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储罐事故案例解析,盐酸储罐泄漏事故案例,乙醇储罐事故案例,甲苯储罐泄露事故案例,甲醇储罐泄漏事故案例,液氧储罐爆炸事故案例,储罐事故案例,储罐泄露事故案例汇编,苯乙烯储罐事故案例,液氧储罐事故案例
2010年1月7日316#罐区发生了一起火灾爆炸事故,事故共造成6人死亡、1人重伤、5人轻伤,未造成次生事故和环境污染。 875#罐在浮盘未浮起的情况下,收油管出口流速达4.34米/秒,超过1米/秒的安全界限,产生大量静电并发生放电,在浮盘下引燃油雾、可燃性气体与空气形成的混合气体(80万吨柴油加氢装置波动,造成较多轻组分进入875#罐),发生爆炸。 由此确认,此次事故直接原因是静电放电引起的可燃性混合气体爆炸。 “12.11”事故TK1808冷凝水罐示意图 “1211”事故人员分布图 事故原因: C1-7罐内含有烃类可燃物料,局部达到爆炸极限,遇到施工使用的临时照明产生电火花,或者黑色金属撞击等火源,引发油气爆炸。 罐底部沉积物含有少量烃类可燃物,虽然当天早晨分析合格,但是沉积物中烃类可燃物在清理过程挥发出,加之进罐阀门有渗漏现象,渗漏出的物料同样挥发出可燃气体,未能及时排出,施工单位清罐使用非防爆工具,并私自接非防爆照明设施,且在作业过程中故障。 改进与启示: 所有的危险物料储罐清理要求全部采用机械清洗,尤其是原油储罐。 中毒窒息 “9.2”中毒事故 2011年9月2日,炼油厂二车间主任、催化装置工段长、当班班长在查找水封罐V1107水封外溢的原因时,工段长在相关的V1106罐顶发生硫化氢中毒事故。主任在施救过程中造成中毒坠落。 事故教训: 1、处理脱硫系统异常情况时未佩戴空气呼吸器。 2、施救方法不当。 3、设备检查检测不到位,未掌握V1106罐顶腐蚀减薄情况。 4、催化装置扩能后,酸性水装置没有同步扩建。 启示: 酸性水装置要配套;检查硫化氢泄漏带报警仪和空气呼吸器。酸性水罐的防腐。 “10.7”窒息事故 2007年10月7日,某省设备防护有限公司在油品车间东区16号罐区3号罐内喷砂除锈作业,供气7分钟后,罐外人员发现砂子不流,关闭送砂阀门,20分钟后,发现2名施工人员倒在罐内。 启示: 储罐等受限空间作业,使用长管呼吸器时,一定要保证长管呼吸器供风的清洁和畅通。 储罐动火 “12.11”水罐闪爆事故 2006年12月11日,助剂厂2万吨/年顺酐装置在试运行抢修期间,对装置内常压冷凝水罐TK1808顶部进行焊接作业时,发生闪爆事故,造成3人死亡。 事故经过: 2006年12月11日,该装置抢修,计划新设计一条管线,将丁烷蒸发器(E1301)的冷凝水直接引入冷凝水罐TK1808,共8人参与此次抢修。 当日早晨办理了火票后,下午,将冷凝水罐顶部的盲法兰拆开,然后上罐顶接管焊接,施工人员询问监火人,是否可以动火,监火人回答“水罐上,可以动火”,然后离开罐顶上厕所,还有3名施工人员离开罐顶去从事其他作业,罐顶只剩下4人,由于焊条不够,又有1人离开去拿焊条,此时罐顶还剩3人,在接管焊接时,焊花溅入罐内,引发闪爆,罐体整体飞出70米以外,罐顶作业3人当场死亡。 90米外屋顶 整体飞出70米以外 事故原因: 冷凝水罐TK1808内窜入了可燃气体正丁烷,此部分气体来源于脱丁烷塔进料换热器E-1111,该换热器为浮头式换热器,由于管程泄漏,正丁烷漏入壳程,随凝液进入冷凝水罐TK1808,在该罐上部气相空间形成爆炸性混合气体,遇到落入罐内的焊花,发生闪爆。 启示: 没有识别出水罐内可能窜入可燃气体的风险;动火作业没有测爆;没有把焊花接住。 “10.27”事故 2004年10月27日,炼油厂硫磺装置酸性水罐在罐顶检修动火过程中,违章动火导致火灾事故,造成7人死亡。 2004年10月20日,炼油厂的硫磺回收车间,64万吨/年酸性水汽提装置V403原料水罐发生撕裂事故,造成该装置停产。为尽快修复破损设备,恢复生产,炼油厂机动处根据《关联交易合同》,把抢修作业委托给第一安装工程公司。该公司接到炼油厂硫磺回收车间V403原料水罐维修计划书,安排下属的四分公司承担这次修复施工作业任务。维修过程中,修要将V402与V403的连接平台吊下。 10月27日8时,四分公
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