烟草精益生产工作总结.doc

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烟草精益生产工作总结 宜春钽铌矿2014年上半年精益生产总结 一、前期工作 (一)学习贯彻集团公司2月27日召开的矿山企业精益生产管理现场推进会的会议精神,充分认识精益生产活动的重要性和必要性,组织了部分管理人员到下垄钨业公司就如何开展好精益生产活动、明确精益生产工作目标和工作措施等方面进行了学习考察。 (二)遵照集团公司对钟家市选矿厂的工作目标要求,主要针对钟家市选矿厂在试生产过程中所出现的问题,围绕优化选矿工艺流程、管理流程,提高产品产量和选矿实收率等方面进行了认真的原因与现状分析,三月份完成了二个项目的选定:一是钟家市选厂破碎段处理能力达230吨/小时提升项目;二是钟家市选厂磨重段小时处理能力达180吨/小时(双系列)提升项目。 (三)钟家市选厂破碎段处理能力达230吨/小时提升项目 1.按照精益生产步骤,三月份完成了现状分析。提出了第一阶段的工作目标,成立了项目实施团队,制订了项目实施计划,完成了现场测量和分析阶段,找出了影响破碎段处理能力的各种原因,提出了整改项目。各个项目指定了项目负责人,制定了整改完成日期,在规定期限内完成了各项整改内容。目前正在通过下一阶段的试生产来评估整改后的效果。 2.破碎段完成了36项整改项目。主要项目有: (1)原设计原矿仓底部结构不合理,放矿斗与棒条筛间隙不均匀,且安装方式不合理。在放矿过程中,放矿斗振动严重,矿石容易 堵死,下矿速度慢,影响破碎处理能力。本次整改中,对原矿仓底部结构进行了拆除,并重新设计了放矿斗的结构,将棒条给料机尾部基础提高500mm,使棒条给料机由水平输送改为正坡输送,给料输送更加科学合理。 (2)原设计中碎车间的洗矿溢流输送为管道输送,因输送高差大,矿浆冲击力强,管道磨损非常严重,在管道拐弯处,修补频繁,影响生产效率。本次改造时,将垂直输送高分子管改为复合陶瓷管,管道弯头改成集矿箱,管道输送改成明槽衬铸石板输送,空中架设明槽50多米,极大的减少了管道消耗,为今后生产成本的降低创造了条件。 (3)破碎系统在试车初期因除尘系统尚未安装,车间内粉尘严重超标。在本次整改中,补充完善了除尘方案的设计,安装了4台除尘风机。目前除尘风机已投入运行,运行情况较正常。 (4)中碎圆振筛筛上加衬板,筛上矿下矿斗修补并加衬板,搭维修平台,制作联轴器安全罩。 (5)筛分圆振筛安装挡矿护板和盲板及接矿斗; (6)中碎洗矿筛下矿管改明槽输送,加装缓冲箱。 (7)原矿仓底部矿斗更换立柱、横梁,铺设钢板和重轨。 3.现已达到效果 六月份试生产情况:破碎系统累计开车21小时,处理矿量4417t(8#皮带称计量统计),小时处理能力达210.33吨(湿矿)。 4.当前存在的主要问题 (1)因厂家设计及设备制造等因素的影响,破碎信号系统、联锁系统至今尚未进行安装,给生产调试带来困难。 (2)粗碎生产能力仍不足,还难以达到设计230T/H,尚需深入摸索设备性能、分析原因和改进提高。 5.下一阶段的工作计划 (1)7月30日前进行效果评估; (2)8-10月期间不断改进完善,以期达到目标; (四)钟家市选厂磨重段小时处理能力达180吨/小时(双系列)提升项目 1.根据前期试生产所出现的问题,对现状进行了认真分析,找出了影响磨重处理能力的各种原因,提出了整改项目,确定了第一阶段的工作目标和整改提升范围。完成了现场测量和分析,成立了项目实施团队,制定了项目活动计划。各个整改项目指定了项目负责人,制定了整改完成日期,在规定的期限内完成各项整改内容。 2.已完成的整改项目38项,其主要项目有: (1)调整了磨矿介质的充填率、叠层筛筛网孔径、摇床的工艺参数和浮选给药系统等选矿工艺参数; (2)二段磨矿中的搅拌桶更换为矿浆分配器; (3)130台摇床机架和传动箱的维护处理和技术指标调整; (4)一段叠层筛下矿圆管更换为方形管,分矿器加高; (5)四台磨矿主机进料管由普通螺旋钢管更换为复合陶瓷铸铁管,筒体及端盖更换橡胶垫并紧固螺丝; (6)24台振动给料机调整,加装档板; (7)棒磨机排矿口处加装隔杂筛网; (8)给料皮带加装清扫刮板; (9)四台磨机出料段加装挡板,防止矿浆飞溅; 3.现已达到效果 六月份试生产情况:磨矿重选系统(折合单系列)已经累计运行42h,累计处理矿量4072吨(湿重),磨矿重选系统单系列处理能力达到93.97t/h(湿矿),干矿小时处理能力达到89.27t(整改前单系列65吨),超过了设计86.25t/h; 4.当前存在的主要问题 (1)筛分车间除尘系统中未对圆振筛筛上进行密封除尘,在生产过程中,筛分车间粉尘依然较为严重,筛分车间敞开式除尘需要尽快完成。 (2)因产品综合回收系统建设滞后,选矿工业回水率暂时达不到设计指

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