- 6
- 0
- 约3.08千字
- 约 6页
- 2016-12-23 发布于北京
- 举报
“把所有的徒弟教会,我就得闲了”
在余四昆心里,机器就是生命的一部分,这种执着的精神甚至影响着下一代,他儿子今年27岁,同样学的是机械修理。现在昆明机场工作,唯一不同的是他修火车,儿子修飞机。
他的同事和他开玩笑,你现在修火车,儿子修飞机,孙子将来要修宇宙飞船。这番话引来一阵笑声,在大家的笑声里,余四昆略带羞涩的表情里充满了自豪。
宽大的车间里,57岁的余四昆正在忙碌着,作为昆明铁路局昆明机务段的高级技师,他既是“余四昆机车电器检修技师工作站”的领军人物,也是昆明机务段检修车间内的“宝贝疙瘩”。
他从铁路技校毕业之后,就进入昆明机务段工作,负责电子、电器的检修。40多年来,不断取得进步,2009年获得高级技师职称,现在是机务段的首席技师。在机务段这个广阔的舞台上,演绎着属于自己的精彩。
小发明解决大问题
几年前,昆明机务段投资98万元购进2台设备,但在实际工作中,各种弊端开始显现,在设备上检测能通过的电路板,到机车上却用不了。
有一次,机车在大理的时候动不了,换了一块电子板送到大理之后,还是没能解决问题,一来一去,既耽误时间,更重要的机车动不了造成的经济损失大。
昆明机务段工会主席赵志明算了一笔账,按照最基本的算法,机车动不了,停下来一天的损失就在1万元左右,有的时候去生产设备的厂家进货,有时还要等上几天,这样的损失是无法估量的。而且机车故障的频率越高,对于整个机务段的效率也就造成极大的影响。
在这样的情况下,机务段检修车间的“老将”余四昆坐不住了,工作之余他就在这两台机器上摆弄,即使是周末的时间也不例外,平时他喜欢打打乒乓球,但在这段时间内,他放弃了所有的休息日,有空就到车间里琢磨,在这期间他几乎达到痴迷的程度。
在摸清设备的工作流程之后,余四昆决定自己动手设计一台设备,也就是将整个机车的设备浓缩在一个小设备上,光微机的线路板就有14块,对于这个从铁路技校毕业的中专生来说,难度可想而知。
事实上,功夫不负有心人,在他的“鼓捣下”,他自己设计的“DF8B内燃机车逻辑单元微机装置模拟试验台”终于诞生了,看着自己日夜操劳出来的“宝贝”,余四昆迫不及待地检测这台设备的运行情况。
他把原来换下来的电子板、库存里面的电子板一一检测,检测的结果让他兴奋不已,只要通过这台设备检测过的电子板,放在机车上就没出现过任何问题,而这套设备从生产到设计,余四昆只花费了9万元。
自从这套设备研发出来后,整个机务段因为电子板问题而停运的情况再也没有发生过。原来那两台昂贵的设备,如今成了摆设,在车间内与余四昆设计出来的新设备仅隔一条2米宽的过道,却很少有人顾及它的存在。
提到自己新设计出来的设备,余四昆仍然兴奋不已,他找来几个电子板在机器上操作起来,他把一块电子板插进设备上,启动一个按钮,“看,挂上了”,余四昆指着设备的显示屏说,再按一下刚刚启动的按钮,“看,卸载了”。
“这台设备内部结构虽然复杂,操作起来很简单。”赵志明说,机修车间里的每一个人都能操作。
不久前,昆明铁路局总工室和科研组对这台设备进行了检查和验收,并申报了铁路局科研成果奖。
实际上,就是这台操作简单的设备,在全国范围内还是第一套,有精明的商家知道这件事情后,曾找到余四昆商量,由余四昆来生产这套设备,然后由商家负责贴牌推广。
当然,这背后有着巨大的利益成分在里面,对于每月工资4000元左右的他来说,这确实是一个不小的诱惑,但余四昆婉言拒绝了,在机械生涯与利益的选择中,他把利益看得很淡。
不拖技师工作站的后腿
实际上,在“余四昆机车电器检修技师工作站”,像他这样的技师有6个人,有的是负责电器、有的负责设备,平时6个人各司其职,遇到项目攻关的时候,6个人就形成一支攻坚团队。
从2012年以来,车间就投入了22.3万元的技改、研发资金,在机务段的大力支持下,技师工作站的改革、研发激情高涨。
2013年,在机务段开展的“节支降耗、增运增收”的合理化建议中,技师工作站提出来“DF5机车风泵出风管技改建议”、“制作DF8B机车滑油交换器进出油弯管更换专用工装”等合理化建议18条,节约车间成本20余万元。
同时,技师工作站积极开展技术攻关,2013年一年中,技师工作站组织开展小改小革66项,其中对技术性高、实用性强的45项上报到机务段参与评审,其中一项荣获一等奖。
在赵志明眼里,最具有成就的就是余四昆研发的“DF8B内燃机车逻辑单元微机装置模拟试验台”,这台只用了9万元的研发设备,无论是性能上、还是实用价值,是不能用一个具体的数字来衡量的。
在技师工作站所取得的成绩面前,赵志明认为,这才是技师工作站应有的作用。
对于技师工作站的构想,赵志明也
原创力文档

文档评论(0)