2013年12-8月总结数据..docVIP

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2013年12-8月总结数据.

2013年炼铁厂质量管理体系运行情况报告 尊敬的公司领导: 在2013年工作中,炼铁厂厂部领导按照公司的统一部署和下达的各项生产指标任务,深入开展各项工作,结合2012年的生产情况与经验,以质量为中心,以产量为目标,以安全生产为前提,向管理创新攻关挖潜要效益的经营方针,妥善处理各方面的矛盾 45766 43034 40354 35981 43541 45201 16093 31271 高炉利用系数t/m3.d 3.17 3.63 3.08 3.09 2.58 3.23 3.24 1.19 2.90 慢风率 5.32 3.25 2.67 3.17 18.45 3.59 0.00 1.81 3.19 休风率 3.00 1.56 5.62 2.51 5.26 3.33 0.00 2.36 2.95 注:7月2日~8月24日高炉中修,7月份数据为6月21日~7月2日生产数据。 全年炼铁厂烧结矿产量、入炉产量及铁水产量如下图所示: 2、生产情况分析 12月份原料品位偏低,Pb、Zn含量偏重,仅12月份就发生三次炉墙结瘤事故,高炉炉况顺行较差,崩滑料、悬料较频繁,坐料次数多; 2月份及3月份混匀矿含SiO2量偏高,且波动大,加上烧结生产使用的煤粉灰分高、使用量大,在烧结生产过程中带入的酸性物(SiO2、Al2O3)多,增加了烧结过程的熔剂消耗量,使得烧结矿品位偏低(在44%以下),强度差,高炉综合入炉品位不高(46~47%),铁水产量受到较大影响。 针对铁水产量低、焦比高,在公司指导下,于2月底成立铁前原料攻关小组,定期组织召开原料攻关小组会议,在现有原料条件下,通过优化原料配料方案,以提高烧结矿品位和高炉综合入炉品位为基础,达到提高铁水产量、降低焦比和炼铁成本为目标,经过一系列的原料配料方案的成本预算、方案调整,以及技术攻关和工艺技术改进:提高烧结矿品位、碱度及强度;使用部分外购焦粉替换煤粉;使用全焦粉进行烧结生产;用块矿作烧结铺底料,取消块矿直接入炉,高炉进行全熟料冶炼;高炉使用喷煤添加助燃剂;完善高炉操作制度等,使烧结及高炉生产的各项经济技术指标均得到提高。从4月份开始,烧结矿品位有所上升(47~48%),铁水产量大幅增加,铁水产量由原来的日产1200吨以下上升到1300吨以上。在上半年的基础上,针对高炉所用原料的系列攻关,优化配料方案(提高烧结矿品位,使用部分83焦搭配80焦使用)、提高工长操作技能水平、调整高炉“四大”操作制度、稳定高炉操作。下半年,炼铁厂各项指标都有所提高:烧结矿品位上升至48~49.58%,铁水日产量连创历史新高,特别是11月份完成月产量46231t,月平均产量1491.3t,达到了历史最高水平。 影响产量的因素 上半年初期受原料影响,综合入炉品位较低,大理球团矿含Pb、Zn较重,使用量多,高炉炉况大幅波动、不稳定,休风及慢风时间较长;下半年综合入炉品位提高,有害元素含量有所降低,但球团矿供应紧张、焦炭粒度偏小、生产中频繁调整高炉入炉原料比例,加之设备故障率高,影响铁水产量的完成。 烧结原料含SiO2高、且波动大,使烧结矿碱度波动大,高炉“四大制度” 难于稳定,对高炉的顺行有一定的影响,影响了铁水产量。 生产岗位人员流动性较大,新进员工操作经验不足,操作不够熟练,特别是重点岗位人员的流动对生产带来的影响过大。 质量方面 质量指标完成情况 2013年公司下达质量目标要求为:烧结矿碱度稳定率≥80%,亚铁(FeO)) 指标 12月份 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 平均 烧结燃料单耗kg/t 59.84 64.78 66.7 58.6 57.24 55.98 59.3 50.14 59.04 入炉燃料单耗kg/t 71.99 78.50 81.19 71.68 72.11 73.77 79.46 63.13 73.98 烧结电耗(度/t) 55.67 57.22 58.01 52.89 54.35 54.79 51.57 49.99 54.31 入炉电耗(度/t) 66.97 69.34 70.61 64.70 68.46 72.20 69.10 67.99 68.75 焦比kg/t 470 471 473 475 499 473 470 464 474 煤比kg/t 143 154 155 152 133 138 146 140 145 综合焦比kg/t 470 471 473 475 606 584 587 576 475 吨铁电耗(度/t) 130.88 125.93 66.72 141.19 166.46 142.11 143.54 153.95 152.97 氧气单耗

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