2010年技改情况总结2011-3-16.doc

2010年技改情况总结2011-3-16

2010年技改情况总结 一、糖浆上浮系统改造 1、技改原因: 针对09/10榨季使用情况,糖浆泡沫过量,上浮出汁浮渣多且不均匀,糖浆含硫量偏高。 2、技改方案:1)、拆除旧的反应箱(包括微米、纳米制泡器),安装新的反应箱,在反应箱内安装全汁制泡机;2)、对上浮器进行改造,增加中间絮凝室的搅拌器,增加隔板。3)、在新的反应箱配置糖浆分流及切换装置,可同时使用两台上浮器而分配均匀,单独使用一台上浮器时可轮换。 3、设备选型及采购:根据东亚集团糖厂09/10榨季的产品质量均在一级品率范围内,且一级A、B品率较高,借鉴该集团的建议及图纸设计进行改造。 4、设备安装及调试:1)、反应箱搅拌轴搅拌叶的图纸设计为十字形,且搅拌叶较长,试机时减速机震动大,电机自动跳闸。搅拌叶改短及改为一字形后,电机运行正常。 5、资金使用情况:1)、新的方形立式反应箱。2)、上浮池改造。 6、生产运行情况及效果:1)、助剂在反应箱内反应比较充分,PH值易于控制。2)、上浮池由原来的一根出汁管改为四根出汁管,出汁比较均匀。3)、“反底”现象减少,糖浆质量较稳定,清浆残硫由2.6CC降至2.5CC,使用上浮产品残硫均在10mg/kg以内。4)、存在问题及解决措施:a、絮凝剂计量泵自动送流量跟踪不上糖浆流量。b、两台制泡机由于安装问题,在使用时满负荷运行,机子易发热,只能轮流使用。c、当使用一台制泡机时,由于制泡箱进汁

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