可调导流板在新庄孜选煤厂的应用.docVIP

可调导流板在新庄孜选煤厂的应用.doc

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
可调导流板在新庄孜选煤厂的应用.doc

可调导流板在新庄孜选煤厂的应用   摘要:针对我厂精煤、中煤、矸石脱介弧形筛入料存在入料箱下料落点过低的问题,设计了可调式导流板,安装在入料箱下料口处。可以通过调节导流板的方向和角度,来控制下料落点,这样不仅增加了弧形筛的脱介面积,有效提高了弧形筛的脱介效果和使用寿命,而且还降低了介质消耗,取得了良好的经济效果。   关键词:可调式导流板;安装;设计   Abstract: in our factory, coal, coal gangue de-medium arc sieve feeding problems material placement low feeding box, designed an adjustable guide plate, installed in the feed box feeding mouth. The direction and the angle regulating plate, to control the cutting point, this will not only increase the curved dielectric area off the screen, effectively improve the arc sieve de-medium effect and service life, but also reduces the consumption of medium, has achieved good economic effect.   Keywords: adjustable deflector installation; design;   中图分类号:S611 文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)      一、概述   新庄孜选煤厂是一座矿井型炼焦煤选煤厂,2004年技术改造后,形成原煤三产品重介分选、粗精煤泥重介、煤泥浮选和尾煤压滤的工艺流程,原煤年处理能力达320万吨。直至2010年我厂北系统技术改造又将原三产品重介旋流器由3GDMC1200/850A改为3GDMC1300/920A,这样双系统原煤小时处理量由原来的500t/h提高到700t/h,随着原煤入选量的增加,重介质的消耗也曾一度居高不下,吨原煤介质单耗甚至曾达到4kg,不仅增加了生产成本,而且使生产系统处于不稳定状态,给密度控制、介质添加等工艺环节带来了较大困难,甚至导致生产局面极度被动。   为了降低介耗,我厂分别从工艺和设备上采取相应措施:   在工艺上合理控制弧形筛分流,减少合格介质中煤泥含量;调整磁选机磁极及磁筒与槽体间隙,并且定期清理槽体内杂物,最大程度上提高磁选机介质回收效率;严把介质进货关,保证介质质量。   在设备上对脱介筛喷水管路进行改造,加大喷水压力,提高脱介效果;最主要的一项措施是通过脱介弧形筛的可调导流板的设计与应用,有效地提高了弧形筛的脱介效果。   二、弧形筛入料存在的问题   我厂三产品重介旋流器下的第一道脱介设备是弧形筛,其脱介效果的好坏直接关系到合格介质的循环量和第二道脱介设备脱介筛的处理量,是降低介质消耗的第一道关口。要想能很好的降低介质消耗,必须得从源头出发,有效地提高弧形筛的脱介效果,而在我厂的生产实际中,该弧形筛入料存在以下几个方面问题:   1、给料不均。由于入料箱入料点不正和自身结构问题,给到弧形筛上的物料总是不均匀,造成筛面上存在部分段物料流速过快,形成窜料现象,合格介质不能很好的通过弧形筛而得到回收,同时导致筛体周围卫生状况较差,加大岗位司机的工作量。对此也曾经在入料箱下料口处安装一块挡煤皮来阻挡飞溅的物料,只是此装置既不美观,又不能真正解决脱介效果差的问题。   2、给料流速过快。弧形筛的来料通常是经过旋流器高速旋转分离到收集箱中,然后进入到弧形筛入料箱,在入料箱里缓冲后,再分散流到弧形筛上。经过旋流器高速旋转分离后的物料流速非常快,虽然有收集箱、入料箱的缓冲,但受现有设备和空间位置的限制,缓冲效果并不好,给到弧形筛上的物料流速依然很快,从而导致来料直冲筛体中部,在筛面上脱介的距离和时间太短,不能有效脱介。    3、给料点过低。受空间、位置以及现有弧形筛入料箱的结构限制,入料箱落料位置基本到了弧形筛面中部,导致筛片利用率过低,不能充分发挥作用,脱介时间太短。    以上几种情况通常相互伴随、同时出现,从而严重影响了弧形筛的脱介效果。   三、可调导流板的设计    为了提高介质回收率,采取了对入料箱内部溢流堰进行了恢复和加高,每班清理入料箱内部积煤,让其尽可能下料均匀;同时在入料口两侧加焊上挡流板将飞溅的物料收集导向弧形筛面,并且尽可能加重入料箱下料口活动板

文档评论(0)

guan_son + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档