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135机组润滑油呵呵EH油调节设备和系统及典型事故处理(8月份课件)摘要
以往出现的异常和故障 1.2006.4.26 白班、11:18、6#机甲侧中调门(IV1)突然缓慢关下,立即汇报值长,并减负荷至80MW,开启甲侧再热热段疏水。通知检修并汇报领导。11:51、6#机IV1经检修处理后开启(对IV1伺服阀断电后再送电调门开启,具体原因待分析),负荷加至98MW,关闭所开疏水。 2.2006.4.26 中班、22:05、发现#6机IV1突然红闪并缓慢关至零,减负荷至80MW,开启IV1门前疏水门。22:27、检修将#6机IV1伺服阀接线插头拨下重新插上,#6机IV1即全开,但随即关下,使IV1调门油动机杆弯曲。现该阀没有全开。#6机负荷加至98MW,投#9炉机跳炉、电跳炉横向保护及30%风量保护,关闭机IV1门前疏水 3.2006.9.3 白班 09:20,#5机 IV1 出现红闪,DEH控制总貌中IEV开度反馈由100下至23,现场检查在全开状态。联系热工处理。(经就地测量,IV1实际开度比原来增大近4厘米)11:32,检修安装好#5机 IV1 支撑和拉吊葫芦,关闭IV1控制油进油门,DEH控制总貌中 IV1 反馈由23降至18。 IV1 就地开度关下约2厘米。(还比原来正常时位置略高)另外,#5机9米层机头处铁板抬高,行走时注意安全。15:00,目前,#5机 IV1反馈线圈故障,暂时没有备品更换,其控制压力油进油门已经关闭,同时用铁架支撑和葫芦拉吊限制了 IV1 的动作。对此缺陷,各值必须做好针对性的防范措施。如果机组紧急故障停机,主汽门、高调门或中压主汽门关闭不严,造成汽机转速升高,必须降低凝汽器真空(必要时破坏真空),及时开启锅炉向空排汽门泄压。大旁路如果投运,注意协调控制好 I 、II旁减压阀开度,II 旁前压力尽可能保持零或真空状态。 4.2006.9.4 06:23,#6机负荷突然由120MW升至132MW,CCS跳,GV4控制信号消失,GV3由100逐渐关至18,就地检查GV4处于全开状态,投CCS,减负荷至120MW,EH流量无明显变化。 5.2007.8.25 21:53,发现#6机DEH控制总貌中TV1光柱红闪,阀位在100%~73%之间波动(当时机组负荷128MW,EH油压12.94MPa,稳定),立即至现场检查,TV1在全开位置不摆动,蒸汽管道声音正常,无节流异声。至21:57,TV1显示100%,自行恢复正常。通知热工检查。 22:10,邵才俊来厂,查TV1输出信号正常,反馈信号异常波动约5分钟左右,原因不明。将此异常汇报李部、芮总 6.2008.4.12 14:40,#6机DEH控制总貌高调门上部出现“POWER MONITOR”闪(DEH 24V电源故障),联系蒋勇处理。14:50修复。 14:56后又重复出现多次,联系热供处理。17:20,6机DEH控制总貌“POWER MONITOR”信号闪,由热工蒋勇检查为24V供电电源一路故障,无备件更换,现单电源供电(已联系供应部庄亦武,及早购回更换)。蒋勇交代运行定期至工程师站检查另一路电源。17:40,发现#6机IEV不正常关小(由98%逐渐减小,19:40最低时84%),检查抽汽压力目标值与实际值偏差0.32MPa,排除逻辑因素。通知蒋勇检查MOOG阀电源,现场用万用表测量有电压。19:00,通知检修康立新来厂更换MOOG阀滤网,在更换前蒋勇无意间在工程师站碰动到IEV电源,IEV恢复到全开位置。经判断分析,DEH24V单电源供电对IEV有影响,现热工采取临时措施:从旁边电源柜引出一路,IEV恢复双电源供。同时蒋勇要求运行人员定期至工程师站检查电源信号,发现信号灯灭立即通知他来现场。★以上缺陷请各班重点关注、检查。 7.2008.5.19 20:25,巡检发现6#机乙侧再热调门油动机油缸底部漏油严重,立即寻找临时支撑(后运行在GV2处找到),联系杜继中,立即调整#5,#6机负荷,#6机供热移至#5机,撤调压器.20:35,杜继中到场,用临时支撑顶住乙侧再热调门连杆销子(临时支撑短),关IV2控制油隔断门,油不漏。(查为IV2油动机油缸底部O型圈损坏,暂无法处理。)处理过程中#6机EH油箱油位由43CM跌至35CM,联系检修加油,通知仓库孙显春来厂,组织清理漏油,巡检时请注意防滑跌及临时支撑位置。(临时支撑用铅丝绑牢,未焊。) 22:50 检修加油至y油位40CM。 8.2008.11.8 12:10,监盘发现#6机GV3反馈开度短时间由99%晃至95%(最低93%)后又恢复至99%,此时调门控制方式为顺序阀控制,GV4开度在20%,查GV3开度输出,EH油压力、流量,机组负荷无明显变化,联系蒋勇检查。 13:30 蒋勇检查后交待:可能是GV3 LVDT反馈线圈故障引起,现检查正常
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