某电厂汽轮机轴承座台板的改进.docVIP

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某电厂汽轮机轴承座台板的改进   摘 要:对某发电厂汽轮机机组存在的问题进行原因分析,找出解决办法,描述轴承座台板更换的工艺过程。   关键词:汽缸胀缩 轴承座台板的改进 台板的更换工艺过程   中图分类号:K263 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)10(a)-0057-01   1 汽轮机组故障现象   某发电厂N300-16.18/537/537型机组在运行一段时间后存在下列严重问题:第一,轴承座台板在施工中二次混凝土浇筑质量不佳,造成机组运行时台板不牢固,机组振动较大。第二,机组在启、停及增、减负荷时汽缸的胀缩不畅,使胀差超限,严重影响机组运行。第三,机组投运8个月内,基础不均匀沉降达22 mm,造成汽轮机底座倾斜,使高中压汽缸水平遭到破坏,造成汽缸胀缩的进一步不畅,机组轴系中心破坏。要想在检修中恢复轴系中心,各轴承的调整垫块就要进行极大的调整,从而使油挡洼窝、轴封洼窝等发生很大的变化,造成调整油挡间隙、通流间隙等间隙时调整量很大,造成调整困难,甚至无法调整。   因为机组出现了以上严重问题,尽管轴承座台板的更换工作量很大,为保证机组稳定安全运行,也只能对轴承座台板进行彻底检修。   2 第一、二轴承座台板的改进   第一、二轴承座承受高中压缸及缸内部件的重量,这两个轴承座在机组启、停和增、减负荷时,受汽缸的胀缩而向前或向后移动。由于轴承座负荷很大,产生的摩擦力也比较大,这就使汽缸的胀缩受到很大影响。高中压缸运行时温度很高,因此,汽缸胀缩也很大。如此大的胀缩而受到很大阻力,必然造成胀缩不畅,汽缸变形。为了解决这些问题,机组厂家改进设计了带滑块的台板。每块滑块比较小,便于提高加工精度、采用金属性能好的材料,减小摩擦系数;同时,在每块滑块上设有油槽,便于在轴承座和台板之间加润滑脂,使干摩擦变为润滑脂摩擦,大大降低摩擦系数,减小了汽缸胀缩时的阻力,大大改善了汽缸膨缩条件。   3 台板更换的工艺过程   下面简单描述一下第一、二轴承座台板的更换工艺过程。   3.1 测量工作   汽缸揭大盖后,除进行标准项目测量之外,还应测量轴承座油挡洼窝中心、轴系中心,测量转子轴颈扬度,测量轴承座及高中压缸水平。   3.2 拆除下缸管道   拆除前首先进行汽缸下部管道(包括主蒸汽管、抽气管、输水管等)的固定,防止拆除后发生倾斜、下降。拆除后管道做好标记,封堵。   3.3 吊出高中压下缸和轴承座   用专用起吊工具吊出高中压下缸,将下缸稳固的放好。拆除轴承座上的油管等连接零件,吊出轴承座。   3.4 测量老台板尺寸,作为新台板的基准   测量台板的标高及在地面标记出台板纵横中心线。   3.5 吊出老台板   凿去台板四周二次浇注的混凝土,吊走台板,做好老垫铁的布置记号。   3.6 修整垫铁部位的混凝土表面   用红丹粉检查垫铁与混凝土表面的接触情况,接触面积大于总面积的70%,接触点分布均匀,检查垫铁水平度。   3.7 研磨新台板与轴承座接触面   先将轴承座翻转,使底面朝上,用道木垫平、垫稳,清理地面,使其露出金属光泽。然后在纵销槽内安装一只假纵销,销子与槽留1 mm间隙。在轴承座底面上涂一薄层红丹粉,将新台板放在轴承座平面上,推动台板,使其沿纵销做微量反复移动。吊出台板,检查台板滑块与轴承座底面接触,接触点均匀,接触面积应大于75%,不符合要求,应进行研磨,直至合格。取走假纵销,在新台板上配制正式纵销,其侧隙应为0~0.01 mm,并用螺栓固定在台板上,检查纵销与轴承座销槽间隙应为0.04~0.06 mm,并全长接触均匀。   3.8 试装新台板   将新台板吊进试装,检查地脚螺栓孔等是否碰撞和有足够的调整余地。   3.9 初步调整台板   根据测得的台板标高及标记好的纵横中心线,通过移动和对垫铁高度调整,对新台板进行调整就位。   3.10 进一步调整台板   全面检查滑块应无毛刺等异常,在滑块上涂擦二硫化钼粉,吊进轴承座就位。吊进高中压下缸就位,装好猫爪横销,吊进转子,对新台板进行细调。   3.10.1 先根据测得的数据对低压缸轴承进行调整   根据轴封洼窝、通流间隙等数据调整低压缸3、4号轴承瓦块垫铁,检查瓦块与转子接触,接触面积大于70%,接触均匀。   3.10.2 对高中压转子与低压转子找中心   原则上用移动台板调整,使中心初步找正。在移动台板进行调整时,应在台板四周及平面上架设百分表,做好表值原始记录,松地脚螺栓,复读表值。纵横向移动,用千斤顶缓慢顶动台板,直至侧面百分表达到需要调整的预定读数。调整台板高低,可以将底部用小千斤顶顶高,调整垫铁高度,直至垂直方向百分表达到需要调整表值。上紧地脚螺栓,复读百分表数

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