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《故障案例
故障问题及处理方案
一、加热炉故障汇总
1 加热炉拨钢机不动作
检查拨钢机接近开关现场接触是否良好,其次检查控制柜内中间继电器是否保护位动作,复位即可,
2、推钢机
故障:不动作
原因分析:检查更换入炉炉口CD1操作箱内推钢机中继是否正常,推钢机前进后退两个限位是否正常
要点:该中继动作频繁,触电易黏住,应定期更换
3、故障:加热炉频繁报警停机
故障原因:加热炉配电室的空调不制冷,导致室内温度高,影响硬件设备的正常运行。
原理分析:加热炉配电室变频器、变压器及线路发热量大,室内通风性能差,如果空调不制冷,室内温度短时间内骤升,引起设备报警,平时要加强对配电室的巡检。
4.加热炉变频器跳闸后应急处理办法
5、故障:出炉辊道一段二段电机不转。或二段不提速
故障原因:出炉辊道电机转速没有给定,热剪检测信号不稳,造成不提速。
(1)原理分析:在检查现场设备完好,并且没有报警的情况下,需在三楼控制室的电脑上对出炉辊道电机转速值根据需要手动输入。当遇到出炉辊道不转时,首先看出炉辊道变频器是否报警。报警,先复位,再通知2CS,将出炉滚开关拨至停位,然后通知3CS,将出炉辊道分闸,然后再合闸,再让2CS开启辊道,如果还报警,则需查现场电机;如果变频器不报警,电机不转,看变频器上是否显示0000,如果显示则立刻看值班室电脑上出炉辊道是否给定速度,如无重新给定。原因:首先分清是一段还是二段是否报警,如有报警,则复位,通知二号台将开关停止,三号台将辊道分闸,在合闸,如果启动辊道再报警,应立刻到现场检查电机是否接地,短路等如变频器不报警,则查看主控室电脑有无速度给定,如果没有则重新输入
(2)、出炉二段控制
辊道重新启动或辊道无钢时速度为一段速度,热剪检测到钢时,速度为二段设定速度加一号轧机线速度,一号轧机咬入钢后,电流有突变,速度为一号轧机线速度,同时从西数第八个辊道开始延时向东一个一个加速,速度为一段速度。现场操作箱有复位按钮,当操作箱报警灯亮时,可复位。
6、入炉悬臂辊
故障:入炉悬臂辊变频器报2330.电机线路接地,查电机线路发现一电机线在接设备处磨破接地,处理后正常
8、加热炉plc故障
故障:步进梁开到位后不动作
原因:检查阀头及电源均未发现故障,查MCC柜发现悬臂辊接触器及循环泵接触器失电后自己启动,观察MCC柜plc发现,输出点有时闪动,怀疑通讯有问题,查后发现CPU414、C72/71,液压站的DP接头与后来更换的西门子DP插头不匹配,更换西门子插头后恢复,此故障极为隐秘,造成加热炉不正常工作两个月,一开始风机跳闸,未查到原因后打至就定适用,后入炉悬臂辊经常跳闸,复位后正常,后出现步进梁不动作故障,怀疑DP站改造时,换了可西门子DP插头,而有的站EM200站未更换,原插头不是西门子原装,造成此类故障,教训深刻。
9、位移传感器接线方式 红色:24正 蓝∕黑:电源地 黄色:信号地 绿色线:模拟信号输出
10.、热送链不动
检查抱闸不动,抱闸接触器不动作,发现中继松动,怀疑震动松动造成。接触器在第一个盘后。
二、轧机区故障汇总
1、13、14地面站故障
故障:所有动作均失灵,现场阀线圈插头不得电
原因分析:检查地面操作站无问题,操作开关,现场plc柜内继电器动作,但阀线圈不得电,检查24v开关电源无问题,检查从三楼主机plc来的电源无,怀疑保险打,检查三楼保险坏。更换保险后正常
分析要点:现场plc箱,有两路电源,继电器是由柜内开关电源供电,现场阀线圈是由三楼主机plc柜内24v供电,所以查故障时不能忽视
2、轧机全线停车
故障;正常轧机,轧机全线停车,故障记录报1#、2#、3#剪以太网故障
原因分析:检查以太网3cs插头,未发现故障,怀疑主机plc柜内以太网电源插头松动所致,将该电源并一路24v电源接好后未发生此类故障
3、生产过程中,轧机编码器突然坏,该轧机不被用作末架机,为了不影响生产, 可以将轧机暂改为无编码器运行,其方法是:在驱动柜PMU上输入P060=5进入系统设置,P100=3不带测速机的矢量控制(f-控制),P060=1返回系统菜单。
4、活套扫描仪接线 TS-2006
黑线2- 3+ 黄兰模拟量0-10v 7、8接干接点常开给定,6、8接常闭。
5、轧机编码器接线方式:棕色线(BN)接电源正,白色线(WH)接电源零位,绿色线(GN)接A,灰色线 (GY)接B,兰色线(BU)接Z,黄色线(YE)接A非,粉红色线(PK)接B非,红色线(RD)接Z非。
6、故障:如果轧机刚开始启动或运行中报F053故障
分析:可能是编码器损坏或断线,现场检查电缆是否有断线、线头是否氧化、接触不良。如果没有以上问题,则须更换编码器,也可以用无编码器运行,来检测是
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