CFB锅炉节能培训解析
(2)旋风分离器的技术改造 改造后旋风分离器结构简图 1-下料管;2-圆锥体;3-圆筒体;4-进气口;5-顶盖; 6-中心筒;7-加长中心筒;8-增加耐磨料层 循环流化床锅炉本体的节能改造 4 为解决以上问题,提高旋风分离器的出力,热电厂于2002年7月对1号锅炉的旋风分离器进行了技术改造,改造后的结构简图如图所示。 采用的主要技术措施为: ① 增加中心筒的长度 中心筒插入的深度直接影响分离器的性能 ② 改变分离器入口截面积 循环流化床锅炉本体的节能改造 4 通过增加高温旋风分离器进口耐磨料层的厚度,减少进口面积增大进口烟气流速来提高分离效率。 (3)改造效果 结果表明在单独燃用鹤岗煤且同等负荷下(55%额定负荷)飞灰含碳量由13%降至9.1%。据计算仅这一项1台炉每年可节省燃煤费用约20万元。 项目 改造前 改造后 飞灰含碳量/% 13 9.1 入口烟气流速/m·s-1 20 23.3 ≥0.1mm的颗粒浓度/% 6.7 1.6 220t/h负荷床温/℃ 987 962 循环流化床锅炉本体的节能改造 4 对比试验汇总 同时改造后还有以下优点 : 分离器效率有所提高。改造后大于0.1mm的颗粒由改造前的6.7 %降为1.6 %。 回料量增加,回料腿温度趋于正常,减轻回料腿结焦,有利于安全生产。 降低风量配比,从而降低厂用电。由于床料变细,作
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