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采取综合管理手段 降低ABS产品黄度.docVIP

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采取综合管理手段 降低ABS产品黄度   [摘 要]大庆ABS装置降低产品黄度,稳定产品外观色度,消除不同批次之间ABS产品黄度的差异,对装置发展极为重要。装置通过采取综合管理手段,利用药剂管理加强工业管理达到降低黄度目的。   [关键词]ABS产品 降低黄度 管理手段   中图分类号:TG333.7 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)19-0071-01   1.概况   大庆ABS装置采用韩国锦湖油化公司乳液接枝-本体SAN掺混工艺专利技术,原设计能力5万吨/年,2005年扩建后装置生产能力提高到10万吨/年。面对市场的激烈竞争,降低产品黄度,稳定产品外观色度,消除不同批次之间ABS产品黄度的差异,以使ABS产品市场占有率不断提高,因此降低ABS产品黄度显得尤为重要。为降低ABS产品黄度进行攻关,改善ABS产品外观颜色,加强色泽稳定性。根据ABS装置的工艺条件和实际情况,制定了ABS产品“黄度指数17±1,色差△≤ 1”的目标。   2.采取综合管理手段,降低ABS产品黄度   2.1 加强“三剂”日常管理   ABS生产中需要的药剂多达20多种,有液体药剂、固体药剂,在以往的管理中,我们偏重于接收药剂的质量,确保合格药剂进入装置,但在药剂的储存和配制方面管理不够。为此,对于药剂的使用车间做出严格规定,严格执行“先到先用,后到后用”的原则,避免药剂在装置存放时间过长。装置每天检查一次药剂存放情况,主要检查药剂生产时间,使用顺序,确保药剂及时使用。对于固体药剂,装置存放两跺,先用其中一个,用完后再用另一个,避免了底部药剂不能得到及时使用而过期报废的现象。   2.2 ABS粉料生产过程的药剂药剂攻关   粉料抗氧剂(YHK-4)用量攻关,解决粉料发粉问题   为保证ABS产品的抗氧化性,在ABS胶乳内加入一种乳液抗氧剂YHK-4,YHK-4抗氧剂为液态并且是粉色液体,粉色的YHK-4加入ABS胶乳中能保证ABS粉料的抗氧化性能,但也增加了ABS粉料的颜色,降低粉色乳液抗氧剂YHK-4用量能降低ABS产品黄度指数。因此,我们结合装置特点,在保证ABS产品质量的前提下有计划的降低乳液抗氧剂YHK-4用量。车间逐步降低了粉料部分的YHK-4用量,由6.8Kg/t降低到6.01Kg/t,产品质量合格,ABS粉料的颜色降低0.3~0.5。   通过实施以上降低ABS产品黄度指数技术措施后,ABS颗粒产品黄度由年初的20~22,下降到16~18之间,ABS产品黄度有效改善。   3.采用技术措施加强工艺管理,降低ABS产品色差   3.1 使用比色箱,降低产品色差   为有效监控ABS颗粒产品黄度,减小批次产品色差,我们在ABS挤出造粒工段增加了比色箱,2007年1月使用比色箱,规定采样频率定为4h/次,分别为2:00、6:00、10:00、14:00、18:00、22:00。在比色箱中摆放一个装有标准黄度指数的ABS颗粒采样瓶,每次取样后均与此标准样品进行比对,化验车间负责定期更换标准样品,车间制订了黄度调整规程,并建立比色记录。若操作人员在比色过程中发现ABS产品颜色异常,进行调整。   调整方法为:   稳定ABS粉料和SAN颗粒配比,将ABS粉料量降低1%。   降低筒体温度,将其降低5℃~10℃。   提高主电机转速,将其提高3%~10%,相应提高切粒机转速。   以上操作均不能达到降低黄度时,通知车间。   3.2 投用掺混束   产品颗粒的掺混是在静态的掺混料仓中进行的。每一个掺混料仓内部均设置有数根内掺混管,在其不同高度上开数个孔。从来自料仓不同高度和方位的粒料一起流到料仓的底部,从而达到掺混的目的。投用掺混束后,ABS成品料仓掺混束共两套,老线成品仓一套,ABS新线掺混束一套。当ABS成品仓满仓后封仓,由操作人员进行掺混操作,打通流程启动掺混风机,掺混4小时完毕,掺混完毕后才可通知包装人员进行包装。掺混的主要目的是使不同时段的ABS产品黄度均匀,降低不同批次之间的差异。   3.3 调整挤出机筒体温度,降低产品黄度   挤出造粒是ABS颗粒生产的最后一道工艺过程,熔融的ABS物料在挤出机内混炼后挤出,经切粒后形成ABS颗粒。在生产中物料在挤出机内需经过高温熔融,挤出机筒体温度的高低对ABS产品的黄度指数有影响。ABS装置挤出机筒体温度控制在220℃±10℃,参考ABS同类企业挤出机温度控制,并结合自身挤出机特点,2007年3月降挤出机筒体温度为200±10℃,挤出效果良好,颗粒黄度降低0.5左右。   通过实施以上降低ABS产品黄度指数技术措施后,ABS颗粒产品黄度由年初的20~22,下降到16~18之间,ABS产品黄度有效改善。   

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