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《粉剂车间生产工艺的改进
可湿性粉剂工艺改进方案
文传青
粉剂车间生产的产品以可湿性粉剂为主,可湿性粉剂是用农药原药、惰性填料载体、表面活性剂(润湿剂、分散剂)、辅助剂(稳定剂、警色剂)和一定量的助剂,按比例充分混合经气流粉碎后,达到一定粉粒细度的剂型。车间生产工艺流程主要为(见图1)
锤式粉碎机 双螺旋混合机 气流粉碎机 旋风分离器(捕集器)
打包机 封口机 自动定量包装机 犁刀式混合机(无重力混合机)
1原工艺存在的问题
1.1 物料混合不均匀 原工艺在母粉配制工段仅采用立式双螺旋混合机,此机器混合速度慢,且混合不均匀,存在混合死角,物料中的分散剂、润湿剂没有充分混匀,直接影响母粉含量的准确性及成品的润湿性和悬浮率。
1.2 作业环境差 气流粉碎机粉碎时,采用敞开式进料,在旋风分离器处出料时采用敞口人工持续袋装接料,由于物料细度细,操作时整个工作车间弥漫农药粉尘,所以工作环境较差。
1.3 效率低 费用高 LHC-400流化床气流粉碎机机型小,日产量低,机器气流喷嘴易堵塞,且粉碎动力要求高,常出现供气不足的情况,造成粉碎细度不合格;工艺中成品配制时,车间仅有1台4 m3无重力混合机,其余3台均为2 m3卧式混合机,尺寸的局限性,造成产品批量小、批次多、劳动强度大、化验费用大的局面。
2 工艺改进措施
针对上述问题,我们根据车间情况,采取有效改进措施,制定新的生产工艺流程(见图2)
2.1增加除尘设备和混合机 在母粉配制工序增加除尘设备和混合机,原药和各种助剂在气流粉碎后进入混合机混匀,使物料更加均匀,保证了母粉含量和质量,从而有效提高一次合格率。由于除尘设备的增加(1#和2#),改善了一定的工作环境。
2.2 采用投料机和卸料器(关风器) 在新建厂房安装投料机,物料可以利用风机引力进入立式混合机,降低了一定的劳动强度;部分环节采用卸料器出料,有控制电柜变频控制,对出料速度可任意调节,有效地防止物料外漏,减少人工放料的麻烦,降低了劳动强度并在一定程度上改善了车间环境。
2.3 采用LHC-600气流粉碎机和4 m3 混合机 车间对原有设备整合,使原有两条生产线布局更加合理;并新增加两套生产设备,选用LHC-600气流粉碎机和4 m3 混合机。这种气流粉碎机单位时间内粉碎量大,并与厂家协调改进了机器气流喷嘴,有效提高了工作效率。由于加大了混合机的尺寸和气流粉碎机型号的改变,使产品批量加大,从而降低了劳动强度,节省了化验费用。
2.4 效果 经过车间工艺改进,工作环境将得到很大改善,达到环保检测要求;改进后车间生产能力将达到年生产粉剂2000吨,比上一年增加近一倍;由于批量增大,减少了化验频率,节省了化验费用。
3车间部分产品生产时遇到的问题
农药WP检测指标主要包括含量、悬浮率、PH值、水分、润湿时间等,我在质监部工作时对粉剂车间产品进行过一段时间检测,主要问题有:
3.1在08年生产初期,80%莠灭净WP检验指标中PH值偏高,造成多批成品不合格。原因主要是莠灭净原药生产时加入液碱,80%莠灭净WP配制过程中加入的助剂木纳也呈碱性,所以造成成品PH值偏高。经与技术部多次试验,在母粉配制时加入一定比例的硫酸铵,降低了成品的PH值,提高了一次合格率。
3.2 18%乙苄和35%丁苄的悬浮率普遍不高;72%敌草隆·二·莠WP中二甲四氯钠盐的悬浮率较高,容易超百,而敌草隆的悬浮率较差,一次合格率较低。解决悬浮率不合格的问题,提高一次合格率是我们今年工作的重中之重。
农药可湿性粉剂的悬浮率除与分散剂、加工设备、工艺条件有关外,填料的选择及填料与原药、分散剂的配伍也至关重要,生产中发现产品粒度及粒度分布也是影响悬浮率的重要因素。我们正与技术中心、质监部联系,商讨解决方案,争取尽快找到即经济实用又可行易操作的提高产品悬浮率的方法,从而提高一次合格率,降低生产消耗。
3.3 粉剂车间在生产77.7%草甘膦铵盐可溶性粒剂时,由于生产条件限制,母粉添加乳化剂时批量小(每次母粉80㎏),且制粒烘干时每次最大量为150㎏,每批均需要送样检测。按5吨/天制粒、120㎏/次烘干计算,每天需送样42次。
我们通过临近停车时几次试验,利用喷油罐对母粉喷油,每次可配制800㎏,省去了人工喷油的工序,节省了劳动量,收到了很好的效果。对每次烘干批量小、送样频率大的问题,我们想了一些方法,比如完善喷油设备和方法,使乳化剂和母粉混合的更加均匀,然后严格控制每次烘干的时间和温度,保证每小批粒剂的含量偏差在允许范围内,这样可以隔批送样检测,从而达到减少劳动强度、节省化验费用的目的。上述方法未进行试验验证,正在讨论中。我们将在车间开车生产时
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