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聚乙烯(PE)管道焊接失败 案例分析 二、聚乙烯(PE)管道焊接失败案例分析 焊接失败案例—1 聚乙烯(PE)管道焊接失败案例分析 焊接失败案例—1 案例背景:焊接接口表面有商标等杂物,接口表面未处理干净导致翻边受阻,接口试压出现泄漏…… 情况分析:施工方操作时,热熔连接前不仅要对铣削接触表面处理好,还要注意管材的内外表面不得有杂物等影响焊接质量,防止因细节疏忽而遗留隐患。 聚乙烯(PE)管道焊接失败案例分析 焊接失败案例—2 聚乙烯(PE)管道焊接失败案例分析 焊接失败案例—2 案例背景:2004年10月 Ф315 SDR11的PE管与Ф315 PE法兰对接焊,问题出现在热熔焊接口表面翻边下面气泡较多,焊口翻边的上面气泡相对少,接口试压出现泄漏…… 情况分析:管端未封堵,有水进入PE管道,经过擦拭处理后,施工方热熔焊接时,PE管内的积水又回流到焊接接口附件,导致产生大量气泡,严重影响焊口质量,锯去不合格的部分管段,重新清理净PE管内的积水,按要求处理好PE管焊口,重新焊接后问题消失。 聚乙烯(PE)管道焊接失败案例分析 焊接失败案例—3 聚乙烯(PE)管道焊接失败案例分析 焊接失败案例—3 二、聚乙烯(PE)管道焊接失败案例分析 焊接失败案例—3 案例背景:没有准确插到限位位置,电熔套筒焊接Ф200x160异径三通,Ф200端承插过长,接缝距

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