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低低温电除尘器解析
低低温电除尘技术的研究及应用
作者:王鹏恒
0 引言
我国以煤炭为主的能源供应格局在未来相当长的时间内不会发生根本性改变,因此燃煤电厂污染物排放问题一直是人们关注的热点。《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)的出台,将烟尘排放浓度限值由50mg/Nm3降至30mg/Nm3,重点地区降至20mg/Nm3。《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)增设了PM2.5排放浓度限值,并给出了监测实施的时间表。鉴于中国煤种多变等特殊国情,新环保标准的实施,对电除尘技术来说,既是挑战更是机遇。
电除尘器因其具有除尘效率高、设备阻力低、处理烟气量大、运行费用低、维护工作量少且无二次污染等优点,长期以来在电力行业除尘领域占据着绝对的优势地位。但电除尘器的除尘效率与粉尘比电阻有很大的关系,低低温电除尘技术可大幅度降低粉尘的比电阻,避免反电晕现象,从而提高除尘效率,不但能实现低排放,当采用低温省煤器时,还可节省能耗,同时去除烟气中大部分的SO3。该技术在日本已得到工程实践的考验。随着我国节能减排政策执行力度的进一步加大,国内对该技术的关注度也日益增加。
1低低温电除尘技术概述
1.1 低低温电除尘技术发展历史
低低温电除尘技术是从电除尘器及湿法烟气脱硫工艺演变而来。在日本已有近20年的应用历史。三菱重工于1997年开始在大型燃煤火电机组中推广应用基于MGGH管式气气换热装置使烟气温度在90℃左右运行的低低温电除尘技术,已有超6500MW的业绩,在三菱重工的烟气处理系统中,低低温电除尘器出口烟尘浓度均小于30mg/Nm3,SO3浓度大部分低于3.57mg/Nm3,湿法脱硫出口烟尘浓度可达5mg/Nm3,湿式电除尘器出口烟尘浓度可达1mg/Nm3以下。目前日本多家电除尘器制造厂家均拥有低低温电除尘技术的工程应用案例,据不完全统计,日本配套机组容量累计已超15,000MW,典型的有三菱重工(MHI)、石川岛播磨(IHI)、日立(Hitachi)等。
1.2 低低温电除尘技术简介
低低温电除尘技术就是在电除尘器上游设热回收装置,使得电除尘器入口烟气温度降低,从而使除尘器性能提高的技术。低低温电除尘技术是通过低温省煤器或热媒体气气换热装置(MGGH)降低电除尘器入口烟气温度至酸露点温度以下,一般在90℃左右,使烟气中的大部分SO3在低温省煤器或MGGH中冷凝形成硫酸雾,黏附在粉尘上并被碱性物质中和,大幅降低粉尘的比电阻,避免反电晕现象,从而提高除尘效率,同时去除大部分的SO3,当采用低温省煤器时还可节省能耗。
低低温电除尘系统布置如图1所示,与传统工艺路线布置不同的是,电除尘器的上游布置了GGH热回收器。
图1 低低温电除尘系统布置图
燃煤电厂烟气治理岛低低温电除尘系统典型布置方式主要有两种(如图2、图3所示)。图2是在电除尘器前布置低温省煤器,具有节能的效果,是目前国内采用的主要工艺路线。
图2 燃煤电厂烟气治理岛(低低温电除尘)典型系统布置图一
图3是在电除尘器前布置MGGH,将烟气温度降低,同时将烟气中回收的热量传送至湿法脱硫系统后的再加热器,提高烟囱烟气温度,该工艺路线在日本应用非常广泛。
图3 燃煤电厂烟气治理岛(低低温电除尘)典型系统布置图二
1.3 低低温电除尘技术特点
根据在日本电厂的应用情况,与传统电除尘器相比,低低温电除尘技术具有以下特点。
除尘效率高
比电阻下降。低低温电除尘器将烟气温度降低到酸露点以下,由于烟气温度的降低,特别是由于SO3的冷凝,可大幅度降低粉尘的比电阻,避免反电晕现象,从而提高除尘效率(如图4所示)。在这种模式下省略除尘塔和湿式电除尘器也可满足排放要求。低低温电除尘器出口烟尘浓度低于30mg/Nm3,通过湿法脱硫装置保证出口烟尘浓度小于10mg/Nm3排放。
图4 粉尘比电阻与烟气温度的关系
击穿电压上升。排烟温度降低,使电场击穿电压上升,除尘效率提高。从以下经验公式看,排烟温度每降低10℃,电场击穿电压将上升3%。
式中:—实际击穿电压(V);—温度为T0时的击穿电压(V);Tt=上升温度(℃)+273(K);T0=273K。
而在实际应用中,由于可有效避免反电晕,击穿电压有更大的上升幅度。
烟气量降低。由于排烟温度降低,烟气量相应下降,电除尘电场风速降低,比集尘面积增加,有利于粉尘的捕集。
可除去绝大部分SO3
电除尘器烟气温度降至酸露点以下,气态的SO3将转化为液态的硫酸雾。因烟气含尘浓度很高,粉尘总表面积很大,这为硫酸雾的凝结附着提供了良好的条件。当灰硫比(D/S),即粉尘浓度(mg/Nm3)与硫酸雾浓度(mg/Nm3)之比大于100时,烟气中的SO3去除率可达到95%以上,SO3质量浓度将低于1ppm(约3.57mg/Nm3)。
日本通过实验得出燃煤电厂
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