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压力释放阀喷油原因分析及防范措施.doc
压力释放阀喷油原因分析及防范措施
摘 要:通过110kV红树站#1主变压器压力释放阀动作的处理过程,引申分析压力释放阀动作的几类原因:一是变压器内部故障;二是呼吸系统堵塞;三是变压器油位过高;四是油枕胶囊损坏;五是变压器补油时操作不当。延伸介绍了油枕胶囊的结构、压力释放阀动作与复归过程、补油的注意事项等。最后针对此次压力释放阀动作提出具体的处理思路与防范措施。
关键词:变压器;压力释放阀;喷油;防范措施
1 事故事件案例
2013年08月12日16 时 19 分,深圳中调通知110kV红树站#1主变压力释放动作,两侧开关并未跳闸,主变仍在运行中。当值值班长立即安排事故应急小组前往110kV红树变电站查明情况并处理。(1)12日16:40,运行人员到站检查,检查情况为后台显示压力释放动作信号,现场地面有大量油渍,确有喷油现象,瓦斯继电器未动作,未能确认观察窗内是否有气体。(2)运行人员现场检查为仅压力释放阀动作,但无法确认是否有内部故障。(3)12日19:35,经调度同意,运行人员将#1主变由运行状态转为检修状态,10kV 1M负荷转由#2主变代供。(4)12日20:40,继保班组确认二次保护装置正确动作;检修班组进行主变本体及压力释放阀检查,复归动作信号;油化班进行取样试验。(5)经专业班组检查主变本体及附件均正常,但油枕油位偏高,需进行放油处理。检修班组将油位降到油枕油位表二分之一处。(6)13日00:10,油化班对本体油样检测合格,一次具备可投运条件。(7)13日01:15,#1主变由检修状态转为运行状态,10kV母线恢复正常运行方式。
2 压力释放阀动作的几类原因
2.1 压力释放阀结构及动作过程。在图1中,当变压器油对密封垫圈4限定的膜盘3的面积上的压力大于弹簧7的压力时,膜盘3开始向上移动,变压器油的压力就作用在密封垫圈5上,由于作用面积增加,膜盘3上的压力快速增加,膜盘3移动到弹簧7限定的位置,变压器油排出。变压器内的压力迅速降低到正常值。膜盘3受弹簧的作用,回复到原来位置,释放阀重新密封。
2.2 红树站#1主变压器压力释放阀动作原因分析。经现场检查分析发现,主变压器确有喷油,排除了压力释放阀误发信的可能性。主变本体及其它附件外观正常,瓦斯继电器观察窗内无气体,油化试验正常,压力释放复归后无其它异常信号,同时二次设备显示压力释放动作,再无其它保护元件动作,无故障电流,说明主变内部与外部均正常。结合现场观察到的油枕油位高,主变油温高,说明本次压力释放阀动作的原因是油枕油位过高,导致胶囊无法正常平衡油箱压力,最终使得油箱压力大于压力释放阀的开启压力。
2.3 变压器内部故障引起的压力释放阀动作。当变压器发生内部故障,如短路、内部接头过热、硅钢片间绝缘损坏导致涡流过大发热等时,变压器内部由于产生大量气体或变压器油受热膨胀,导致变压器内部压力急剧增大。由于连通油枕的管道直径小,不足以让如此大的压力及时释放,当内部压力达到压力释放阀的开启压力55kPa时,压力释放阀在2ms内迅速动作,释放油箱内过大的压力,使油箱不至于变形,从而避免事故进一步扩大造成更大损失。当油箱内压力降低到压力释放阀关闭压力29.5kPa以下后,压力释放阀关闭,避免外部空气、水分进入油箱。
2.4 呼吸系统堵塞引起的压力释放阀动作。瓦斯继电器不动作原因:由呼吸系统堵塞引起的压力释放阀动作时,瓦斯继电器不动作的原因是主变内部压力生成有一定过程,这时既没有可燃气体产生,也没有一定流速的油流产生。
2.5 变压器油位过高引起的压力释放阀动作。变压器正常运行时,随着温度升高,油体积增大,挤压胶囊通过呼吸器向外排气,平衡内部压力。当变压器油位过高时,随着温度升高,油体积增大,胶囊内空气排净,此时,胶囊不再能够通过呼吸器排气,变压器内部压力不断累积,直到达到压力释放阀开启压力,压力释放阀动作开始喷油。
2.6 油枕胶囊损坏引起的压力释放阀动作。油枕胶囊是变压器正常运行时,连通外界,平衡内部压力的唯一通道。当其损坏,如破损、未正常张开时,胶囊不能通过正常膨胀收缩来调节储油柜油面上的空间,不能起到平衡内部压力的作用。随着温度升高,油体积增大,变压器内部压力不断累积,直到达到压力释放阀开启压力,压力释放阀动作开始喷油。
2.7 变压器补油时操作不当引起的压力释放阀动作。变压器进行补油操作时,从本体油箱加油阀补油,采用胶囊充气法排出油枕内的空气,使得变压器油不接触空气,也使得变压器油的体积变化仅由胶囊膨胀缩小补偿,从而令油枕油位显示更准确。胶囊充气法的操作顺序为:打开图2序号1油枕上部放气塞或放气阀,从图2序号7呼吸器法兰处向胶囊充气,由于空气位于油枕上部,待上部放气孔或放气阀出油时,说明胶囊
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