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邯宝冷轧厂镀锌线卷取错边优化改进
[摘 要]本文就邯宝冷轧厂镀锌线生产过程中出现的卷取错边,错层现象观察记录分析,通过调整辊系、改善工艺流程,调整电磁分选运输机皮带张力,降低出口段张力等措施,使批量出现的内圈错层、外圈错边现场得到极大改善,满足了生产线的要求,产品质量大大提高。
[关键词]卷取 错边错层 调整
中图分类号:TM725 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)43-0007-01
邯宝冷轧厂镀锌线自生产以来多次出现卷取错层、错边,随着出现的频率增加,严重影响吊运及包装等后道工序的进行、以及带卷产品质量等级的评判。对此经过认真分析原因,考虑可能造成此现象的因素,对卷取区域辊系、设备动作时序以及对中系统进行了调整。
经过长期现场观察记录,发现内圈错边层数一般在5-8圈左右,外圈错层层数一般在1-3层左右。错边方向不定,有时往驱动侧,有时往操作侧。错边量少则3-5mm,大则20-30mm。一般情况下错边量在10-20mm的会成批次产生,错边量大于20mm的偶然单卷产生。错边的出现时有三种情况:
1)、成批次出现,在生产某一规格时,每卷都产生错边,且错边方向及错边量一致。一般出现此类错边后,在变换生产规格后会错边量会减弱或消失。
2)、每一大卷的第一小卷产生错边,比如1分2、1分3的带卷,都是头一卷错边,且错边方向及错边量一致。
3)、生产过程中偶然出现一卷产生错边,错边的方向及错边量没有规律。
现场测量观察中同时发现:
1)、在内圈卷取5圈建立张力时,芯轴运动剧烈,横移量7-10mm左右,张力稳定后,芯轴移动趋于平稳。
2)、带钢甩尾剪切时,芯轴猛然向一侧横移,横移量约8mm左右,且每次横移量及方向大体一致。
3)、 卷取结束后,芯轴的移动量与对中位置相差约10mm。
将出口活套冲满套进行测试测量。共计测试6次:
第一次, 带头穿过飞剪10m后EMG起作用,内圈6-7圈向驱动侧跑偏4-6mm左右。
第二次, 带头穿过飞剪10m后EMG起作用,内圈7圈左右向驱动侧跑偏15mm左右。
第三次, 取消EMG,内圈7圈左右向驱动侧跑偏15mm左右。
第四次, 取消EMG,内圈7圈左右向驱动侧跑偏15mm左右。
第五次, 取消EMG,助卷器皮带张力由3.5bar调整到2.5bar,内圈7圈左右向驱动侧跑偏15mm左右。
第六次, 带头穿过飞剪10m后EMG起作用,内圈7圈左右向驱动侧跑偏15mm左右。
测试中测量:在带头进入助卷器前,带钢边缘与飞剪夹送辊操作侧端面距离445mm,进入助卷器建立张力后,距离变为435mm。
第六次测试时,注意到本来带头到磁力穿带台末端时EMG对中系统起作用,但是没有观察到芯轴动作。
一、针对上述观察到的几种情况,对设备及系统进行了初步修改:
1)、修改带头穿带时的对中程序,将带头在芯轴卷取建张后EMG起作用,改为带头经过飞剪6m后起作用,修改后观察效果。
2)、将1#卷取机的3s甩尾延时取消,并配合实施辊系调整、工艺流程改善等措施后,1#卷取机甩尾错边现象有较为直观的改善,修改后错边量为0-2mm。2#卷取机由于剪切后,带钢失去张力距离较长,暂将2#卷取机的延时为6s。
3)、该现象与错边的关系继续跟进观测记录。以期找出其中规律。
二、经过上次对设备及系统的初步修改后,进一步观察及分析后,对设备系统进行了进一步修改:
1)、将对中程序由建张后起作用改为带头穿带过程中起作用。即将1#卷取机EMG改为带头穿过飞剪10m后起作用,将2#卷取机EMG改为带头穿过飞剪17.5m后起作用,芯轴移动改善较为明显。
2)、调整钢卷甩尾延时。1#卷取机延时为0s,2#卷取机延时改为9s。
3)、通过对策1的调整后,位置差有明显改善,以1#卷取机为例,位置差值在5mm左右。
三、针对平时不能调整及调试的设备,积极利用检修、停机时间对设备进行调试。
1)、利用检修停车时间将飞剪剪前夹送辊更换为邵氏硬度100的辊子,并去除飞剪夹送辊表面的螺旋花纹,此措施:一则能保证飞剪夹送辊对板带的加持力均匀,二则避免生产涂油卷时辊子上的螺旋花纹印到板带上,三则提高辊子硬度后能够极大减缓锌皮嵌入到辊子表面,避免划伤带钢,造成质量异议。
2)、对辊系及带钢运输皮带进行了测量调整。包括:飞剪剪前、剪后夹送辊,电磁分选运输机皮带、1#、2#转向夹送辊、磁力穿带台皮带,1#、2#卷取机的三个压辊,测量调整的范围包括辊系之间的平行度、辊系与生产线方向的垂直度、辊子本身的水平度、皮带的张紧力、卷取机芯轴的水平度、垂直度等等。
3)
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