提高稠油区块机采系统效率研究.docVIP

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提高稠油区块机采系统效率研究.doc

提高稠油区块机采系统效率研究   摘 要:抽油机井系统效率是抽油机井的节能降耗与经济效益、油田的技术装备与技术管理水平等多方面的综合反映。机采系统效率是抽油机井经济运行的综合评价指标,是机采能耗评价的主要标志。因此,我们以能量消耗最低或以机采成本最低为原则的机采参数确定方法,利用计算机实现的机采参数优化设计方法,并用高性能的地面及井下设备、采用优化的设计参数来减少各种功率损失,从而达到节能降耗的目的;延长设备使用寿命、减少设备投资和维护费用支出来提高经济效益和油田的管理水平。   关键词:机械采油系统效率 优化设计方法 节能降耗 经济效益   2013年,锦州采油厂采油作业二区结合生产实际情况,以深化地质分析为前提,优化地面地下生产参数为主线。通过精心的组织、精进的态度、精准的设计、精确的调整,使稠油井机采效率有了进一步提高。   一、机采效率现状及影响因素分析   1.机采效率现状   为便于集中管理,将我区属地较规整的锦607块,作为提高机采系统效率示范区块。2012年底,共测试机采井118井次,系统效率为25.11%,单井平均有功功率为7.15 kW,单井系统效率合格井数为91口井,占到总测试井数的77.1%,系统效率低于23%有50口井,占总测试井数的42.4%。   2.机采效率影响因素分析   通过测试资料解释,从油藏基本特征、开发历程及开发现状入手,进行潜力分析,查找了影响锦607块机采井系统效率的四方面因素:   (1) 稠油吞吐采出液不稳、油井工作参数不合理;(2)设备匹配不合理,存在“大马拉小”车现象;(3)低产低液井较多,降低机采效率;(4)井口回压偏高。   二、方案制定的目标   由于锦607块以蒸汽吞吐开发为主,吞吐初期的高产液、吞吐末期低产液是提高系统效率的主要瓶颈。结合上述调查分析,确定了以深化地质分析为前提,优化地面地下生产参数为主线,强化生产管理为保障的总体思路。通过“四结合一实现”,即理论与实际相结合、常规技术措施与技术创新相结合、方案优化与地面地下具体情况相结合、新工艺推广与强化管理相结合、实现各项技术指标的优化与提高。确保锦607块示范工程各项工作有序、高效开展。   锦607块提高系统效率示范工程,将通过“一体化统筹、标准化管理”把握系统目标,以“持续量化考核,经济技术评价”管控系统流程。实现构建一套体系,推广示范管理经验。力争锦607块整体实现率达到70%以上,系统效率提高至27%。   三、方案实施情况及效果   1.强化地质研究,优化管、杆、泵方案设计   1.1 深入研究油井特点,加大机采优化力度   截至目前,对符合条件的13口油井进行了优化设计,通过对动液面、液量、冲程、冲次、泵径、泵挂深度、杆柱匹配等方面进行优化,综合提高油井系统效率。已通过机采优化的13口油井均取得了良好效果,系统效率由实施前的18.41%提高至25.97%,效果明显。   1.2 加强作业质量监督,提高一次作业成功率   我们继续发挥联产承包优势,提高生产经营管理水平,在作业井监督过程中坚持严抓细管和常抓不懈,杜绝返工井。对下井管、杆、泵逐一进行检查,避免无功作业,保证机采优化效果,提升油井泵效。同时,加强作业后开井质量管理,提高开井标准。实施新开井“三同时、四跟踪”的管理模式,确保油井生产的连续性,降低新开井发生故障的几率。   2.推广节能设备应用   2.1 普及应用节能调速电机   为适应稠油井在热采周期前后的液量变化,方便动态调参,减少装机载荷,我区推广利用节能调速电机。2013年,更换节能调速电机10台,普及率达开井数的90%,提高了电机的功率因数与油井系统效率,累节电5.6×104kWh。   2.2 推广应用抽油机节能变频器   为提高电机效率,降低无功损耗,在确定油井动液面的基础上选择合理的沉没度,通过变频器调整油井最佳工作参数。2013年维修抽油机变频器35台,累节电18.7×104kWh。   2.3 抽油机电机皮带自动调节装置   为减少停井时间,提高皮带传动效率,2013年,安装抽油机电机皮带自动调节装置50台,更换皮带的操作时间减少15分钟以上,延长皮带使用寿命28天,达到了提高皮带传动效率的目的,同时降低了油井发生异常情况的几率。   2.4耦合器更换为皮带轮   为减少耦合器对系统效率量的影响,2013年,组织耦合器更换为皮带轮11台,降低了能耗,提高了系统效率。   2.5 单井真空加热炉   为减少回压对产量的影响,2013年,大力组织安装单井真空加热炉10台,在降低井口回压的同时提高油井产量,提高单井加热效率,单井平均回压降低0.1MPa。   3.精细生产管理   3.1 抽油机井平衡度管理

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