4区-170石门揭煤措施..docVIP

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4区-170石门揭煤措施.

一、突出危险性分析 1、4-4区-170m石门位于矿井南翼四水平的四采区,钻孔揭露煤层走向为N5°E ,煤层倾角65°,煤层厚度2.8m。无明显的断层构造,煤层赋存状态基本稳定。无构造影响。根据瓦斯压力梯度和瓦斯含量梯度推算出,该石门的瓦斯压力为3.46MPa,瓦斯含量为:14.5m3/t,具有一定的突出危险性。 2、在预测石门煤层突出危险时,预测参数超标。 3、应力分析 (1)、该石门受黑漆岩扭转构造影响,存在一定的区域构造应力;(2)、揭开煤层后,煤体在其自重应力作用下,有向下垮冒的可能。 4、相邻石门揭煤情况 其相邻4-6区-250m石门、5-2区-310m 石门揭煤采用预抽钻孔、用钻屑瓦斯解吸指标法检验、马丽散加固煤体、金属骨架、远距离爆破等措施安全揭开了煤层;相邻4-4区-185m石门、-125m石门、-115m石门,都采用大直径排放钻孔后,用钻屑瓦斯解吸指标法检验,采用金属骨架后,全断面远距离爆破安全揭开了该煤层。(相关参数见下表) 地 点 排放孔后实测参数 采 取 的 措 施 揭煤效果 4-4区-125m石门揭4号煤层 △h2:180Pa 排放孔、金属骨架、远距离爆破 安全揭开煤层 4-4区-115m石门揭4号煤层 △h2:120Pa 排放孔、金属骨架、远距离爆破 4-4区-185m石门揭4号煤层 △h2:140Pa 排放孔、金属骨架、远距离爆破 4-6区-250m 石门揭4#煤层 △h2:120Pa 预处理孔、马丽散加固煤层、金属骨架、远距离爆破 4-2区-310m石门揭4#煤层 △h2:140Pa 预处理孔、马丽散加固煤层、金属骨架、远距离爆破。 综合上述,4-4区-170m石门4号煤层揭煤具有一定的突出危险性。 二、措施实施情况 自2005年11月份以来,在该石门工作面相继实施了地质孔、预测孔、预处理孔、检验孔、马丽散孔、金属骨架孔措施。钻孔在层面上的控制范围(单孔排放半径在内):巷顶5.3m,巷底3.2m,北帮4m,南帮4m,控制面积123.5 m2,控制煤量520吨。 1、地质孔 2005年12月份在掘至距2号煤层处停头,向4号煤层施工了3个地质探孔,施工过程中未出现喷孔、卡钻等异常现象。 2、突出危险预测 2006年1月,在工作面掘至距4号煤层6.7m 时,向4号层施工了4个预测钻孔。采用钻屑指标法对工作面的突出危险性进行了预测,其中2号孔参数超标,钻屑瓦斯解吸指标△h2达到160Pa(湿煤样),表明该工作面具有一定的突出危险性。 3、预处理措施 (1)、抽排钻孔施工 石门工作面掘至3号煤层(距4号煤层底板6.7 m垂直岩柱)处停头,共施工了42个Φ75mm的抽排孔(见竣工图)。抽排孔施工时间: 2005年11月至2006年6月,其中有2个孔发生程度不等的瓦斯喷孔现象,打孔回风瓦斯0.17%~0.34%。 (2)、瓦斯抽排情况 抽放时间: 2006年2月至2006年5月,共计69天,平均负压14KPa,平均流量0.0083m3/min,累计抽放量826m3。打孔及未抽放期间瓦斯排放160天,累计排放瓦斯量量3145m3。共计抽排瓦斯量3971m 3,吨煤瓦斯抽排量7.5m3,抽出率51.5%。 4、效果检验 在该石门实施抽排措施结束后,前后实施了3次防突效果检验措施。2006年2月在3号煤层处(即施工排放孔工作面)打了4个检验孔,测得检验参数Δh2最大为100Pa,最小为80aP,打孔时回风瓦斯0.18%~0.34%。2006年3月施工了5个检验孔,测得检验参数Δh2最大为140Pa,最小为40aP,打孔时回风瓦斯0.14%~0.3%。2006年6月~7月施工了5个检验孔,测得检验参数Δh2最大为40Pa,最小为20aP,回风瓦斯0.2%。施工钻孔时无动力现象。 5、马丽散加固煤体 共施工Φ75mm马丽散注料孔11个(见竣工图)。为增强支撑力,注料孔进入煤层顶板1m,在马丽散注料管中插入Φ16mm的螺纹钢,以形成马丽散骨架。共注入马丽散825㎏; 5、骨架孔 为了增大防止煤层垮冒的保险系数,施工了7个∮108mm金属骨架孔,采用15㎏/m钢轨作为金属骨架(见竣工图)。 综上所述,4-4区-170m石门4号煤层经采取抽排预处理措施、马丽散加固煤层措施、金属骨架措施和3次措施效果检验表明,实施的抽排预处理措施已基本达到消突目的,故采取全断面远距离爆破措施揭开该煤层。 三、远距离爆破措施 该石门实施完金属骨架孔后,由掘进队边探边掘至4号煤层底板2m最短垂直岩柱时,开始施工揭煤远距离爆破炮孔。采用Φ108mm钻头在工作面断面上施工9个三排自由面孔,用Φ75mm和Φ42mm钻头施工炮孔,全断面远距离爆破一次揭开4号煤层。放炮时,采取4-4区、4-6区全部停电、撤人,

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