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- 2016-12-25 发布于湖北
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* 指标改善: 钢铁料消耗: 转炉钢铁料消耗由1070.43kg/t降低为 1063.13kg/t。 造渣料消耗:由53.43kg/t降低为49.39 kg/t,石灰消耗由去年的37.13kg/t,降低至31.21kg/t。 石灰石替代部分石灰造渣使吨钢成本降低2.57元/吨,2014年直接经济效益为618万元。 氧位:中低碳钢氧位由388ppm、568ppm,降低至330ppm、528ppm。中低碳钢氧位的降低使炉后脱氧合金消耗分别降低了0.12kg/t、0.08kg/t,2014年直接经济效益为242万元。 攻关前现状: 吹炼前期冷料比例偏低,升温速度快,前期去磷效果差,为保证去磷效率,中后期冷料加入量大,需保证炉渣中氧化铁。 缺点: 没有充分利用前期低温去磷优势,吹炼中后期为保证炉渣中氧化铁,冷料加入量过大,容易溢渣。 根据去磷几大条件,制定高效去磷冶炼方案 改善前后效果 前期最低温度1300℃ 前期最低温度1220℃ 前期最低温度1220℃ 前期脱磷率低 前期脱磷效率明显 SPHC系列一倒磷分布对比 自动炼钢模式的优化 由于物料结构的变化,原有的自动炼钢模式已经不能满足生产的需要,新的自动炼钢模式是高效去磷冶炼方式为基础,脱磷的重点仍然放在冶炼前期,在根据铁水成分及温度的不同制定相应的枪位和加料方案
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