循环水系统优化改造研究报告全解.doc

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循环水系统优化改造研究报告全解

盘县电厂循环水系统配水优化设计项目 (50-F02942C8/E8S) 设计方案论证报告 (征求意见稿) 二O一五年十二月 成都 盘县电厂循环水系统配水优化设计项目 (50-F02942C8/E8S) 设计方案论证报告 批准 : 审核 : 校核 : 编写 : 盘县电厂循环水系统配水优化设计项目 (50-F02942C8/E8S) 设计方案论证报告 目 录 1.前言 2.新1#机组循环水系统及设备情况 3.冬季气象条件的选择 4.停运3段机力塔对循泵工作点的影响 5.设计方案的拟定 6.改造方案对机组运行的影响 7.不同方案技术经济比较 8、 结论 1 前言 盘县电厂始建于上个世纪九十年代前期,原有装机5×200MW超高压燃煤机组。新1#机组系拆除原1#、2#(2×200MW)机组的基础上,新建一台660MW超临界燃煤机组。新1#机组循环系统利用老厂1#、2#机组二座3500m2自然通风冷却塔,同时新建3段Ф9.14m的机械通风冷却塔,配二台循环水泵。新1#机组已于2013年建成投产。 由于老厂1#、2#机组二座3500m2自然通风冷却塔采用槽式配水系统,新1#机组改建时,仍沿用了槽式配水系统,即自然塔进水量当超过最大设计流量时,冷却塔会出现溢流。 根据业主2015年11月5日委托书及11月27日传真要求,本次循环水系统配水优化任务为:“在冬季气温较低,机组满负荷情况下,停运3段机械通风冷却塔,使循环水全部经过两座自然通风冷却塔均匀冷却,且配水槽不溢水。夏季气温较高时,根据实际情况调整机力塔运行”。设计工况按机组纯凝工况考虑。 2、新1#机组循环水系统及设备情况 2.1 主机凝汽量参数 THA工况凝汽量1180.001t/h(含小汽机); TMCR工况凝汽量1262.185t/h(含小汽机); TRL工况凝汽量1271.921t/h(含小汽机)。 2.2 循环水系统 新1#机组1×660MW配2台循环水泵,2座3500m2自然通风冷却塔,3段Ф9.14m的机械通风冷却塔,凝汽器面积39400m2,冷却倍数为THA工况55倍,循环水干管管径DN3000,到1#自然塔循环水管管径为DN2000,至2#自然塔及机力塔循环水总管管径为DN2600,至3段Ф9.14m的机械通风冷却塔循环水主管管径为DN1600。循环水系统图如下图所示: 2.3循环水量 循环冷却水需水量按设计工况凝汽量(含小汽机)1180.001t/h,冷却倍率按m=55倍计,1×660MW机组冷却水量见下表 2.3-1: 表2.3-1 机组循环水量表 机组容量 1×660MW 备 注 循环水量(m3/h) 64900 Dk=1180.001t/h m=55 辅机水量(m3/h) 2390 总水量(m3/h) 67290 其中上塔循环水量为67100m3/h(18.64m3/s),其中供至2座3500m2自然塔的水量按原塔的水量计算,即2×26640 m3/h(2×7.4 m3/s),3座Ф9.14m的机械通风冷却塔,总进塔水量为13820 m3/h,每段塔的流量为4606 m3/h(1.28m3/s)。 2.4循环水泵 新1#机组配2台荏原博泵生产的循环水泵,循泵型号2200VZNM型 ,设计工作点:Q=9.4m3/s H=20m,n=370rpm ,配电机YKSL2400-16/1660 N=2400kw V=6000v。该循泵工作曲线如下图示: 2.5 凝汽器参数 序号 项 目

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