员发现A振动筛输出皮带出料很多,停运A路振动筛检查粘煤情况;17时57分,就地巡检员汇报A振动筛粘煤不严重,不影响运行,启动A路设备准备上煤,(期间A路系统启动但振动筛上位机未启动);18时15分5PA皮带运行跳闸,安排巡检员就地检查,发现A细碎机液力偶合器易熔塞冒油,上位机手动紧急停运A细碎煤机,汇报相关人员处理。
原因分析
运行人员启动A路输煤系统时,未及时发现A振动筛是在停运状态,导致A细碎煤机堵煤过载造成液耦漏油。
运行监盘人员不认真,未及时发现运行中的A细碎煤机电流超过额定值。
振动筛与细碎煤机、双转筛及上级5PA皮带间的启动逻辑及联跳逻辑不完善(5PA皮带机启允许信号逻辑未与A振动筛有联锁逻辑保护)。
暴露问题
运行值班员未严格按照操作程序执行操作步骤。
输煤系统逻辑不完善,需优化。
预防措施
加强运行人员培训工作,班长及集控监盘人员要全面掌握输煤系统逻辑关系。
监盘人员必须精心监盘,在工作量大时,必须想到位后再行操作。
讨论优化输煤系统各转动设备间的联锁逻辑关系。
输煤B细碎煤机电机侧轴承温度高异常事件
事件经过
2013年07月10日19:06集控值班员石某上位机发现B细碎煤机运行电流为53.88A,比正常运行时偏大,联系值班员范某就地检查B细碎煤机。
19:07 上位机发现B细碎煤机电机侧轴承温度达60℃,仍有上升趋势,联系值班员范某用测温枪测试B细碎煤机电机侧轴承温度。
19:08上位机发现B细碎煤机电机侧轴承温度高报警。
19:09值班员范某汇报B细碎煤机电机侧轴承温度就地实测为70℃。
19:10集控值班石某上位机停止B细碎煤机运行。
19:10 在B细碎煤机停运后,电机侧轴承温度达95℃且继续上升,汇报值长李某,并联系设备部李某和辽宁正安检修人员检查。
19:12值班员范某汇报,B细碎煤机电机侧轴承温度实测达到100℃,且温度继续上升。
19:12集控值班员石某汇报值长李某,输煤运行管理宋某和赵某。
19:20 正安检修人员任某到达B细碎煤机处,开始检查B细碎煤机电机侧轴承。
19:45 B细碎煤机电机侧轴承温度达114℃,汇报值长李某。
20:52 许可RJ1-2013-01-0107工作票内容:B可逆锤击式细碎机检查,工作负责人:王某。
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